C3收率的研究课件.doc

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C3收率的研究课件

温米70#气处理装置 C3回收率的研究 轻 烃 工 区 汪 韶 雷 2000年5月 温米气处理装置概况 温米气处理装置是一套低压气体处理装置,它的原料气是油田伴生气和原油稳定尾气,原设计处理量为50×104Nm3/d,扩容改造后处理量为70×104Nm3/d,处理工艺采用目前世界各国和我国广泛采用的低温分离法,低温主要由外加冷源~丙烷制冷+膨胀制冷两方面提供。装置流程中主要由气体增压、分子筛脱水、复式制冷及精馏等基本操作单元所组成。产品有干气、液化气和稳定轻烃三种。该装置原设计C3收率为60%(mol),实际为45%左右,扩容改造后设计C3收率为80%(mol),实际为64%左右。 该回收装置自95年8月投产以来,设备、仪表及工艺流程在运行中暴露出许多问题,我们针对运行中出现的问题组织技术人员认真分析研究,先后进行了技术改进与完善146项,装置运行正常,年运行时间均在8000小时以上,产品质量稳定,但C3收率仍达不到设计要求,经分析研究,确认目前装置主要存在以下问题: (一)局部工艺流程不合理; (二)工艺参数有待进一步优化。 二、装置校核计算分析 依据70万方装置的实际运行参数,对装置进行校核,结果如下: (一)校核基础数据 气体处理量 65×104Nm3/d 气体压力 0.21Mpa 气体温度 15℃ 原料气组成 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 nC5 C6 C7 N2 CO2 75.291 9.694 5.971 2.101 1.671 1.037 0.739 0.244 0 3.246 0 (二)对装置进行校核计算 通过校核计算,查明了: 1.产品实际回收率与设计收率的差距 产品名 设计值 实际值 差距(1-实际值/ 设计值) 液化气(t/d) 145 90 (1-90/145)=0.38 轻油(t/d) 80 53 (1-53/80)=0.34 干气(×104Nm3/d) 62 58 (1-58/62)=0.06 2.C3回收率分析 回收率 设计值 校核值 差距(1-校核值/设计值) C3H8 80% 64% (1-64/80)=0.20 经校核计算得知,目前C3收率为64%,比设计80%的收率少16%。 (三)对装置定性分析 在对该装置进行实际调研和校核计算的基础上,进行定性分析,找出引起C3收率低的原因,提出具体改进措施为: 1.精馏系统工艺改进; 2.优化工艺参数。 三、影响C3回收率低的因素 (一)气液相混合进入脱乙烷塔 从低温分离器来的混合液烃处于P=1.7Mpa,T= -4℃的状态进入脱乙烷塔顶,在该状态下,原已液化的液烃中的较大部分又重新气化,这部分被气化的液烃在脱乙烷塔中难于再液化,大大降低了液烃的回收率,其中C3损失尤为严重,不仅如此,被重新气化的混合液烃又在塔中形成严重的雾沫夹带现象,将部分液烃携带出脱乙烷塔,进一步降低了液烃的回收率,从而进一步加大了C3及C3以下组分的损失,使C3回收率远低于设计指标,可见脱乙烷塔的气液混合相进料或冷凝液烃的再气化是导致C3回收率降低的重要原因。 (二)冷量利用品位较低 按照设计工艺,从低温分离器出来的混合液烃作为冷源,在液烃换热器中与原料气换冷,即把液烃的部分冷量交给原料气,使自身的温度由-43℃升至-4℃,造成冷凝液烃的再气化。而目前脱乙烷塔顶回流量小,且不稳定,塔顶温度偏高,重接触塔顶进料远远高于重接触塔底进料,塔底进料中的C3不仅没有被冷凝,反而还有大量从塔顶跑失,这种损失液烃回收率为代价的冷量传递方式不是好的选择。 (三)脱乙烷塔分馏效果不佳 1.脱乙烷塔顶温度过高和塔底温度相对偏低制约了物料的传质、传热效果。致使在液化气产品中C2即将超标的情况下,还有大量的C3组分塔顶气相夹带出塔。 2.脱乙烷塔压力偏低,塔顶露点则相应偏低,这就要求塔顶要有足够的温度较低且流量较大的冷剂做回流。而目前,脱乙烷塔回流泵满足不了工艺要求,导致脱乙烷塔顶回流量小,造成塔顶温度偏高,降低了脱乙烷塔的分馏效率。 (四)各种因素制约了重接触塔运行参数的优化调整 1.脱乙烷塔顶气相经其冷凝器冷却后又经过再冷器冷却,再经过节流作为重接触塔的回流,由于设计时其节流的压差较小只有0.2MPa,(当压差大时,脱乙烷塔回流泵的扬程则达不到要求)而使其最终温度只有-40℃左右,远高于重接触塔顶的温度(-63℃),使本应是精馏塔作用的重接触塔成了闪蒸塔。按原来的设计,干气中C3的含量为1.0%,而现状干气中C3的含量为2-3.0%,回收率低主要是因为重接触塔工艺没有达到要求,脱乙烷塔回流泵又是重接触塔工艺达不到

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