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复吹转炉炉底控制技术应用实践
第 3l卷 第 2期 黑 龙 江 冶 金 Vo1.31 No.2
2011年 6月 Heilongjiang Metallurgy June 2011
复吹转炉炉底控制技术应用实践
刁兴武
(西林钢铁集团有限公司炼钢厂,伊春 153025)
摘 要:介绍了复吹转炉炉底上涨的影响因素,通过造渣工艺制度控制冶炼过程温度控制及溅渣工艺控制等技
术应用,有效地预防了炉底上涨,使复吹转炉冶炼效果得到改善。
关键词:复吹转炉;炉底上涨控制;技术应用
PracticeofControlTechnologyaboutBottom Height
ofCombinedBlownCongverter
DiaoXingwu
(Steel—makingPlant,XilinSteel IronCo.Ltd,Yichun153025,China)
Abstract:Thepresentpaperintroducestheeffectivefactorsthatleadtoriseofbottom ofcombined
blownconverter.Bycontrolofslagmakingrules,controlofprocesstemperatureofmeltingandcontrol
ofslagsplashingrules,Theriseofbottom ofeonve~erhasbeencontrolledinadvance.Th epractical
resultsshow thatallmetallurgicaleffectforthe combinedblown conve~ermeltinghavebeen im—
proved.
KeyW ords:combinedblownconverter;riseofbottom ofconvertercontrol;practiceoftechnology
1 复吹转炉基本工艺参数及操作 2 生产实际中炉底上涨的危害
1.1 基本工艺参数 炉底上涨以后 ,给整个冶炼操作带来一系列
复吹转炉炉底安装4块北京钢铁研究总院提 问题,会造成冶炼操作不易控制,甚至会引起生产
供的环缝供气元件,顶枪采用夹角 12。的四孔氧 或安全事故。
枪。铁水平均成分 W(Si)=0.060%、W(P)= (1)炉底上涨可造成喷溅增加,降低金属回收
0.090、W(Mn)=0.025;铁水温度 1290oC。 率,增加钢铁料消耗。此外,喷溅严重时,容易引
1.2 操作工艺 起安全事故或设备事故。
冶炼钢种以低合金钢及普通碳素钢为主,吹 (2)操作枪位过低会导致吹炼过程中返干现
象严重。喷头被侵蚀后,氧气利用率低 。另外,氧
炼氧压0.75~0.85MPa,供氧强度 3.5m /t·min
枪严重粘枪后,提枪时会拉坏氮封 口,甚至氧枪提
吹炼枪位 1.3m底吹采用 N—Ar切换,供气强度
不出氮封 口,造成生产热停。
0.025%~0.04m /t·min.采用高拉碳补吹,一次
(3)炉底上涨以后,操作工仍按照以往的枪位
倒炉 W(C)=0.25% ~0.40%,终点 C控制 ≥
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