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PTA生产及技术工艺课件
结晶部分流程图 产品质量中粒径偏大或偏小 处理:改变PD-301的液位控制,由35%提至38%或由35%降至32%;改变PD-301的压力控制,由4.21MPA提至4.3MPA或由4.21MPA降至4.1MPA;检查现场工艺管线的保温情况;改变PV-2201的阀开度 排料线出现堵塞 现象:前面的结晶罐液位升高;排料线上的液位调节阀异常开大 原因:液位调节阀卡料 处理:活动液位调节阀(0%~100%);投用MPW冲洗程序进行冲洗 常见问题 PD-301、302的压力出现较大波动 现象:压力控制不稳,波动较大;PT-501的压力波动较大 原因:10BW用量波动(TP-1210泵故障);PE-301、302的液位调节阀滞后;PE-301换热器出现堵塞 处理:切换TP-1210泵;仪表检查PE-301、302的液位调节阀;打开 现场MPW手阀对PE-301的管程进行冲洗 PM-301、303、304下料线堵 现象:PM-301、303、304的下料温度降低 原因:各结晶罐的压力波动造成闪蒸蒸汽中夹带固含量大,从而堵塞其下料线。 处理:用LPW或MPW对其下料线进行冲洗 第四结晶器中产生的PTA 浆料送入离心机PM-401分离成湿PTA 饼和母液。湿PTA 饼靠重力连续排入再打浆罐PD-401,母液也连续地排入母液罐PD-403。母液在液位控制下,从母液罐进入常压下的母液闪蒸罐PD-404。PD-404中的母液通过废溶剂泵PP-404送到废母液处理区。从PM-401来的PTA饼在再打浆罐PD-401中用新鲜的热脱离子水进行再打浆。PD-401中的PTA浆料在液位控制下排入旋转真空过滤机的进料罐PD-402,之后通过旋转真空过滤机的进料泵PP-402在液位控制下送入旋转真空过滤机PM-402。为防止固体沉积,提供了一条从PM-402过滤机进料盘到PD-402的浆料溢流管线。PM-402过滤端的真空由RVF真空泵PC-403提供。滤液,洗涤液和蒸气/惰性气体排入滤液分离罐PD-405,分离出的液体用泵 分离和干燥部分 通过循环溶剂加热器PE-403送入循环溶剂罐PD-501,分离出的蒸汽经过过滤机的蒸气冷凝器PE-405送回到过滤机的真空泵。真空泵排料至真空泵分离罐PD-406,分离出的液体送入干燥机N2洗涤塔PT-401用作洗涤液,分离出的气体返回到过滤机,其中的一部分用来排放滤饼。湿滤饼通过流料槽PM-403进入常压操作的干燥机PM-404。 湿滤饼中蒸发出的水蒸汽被反向一次通过的惰性气体吹走。离开干燥机的这股气体中夹带有少量固体,在干燥机洗涤塔中用反向接触的冷DIW进行洗涤。 离开洗涤塔的气体直接排空。最后得到的干燥粉末状PTA晶体产品通过风送系统送入PTA日料仓PTK-800,然后送到PTA产品料仓PTK-810或不合格料仓TTK-401或界区外PET车间。 分离和干燥部分 离心和干燥部分流程图 离心和干燥部分流程图 离心和干燥部分流程图 离心机碱洗频繁 现象:现场离心机主体躁声大;DCS震动、扭矩指示值增大,VI-2400超过120UM;油泵躁声大 原因:主体皮带松;设备内部组件损坏;离心机超负荷运转;油泵出现故障 处理:将离心机切出进行泄压、碱洗、维修;检修油泵 RVF工作状况不好 现象:真空度偏低;抽出滤液量低;PD-402的液位高;RVF转速高 原因:工艺系统中浆料的粒径偏小;PP-402出口的温度偏高;PE-405换热器管程部分堵塞;RVF工艺系统泄漏;滤布脏 常见问题 处理:降低离心机的打浆水量;调整PP-402出口补入DIW的量;更换滤布;清扫PE-405的列管;紧固工艺系统的各道法兰;调整结晶器系统增大粒径 RVF电流高,过载 现象:RVF电流波动且逐渐偏高,最后过载停 原因:RVF运转时间长;滤布脏,滤桥堵料 处理:通入碱液进行浸泡,然后排放,循环处理数次 PM-404内压高 原因:RVF下料湿含量大;PM-404排料少,主体内积料;PM-403下料端LPW喷淋故障,循环氮进PT-401的入口处堵料;PM-404加热疏水器故障;PM-403的LPW冲洗未关闭。 常见问题 处理:调整离心、过滤系统,降低下料湿含量;检查PM-404风送线的过滤网是否堵塞;检查PM-403的LPW的喷淋阀是否关闭;仪表确认进入PM-403端的LPW喷淋程控阀及程序是否正常;检查干燥机疏水器是否直跑,造成物料干燥效果不好;调整干燥机下料。 PZ-403停 现象:PM-404-1、PM-404-2停;RVF破坏真空即PV-2405全开,PV-2402全开 原因:TS-2415联锁(低于132 ℃);PZ-403密封氮气堵,故障停;块料落下堵塞转阀,过载停 处理:SD-2404挂旁路侧;启动PZ-403、PM-404-
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