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年产100万吨水泥粉磨站调试运行及对策初探.pdf

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年产100万吨水泥粉磨站调试运行及对策初探

辽 宁 建 材 2010 年第 3 期 年产100 万吨水泥粉磨站调试运行及对策初探 尹 东,刘晓哲 (铁法煤业集团建材分公司,辽宁铁岭 112700 ) [摘 要]铁法煤业集团建材分公司水泥厂新扩建的100 万吨粉磨站于2008 年9 月15 日全线调试运行,对调试运行 过程出现的问题整改完善,并优化组合操作参数,使生产线很快达产达标。 [关键词]100 万吨;粉磨站;生产调试;整改处理;优化参数 [中图分类号]TQ172.8 [文献标识码]B [文章编号]10.3969/J ISSN 1009-0142.2010.03.002 了孔洞,物料跑冒情况严重,跑冒点扬尘较大,影响了环境 0 引言 卫生,危害了职工的身体健康。主要磨损点有:配料站入提 铁法煤业集团建材分公司水泥厂扩建项目于2007 年9 机溜子和入仓溜子、配料秤下料斗;辊压机岗提升机下料溜 月20 日开工建设,于2008 年9 月15 日全线调试运行,该 子,提升机入皮带机和入V 选溜子,恒重仓入辊压机溜管、 项目为年产水泥100 万t 大型粉磨站,使用铁煤集团所属企 辊压机入提升机入料口;磨机岗入磨斜槽侧壁、粗粉斜槽及 业铁新水泥公司的熟料,充分利用集团公司电厂粉煤灰和矿 下料溜子,粗粉翻板阀,及各收尘管弯管及充气管弯头部 井煤矸石资源生产高、中、低标号水泥。经历1 个月的调试 位。 生产后,该条生产线产量基本达到了设计要求。 采取整改措施:采用三种办法:一是把下料溜子做成阶 1 粉磨站基本情况简介 梯形,从而形成料垫耐磨层;二是把不易做成阶梯的溜子里 面镶衬耐磨材料如铸石板和高锰钢板等;三是在不适合以上 1.1 生产线工艺流程 两种办法的陡峭部位外打一个水泥背包,当里面的铁板磨损 整个生产工艺分为:配料、辊压、粉磨、储存、散装及 后直接接触到混凝土从而达到耐磨的作用。通过以上的措 包装系统。主要工艺流程见图1。 施,全部解决了物料跑冒情况,改善了现场卫生状况。 2.2 粉煤灰棚仓问题 当粉煤灰平均细度达到20% 以下时,粉状物很容易在料 仓中棚住,物料下来困难,通常采取的办法是用器具敲仓体 的锥部,通过振动使粉煤灰落下,这样常常把仓体锥部敲瘪 而使以后下料更加困难,这样也造成粉煤灰的计量准确性 差,同样道理矿渣粉仓也出现类似情况,这种情况严重影响 了正常生产。 采取整改措施:在仓锥体加一套环形喷吹管,外接高压 气体,定期向仓内吹入气体,活化仓内物料,使仓内物料下 图1 水泥生产线工艺流程示意

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