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55CrSi钢气门弹簧断裂原因分析
PTCA (PAR T :A PH YS. TEST. ) 2009 年 第 45 卷 7
质量控制与失效分析
55CrSi 钢气门弹簧断裂原因分析
1 , 闫行义2
孟凡西
(1. 郑州煤矿机械集团有限责任公司 , 郑州 450013 ; 2. 郑州大学 材料科学工程学院 ,郑州 450001)
摘 要 :采用化学成分分析、金相检验和硬度测试等方法对 3. 6 mm 55CrSi 钢气门弹簧在台架
试验中的断裂原因进行分析。结果表明 :由于钢丝表面存在的脆性非金属夹杂物 ,导致气门弹簧在
试验时出现早期疲劳断裂。
关键词 :气门弹簧 ;夹杂物 ;疲劳断裂
中图分类号 : TH135 文献标志码 :A 文章编号 :100124012 (2009) 0720446202
Fracture Reason Analysis of 55CrSi Steel Valve Spring
MENG Fan2xi1 , YAN Xing2yi2
(1. Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. , Zhengzhou 450013 , China ;
School of Material Science and Engineering , Zhengzhou University , Zhengzhou 450001 , China)
Abstract : The fracture reason of 3. 6 mm 55CrSi steel valve spring in dais experiment was analyzed by
means of chemical composition analysis , metallographic examination and hardness testing. The results showed that
the brittleness nonmetallic inclusion on the steel wire surface led to early fatigue fracture.
Keywords : valve spring ; inclusion ; fatigue fracture
某厂使用 3. 6 mm 55CrSi 钢丝(油淬2回火) 绕
1. 2 低倍检验
制成气门弹簧 ,再经去应力退火、喷丸处理及低温回 将断裂弹簧用热酸侵蚀及烘干后用肉眼观察 ,
火后处理 ,在进行台架试验 330 h 后出现疲劳断裂。 可见断口附近钢丝表面比较光滑 ,没有明显的裂纹、
为找出断裂原因 ,笔者对断裂弹簧进行了理化检验 划伤、麻坑和麻面等缺陷存在。裂纹源位于断口一
和分析。 侧的边缘 ,并由此向内扩展 ,见图 1 和图 2。
1 理化检验
1. 1 化学成分分析
在断裂弹簧本体上取样进行化学成分分析 ,其
分析结果见表 1。
表 1 55CrSi 钢丝的化学成分 ( 质量分数)
Tab. 1 Chemical composition of 55CrSi steel wire (wt)
%
条件 C Si Mn Cr P S Cu
0. 50~ 1. 20~ 0. 50~ 0. 50~ ≤ ≤ ≤
标准值
60 1. 60 0. 80 0. 80 0. 030 0. 030 0. 02 图 1 钢丝断口表面形貌
Fig. 1 The fracture appearance of the steel wire 试样 0. 56 1. 44 0. 66 0. 71 0. 010 0. 006 0. 01
1. 3 金相检验
截取断口处试样进行镶嵌、研磨和抛光后用
收稿日期 :2008205224 4 %硝酸酒精溶液侵蚀。在 400 倍光学显微镜下观 作者简介 :孟凡西(1979 - ) ,男 ,工程师 ,学士。
察发现脱碳层为 0. 01 mm ,未全脱碳 ;显微组织为
· 446 ·
孟凡西等 :55CrSi 钢气门弹簧断裂原因分析
图 2 断口低倍形貌 图 4 裂纹源
Fig. 2 Fracture appearance in low magnification Fig. 4 The crack source
回火屈氏体(图 3) ,未发现异常组织。
图 5 裂纹源处非金属夹杂物
图 3 钢丝的显微组织 400 ×
Fig. 3 Microstructure of the steel wire Fig. 5 The nonmetallic inclusion in the
crack source 1. 4 断口分析
用扫描电镜对钢丝断口处进行分析
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