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锌冶炼焙烧系统设计的改进和完善
· 12 · 中 固 有 色 冶 金 A卷生产实践篇 ·重金属
锌冶炼焙烧系统设计的改进和完善
陈向强,许 良
(中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038)
摘『 要】结合锌冶炼企业的生产实际,对焙烧系统的设计进行改进和完善,解决了生产中存在的问题,
取得 了很好 的效果。
[关键词] 锌;流态化焙烧炉;设计改进;炉前料仓;漏料;底排料
[中图分类号]TF813;TF802.67 [文献标识码】B 文【章编号] 1672—6103(2013)04—0012—02
O 概述 满足料仓储料的前提下 ,将料仓 出口由1个改为2
流态化焙烧炉在锌冶炼中广泛采用,焙烧车间 个,每个 出口增设一个棒条阀,料仓 出口形状 由矩形
是实现硫化锌精矿焙烧脱硫的关键工序。随着社会 改进为等腰梯形,消除和降低 了对胶带输送机运行
的进步和技术的发展,焙烧系统的配置和装备水平 的不利影响。
也越来越高。近几年,ENFI公司充分发挥 自身优
前料l仓 3o00
势,在技术引进吸收的基础上,经过实践摸索,不断 S0oo
完善设计,解决了生产中存在的问题,焙烧系统功能
完备、配置齐全、自动化程度高,使用效果好。
1 生产中存在的主要问题
(a)改造前
经过多年 的生产实践 ,原锌焙烧系统设计上的
一 些不足在生产中逐渐暴露出来,主要表现为:焙烧
炉炉前料仓经常将 出料的胶带输送机压死;焙烧炉
风箱漏料人工排出困难 ,且劳动强度大;焙烧炉底排
料装置使用操作不方便 ;球磨机 出现故障常造成焙
烧炉闷炉或停炉。
2 改进和完善
2.1 改进料仓 出料 口 (b)改造后
由于企业 的原料来源较复杂,锌精矿含水很难 图1 炉前料仓改进设计前后设备连接图
控制 ,焙烧炉生产过程 中,经常出现料仓 棚“料”突然
输送带张力计算考虑正常运行的阻力和料柱剪
下落将仓下胶带输送机压死,恢复处理困难 ,且劳动
切阻力的共同影响。根据下式:
强度很大,严重影响焙烧炉连续稳定运行,甚至导致
N=F·V·K/lOOO/rI (1)
闷炉停产。
式中:Ⅳ-一 电动机功率,kW;
根据部分企业 的实际生产情况,ENFI设计人员
卜 输送带张力,N;
对料仓出料 口进行了改进和优化设计 (如图1)。在
一 带速,V--O.15m/s;
K—— 电动机的功率备用系数,K=I.1;
[作者简介] 陈向强 (197o__),男,内蒙古赤峰市人,高级工程师,大 ——传动装置的总传动效率,r/=O.9。
学本科,主要从事有色冶金设计咨询工作。 计算可知,改进前的胶带输送机电机功率为 15
[收稿 日期]2013—03—12 [修订Et期] 2013—05—27
2013年8月第 4期 陈向强等:锌
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