- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
焦炉煤气湿式氧化脱硫再生塔改进
焦炉煤气湿式氧化脱硫再生塔改进
摘 要 本文简要叙述了焦炉煤气以氨为碱源的湿式氧化脱硫工艺中,再生塔顶部母液与硫泡沫分离过程中出现的问题和改善效果情况.
关键词 湿式氧化脱硫 硫泡沫分离 操作方法及收集槽改进
1 脱硫液再生操作中出现的问题
煤气脱硫工段,采用以氨为碱源的湿式氧化法、高塔再生工艺。脱硫液在脱硫塔内吸收硫化氢后,进入循环槽,再经溶液循环泵加压后同压缩空气并流进入再生塔再生。脱硫液氧化再生所产生的硫泡沫从再生塔顶溢流堰均匀溢出,经收集槽收集后自泡沫管流入地面的泡沫槽,再生后的脱硫液自流入脱硫塔。主要反应为:
脱硫反应:NH3·H20十H2S÷NH4HS十H20
NH4HS+NH4HC03+(X—1)S=(NH4)2Sx+C02+H20
再生反应:NH4HS+(1/2)02=S↓ +NH40H(NH4)2Sx十(1/2)02=Sx↓十2 NH40H
在生产过程中发现,再生塔顶泡沫层厚度大,硫泡沫在再生塔顶部停留时间长,导致溢流堰四周溢流出的泡沫粘度大、流动性差而易在收集槽内堆积,如清理不及时,便会增厚且变硬,最终超过溢流堰高度,使泡沫不能从其四周均匀溢出而脱除,脱硫液悬浮硫升高,成份变差影响脱硫效果。有时,压缩空气量波动较大会造成鼓出泡沫夹带脱硫液,极易将收集槽中沉积的块状硫膏冲下堵塞泡沫管,致使大量泡沫从再生塔顶的人孔溢出,严重破坏现场的作业环境。
为了解决以上问题,我们关小脱硫液进入再生塔的阀门5(见图2)使管道憋压,在倒“U”形弯的顶部2产生约0.1MPa的压力,然后用消防带从其项部放敬管3处引液,由人孔4处对顶部收集槽进行人工冲洗,防止硫膏的堆积。
但是,此操作难度大,处理不彻底,不能有效解决泡沫堆积的问题。主要表现为:再生塔进液阀门的开闭打破了系统的正常运行状态,造成冲洗期间脱硫液流量迅速减小(正常时段约为1400m3/h,此时减小约300 m3/h),致使再生塔内液位快速下降,顶部再生的硫泡沫大量下落接近满流排液管,随母液进入脱硫塔,严重影响脱硫液的质量和煤气脱硫效果。同时,操作位置处于49m高空,塔顶处有高浓度的氨气,操作条件极为恶劣,对操作工人安全和健康极为不利。
2 改进措施
2.1 减小泡沫层厚度,稳定压缩空气流量
为了提升母液液面高度,降低泡沫层厚度,我们采取适当关小再生塔自流入脱硫塔的进液阀门1的方法,使再生塔内脱硫液液位升高近300mm。泡沫层厚度减小,使再生所产生的硫泡沫及时脱除,泡沫粘度降低,增加了流动性,使其容易脱除而有利于再生。当压缩空气及循环量波动时,能有效抑制硫泡沫进入脱硫塔,减轻脱硫塔内填料的堵塞,实现有效的循环,提高脱硫塔的使用周期和效率,为脱硫塔稳定运行提供了保障。
为了便于观察并及时调节压缩空气量,我们将原来设在现场的压缩空气流量及压力显示表引至操作室,以便于及时调控空气流量保持稳定,有效缩短因空气流量减小导致的泡沫断流时间,解决了长时间不出泡沫而造成的泡沫粘度大,易堵塞泡沫管道的问题。
2.2 设置硫泡沫收集槽自动冲洗装置
在再生塔收集槽上部,用DNl00mm的不锈钢管制做环管,下部打孔(孔径6mm,孔距150mm)制成环形喷洒管道。在脱硫塔下液封处开口引管取出母液,安装一台高扬程喷洒泵(功率:20KW扬程:80m流量:50 m3/h),与塔顶圆环喷洒管连接。每班开启喷洒泵2次即可达到冲洗再生塔收集槽内沉积泡沫的目的。由于冲洗方便且效果明显,在操作中有效地避免了泡沫的堆积,泡沫导出顺畅,没有再出现泡沫管堵塞的事故。参见图2。
3 改善效果
(1)通过调节再生塔顶母液排出阀门开度,有效控制泡沫层厚度,达到了增加泡沫流动性、减轻堆积而有利于再生的目的。
(2)新增喷洒泵后,仅需在地面进行喷洒泵的开停操作,即可实现对泡沫收集槽及泡沫管的自动冲洗,有效改善了员工的操作环境,劳动强度大大减轻。
(3)经过半年多的使用观测,在每日仅外排脱硫液8—10t的情况下,系统循环脱硫液中的悬浮硫含量稳定在0.5—1.0g/L,富盐含量(以NH4 CN S和(NH4)2S203为主)稳定在150—200 mg/L,收集槽底部没有发现硫堆积现象,泡沫管道内挂壁得到了清洗,泡沫流出均匀,没有再出现过泡沫鼓出不畅的情况,为脱硫系统的长期高效运行打下坚实的基础。
图1改进后系统示意图
您可能关注的文档
- 浅谈CAI电脑辅助教学应用.ppt
- 济南市市中区政府采购合同项目名称山东省济南第十四中学无线网络.doc
- 波引起的振动方程为.ppt
- 活性污泥的.ppt
- 洪堡德绘制的地形剖面图-南一书局.ppt
- 浙江国际招(投)标公司定期存款存放银行项目-杭州市房产信息网.doc
- 浙江工业大学2012年工作总结-浙江工业大学信息公开网.doc
- 浙江林学院2010年硕士研究生入学试题.doc
- 济宁学院专科简章新修改定稿.doc
- 浙江省2014年4月高等教育自学考试-广州自考网.doc
- 2023-2024学年广东省深圳市龙岗区高二(上)期末物理试卷(含答案).pdf
- 2023-2024学年贵州省贵阳市普通中学高一(下)期末物理试卷(含答案).pdf
- 21.《大自然的声音》课件(共45张PPT).pptx
- 2023年江西省吉安市吉安县小升初数学试卷(含答案).pdf
- 2024-2025学年广东省清远市九校联考高一(上)期中物理试卷(含答案).pdf
- 广东省珠海市六校联考2024-2025学年高二上学期11月期中考试语文试题.pdf
- 2024-2025学年语文六年级上册第4单元-单元素养测试(含答案).pdf
- 2024-2025学年重庆八中高三(上)月考物理试卷(10月份)(含答案).pdf
- 安徽省安庆市潜山市北片学校联考2024-2025学年七年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 贵州省部分校2024-2025学年九年级上学期期中联考数学试题(含答案).pdf
文档评论(0)