- 1、本文档共38页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
低硅球化剂在轿车球铁上课件
稀土-镁-硅球化剂合计含硅量 使用三分之一低硅球化剂合计含硅量 材料名称 配比 (%) 材料含硅量(%) 配比含硅量(%) 材料名称 配比 (%) 材料含硅量(%) 配比含硅量(%) 废钢 40 0.3 0.12 废钢 32 0.3 0.096 回炉料 60 2.55 1.53 回炉料 68 2.55 1.734 稀土-镁-硅球化剂 1.5 45 0.675 稀土-镁-硅球化剂 1.0 45 0.45 ? ? ? ? 低硅 球化剂 0.5 4 0.02 孕育剂 0.35 70 0.245 孕育剂 0.35 70 0.245 合计硅量(%) 2.57 合计硅量(%) 2.55 使用稀土-镁-硅与低硅球化剂回炉料配比对比 表2 如年产3.5万吨球铁,出品率按40%计,不计废品,则年需球化处理铁水: 3.5万吨÷40%=8.75万吨 每年增加回炉料使用量=87500吨×8%=7000吨 低硅球化剂由于是机械混合而成,球化剂表面粘有镁粉,镁的燃烧温度又较低,为了避免低硅球化剂表面镁提前燃烧,低硅球化剂使用应注意以下几点: 1.选用合理球化反应室尺寸 合理的球化反应室能提高球化质量,并可减少球化剂加入量,球化反应室计算原则是,球化反应室中的球化剂在球化处理时能完全反应熔化的情况下,上口的表面积越小越有利于球化剂中的镁元素吸收。可根据球化剂、孕育剂、覆盖钢片的堆积密度和加入量计算球化反应室的容积,如稀土-镁-硅球化剂堆积密度按2.1 g/cm3计,低硅球化剂的堆积密度按2.5g/cm3计,75硅铁孕育剂堆积密度按1.6g/cm3计,覆盖钢片堆积密度按3.2 g/cm3计,球化处理鉄液1.0吨,稀土-镁-硅球化剂加入量1.0%,低硅球化剂加入量0.5%,孕育剂加入量0.2%,覆盖钢片加入量1.0%,球化反应室体积需: 球化反应室随着使用频次提高,反应室的粘渣厚度会增加,所以计算反应室容积时其深度需适当增加20mm~30mm。 1.球化剂和合金加入顺序 球化包的鉄液倒出后,包内的温度还是较高,为了避免低硅球化剂表面镁提前反应,合理加入顺序:稀土-镁-硅球化剂→低硅球化剂→孕育剂→覆盖铁片。先加入稀土-镁-硅球化剂可以大量吸收反应室的热量,然后再加入低硅球化剂,上面压有孕育剂和覆盖钢片,这样,低硅球化剂处于中间层,其吸热量可以减少到最低,提高球化质量。 2.低硅球化剂加入球化包内时间上控制 温度较高的球化处理包,球化剂和其它合金加入包内后,应尽快出鉄液进行球化处理,避免反应室内的低硅球化剂表面镁燃烧,防止球化剂和合金成熔融状球化反应不起作用。有条件的铸造企业可以采用2个球化处理包交替使用,待球化反应室内的温度降低后再加入球化剂,球化剂加入后及时进行球化处理,可以稳定球化质量。 3.球化处理温度控制 球化处理温度过低,镁的吸收率虽然可以得到提高,但可能会影响浇注时的温度控制,浇注簿壁件会产生冷隔、浇不足的缺陷。球化处理温度过高,反应过于激烈,镁的烧损严重。铁液球化处理温度的控制,应在保证浇注温度情况下,球化处理温度越低越好,可以提高镁吸收率。另外,球化处理出铁液时,包内的五分之三铁液最好快出,这样,球化剂还末上浮反应时,包内的铁液得到不断的补充,球化剂的反应始终在铁液下层,减少镁蒸汽的溢出,有利于镁的吸收率提高。 4.球化反应室的清理 由于球化剂中含有镁与铈成分,球化处理后的铁液中镁、铈与氧反应生成MgO与Ce2O3 氧化物,细小微粒的氧化物在铁液静止状态下,与耐火材料表面摩擦力减小,微粒很容易粘附到耐火材料的表面上,球化处理频率高,增加了球化反应室的粘渣。球化反应室随着粘渣的增厚,容积逐渐减小,减小至不能存放球化剂和合金时,会影响球化质量。 为了保证每包铁液球化处理质量,在加入球化剂前,检查清理球化反应室粘渣是必不可少的工作。每包铁液倒出后,查看球化反应室粘渣情况,如有明显粘渣应及时用铁棒清理,此时的粘渣还比较软,容易清理,可以保证球化反应室有效容积。 低硅球化剂含有很少量的硅成分,使用部分低硅球化剂球化处理,可以增加球铁回炉料的配比。圣德曼铸造有限公司使用低硅球化剂后,现在生产球铁时新生铁很少使用或不用,废钢使用量明显减少。球铁产品出品率较低、回炉料又较多的生产企业,在不增加成本的情况下,使用低硅球化剂球化处理是一种有效的、又经济的球化处理工艺,能很快地将库存的回炉料平衡使用,降低了吨铸件新的铁料投入。 参考文献 [1]郭海涛,谢兵,白宝生,浅谈稀土镁硅铁合金生产原料及工艺。包钢科技,2001(2)80~81 [2]李长东,球铁熔炼中无硅球化剂的研究与应用。汽车工艺与处理,2002(11)22~28 [3]耿学芳,朱旅洲,王民毅,镁团块低硅球化剂在球铁生产中的应用。现代铸铁,2004(2)38~40 陈培忠1 1.上海圣德曼铸造有限
文档评论(0)