伺服放大器故障处理.docVIP

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
三菱伺服放大器内部故障处理方法(仅供参考) AL.10 欠压 电源电压过低。MR-E-□A:160V 以下 <主要原因> <处理方法> ·电源电压太低。 →检查电源系统 ·控制电源瞬间停电在60ms以上。 →检查电源系统 ·由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降。 →检查电源系统 ·电源切断5秒以内再接通。 →检查电源系统 ·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器 AL.12 存储器异常1、 →更换伺服放大器 AL.13 时钟异常、 →更换伺服放大器 AL.14 看门狗异常、→更换伺服放大器 AL.15 存储器异常2 →更换伺服放大器 AL.12:RAM ROM异常 AL.13:印刷电路板异常 AL.14:CPU异常 AL.15:EEPROM异常 <主要原因> <处理方法> ·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器。 AL.16 编码器异常1 编码器和伺服放大器之间通讯异常。 <主要原因> <处理方法> ·接头CN2没有连接好。 →正确接线。 ·编码器故障。 →更换伺服电机。 ·编码器电缆故障。(断路或短路) →修理或更换电缆。 ·伺服放大器和伺服电机之间配合有误。 →使用正确的配合 AL.17 电路板异常2、 AL.19 存储器异常3 AL.17:CPU·零部件异常 AL.19:ROM存储器异常 <主要原因> <处理方法> ·伺服放大器内部故障。 →更换伺服放大器。 AL.1A 电机配合异常 伺服放大器和伺服电机之间配合有误。 <主要原因> <处理方法> ·伺服放大器和伺服电机之间的配合有误。 →使用正确的配合。 ·参数No.0选择的伺服电机与当前使用的伺服放大器不匹配。 →正确设定参数No.0。 AL.20 编码器异常2 编码器和伺服放大器之间通讯异常。 <主要原因> <处理方法> ·编码器接头CN2没有连接好。 →正确接线。 ·编码器电缆故障(断路或短路) →修理或更换电缆 ·编码器故障。 →更换伺服电机。 AL.24 主电路异常 伺服电机输出端(U·V·W相)接地故障。 <主要原因> <处理方法> ·在主电路端子(TE1)上电源输入和输出接线有断路。 →修理电线。 ·伺服电机动力线表面损坏。 →更换电线。 ·伺服放大器主电路故障。 →更换伺服放大器。 制动电流超过内置再生制动电阻或再生制动选件的允许值。 再生制动晶体管异常。 内容:制动电流超过内置再生制动电阻或再生制动选件的允许值。 <主要原因> <处理方法> ·参数No.0设定错误。 →正确设定参数No.0 。 ·未连接内置的再生制动电阻或再生制动选件。 →正确接线。 ·电源电压异常(260V以上)。 →检查电源。 ·高频度或连续再生制动运行使再生电流超过了内置再生制动电阻或再生制动选件的允许值。 →降低制动频度。→更换容量大的再生制动电阻或再生制动选件。→减小负载。 内容:再生制动晶体管异常。 <主要原因> <处理方法> ·内置再生制动电阻或再生制动选件故障。 →更换伺服放大器或再生制动选件。 ·再生制动晶体管故障。 →更换伺服放大器。 AL.25 绝对位置数据丢失 电池连接线松动或电压偏低 AL.30 再生报警 检查再生能耗电路、减小负载 AL.31 超速 转速超出了瞬时允许转速。 <主要原因> <处理方法> ·指令输入脉冲频率过高。 →正确设定指令脉冲频率。 ·加减速时间过小导致超调过大。 →增大加减速时间常数。 ·伺服系统不稳定导致超调。 →重新设定增益。不能重新设定增益的场合:负载转动惯量比设定的小一些。重新检查加减速时间常数的设定。 ·电子齿轮比太大。(参数No.3、No.4) →正确设定。 ·编码器故障。 →更换伺服电机。 参数No.3 有*标记的参数,设定后需将电源断开,再重新接通电源,参数才会生效。 电子齿轮(指令脉冲倍率分子) 电子齿轮设定错误可能导致错误运行,必须在伺服放大器停止输出的状态下进行设定。 为输入指令脉冲设定对应的倍率。 (注)设定范围是:1/50<CMX/CDV<500。 下式中伺服电机每转输入脉冲数的设定是可以改变。 (例)HC-KFE系列:10000 pulse/rev的场合 如果设定值是0,可根据连接的伺服电机的分辨率自动的设定这个参数。 初始值:1 设定范围:0、1~65535 AL.32 过流 伺服放大器的输出电流超过了允许电流。 <主要原因> <处理方法> ·伺服放大器输出侧U·V·W相存在短路。 →正确接线。 ·伺服放大器输出侧U·V·W相接地。 →正确接线。 ·由于外来噪声的干扰,过流检测电路出现错误。 →实施抗干扰处理。 ·伺服放大器晶体管(IPM)故障

文档评论(0)

185****7617 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档