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化学驱提高采收率主要影响因素.ppt

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化学驱提高采收率主要影响因素课件

第三阶段:低含水稳定阶段,在注入化学剂0.20~0.40PV 时,处于低含水稳定阶段。此阶段产油量达到峰值,含水达到最低点,生产井产液量下降、产剂浓度开始上升,注入压力上升速度减缓,吸水剖面开始发生返转,低渗透油层吸液量开始下降。此阶段累积产油量最高,占整个阶段 39%左右。注剂区块含水下降幅度的大小主要受河道砂比例、渗透率变异系数、采出程度、注剂初含水、边角井比例、合采井比例和深度调剖比例等因素的影响。 第四阶段:含水回升阶段,注入化学剂溶液 0.40PV 至注剂结束,该阶段含水回升,产油量下降,此时产剂浓度和注入压力在高水平上稳定。此阶段累积产油占整个阶段 33%左右。注剂区块经过低值期后含水开始回升,而含水开始回升的时间与油层厚度、河道砂比例及油层的非均质性等有关。油层厚度大,河道砂比例大,有接替层,低值期时间长,含水开始回升的晚,否则含水开始回升早。 第五阶段:后续水驱阶段,此阶段含水继续回升,注入压力下降,注入水从高渗透层突破,采剂浓度急剧下降,产液能力有所回升。该阶段累积产油占整个阶段11%左右。 6、化学驱试验综合调整 6、化学驱试验综合调整 初步统计大庆油田试验区各阶段产油占整个化学驱的比例,含水下降阶段占15.86-18.40%,平均16.86;低含水稳定阶段占34.97-42.38%,平均38.84%;含水回升阶段占29.39-37.29%,平均32.67%;后续水驱阶段占 10.23-14.7%,平均11.63%。 6、化学驱试验综合调整 辽河油田锦16块二元驱阶段划分 含水缓慢下降 含水快速下降 含水稳定 含水上升 注采平衡 异常井及时处理 措施井实施 地层压力平衡 综合调整 生产制度调整 6、化学驱试验综合调整   为了降低化学剂采出浓度、促进见效,化学驱过程中需要进行分区域、分井组个性化调整: 分层:对具备分注条件,层间矛盾突出的注入井实施分注 调剖:注入层单一,底部突进严重的井组实施调剖 增注:对注入困难的实施压裂、解堵 调速:为平衡注采关系进行调整方案 提浓:对存在高渗层、注入压力低井区上提浓度 注入井 油井 压裂:为扩大试验效果,对低值期采油井压裂 堵水:对层间差异大的采油井堵压结合 调参:放大生产压差上调参,控制合理沉没度调参 6、化学驱试验综合调整 综 合 含 水 (%) 三元驱中心井含水变化曲线 PV数 不同开发阶段综合措施调整对策表 开发阶段 前置聚驱 (0-0.05PV) 含水下降期 (0.05-0.20PV) 含水稳定期 (0.20-0.40PV) 含水回升期 (0.40PV- ) 针对问题 1、层内差异大 2、压力及注采不均衡 1、注采不平衡 2、剖面不均匀 3、注采能力下降 1、注采困难 2、平面矛盾加大 1、采聚浓度高 2、井间提高采收率差异大 3、部分井见效程度低 、含水回升快 主要调整措施 1、调整注入参数 2、高浓度聚合物调剖 1、注采参数调整 2、注入井分层 3、注采井解堵 1、注采井压裂 2、方案调整及分注 1、深度调剖及注入参数调整 2、分层调整 3、采出井调小参数或堵水 目标 调整剖面动用 改善压力场 改善剖面动用 促进见效 提高产液水平 延长低含水稳定期 防止剖面反转 、控制低效循环 提高技术经济效果 12.76 /0.1PV 稳定 0.414PV 7.94 /0.1PV 0.48PV 0.27PV 0.19PV 0.1PV 快速下降 快速上升 缓慢回升 6、化学驱试验综合调整 渗透率变化图 注水初期 注水中期 注水后期 (1)针对水流优势通道发育、注入水推进速度快,注入压力低等问题,及时开展了整体深部调驱。 调驱前 调驱后 单井注入压力由2.6提高到6.5MPa 井间差异由8MPa降至2.2MPa 吸水厚度比例由62%提高到78% 平均推进速度由12.5m/d降到7.6m/d 控制聚合物的产出 6、化学驱试验综合调整 (2)适时调整聚合物浓度,控制采出液中聚合物浓度 通过对井组实施增浓,平均注入浓度由1600ppm上升至2200ppm左右,使采出液聚合物浓度得到了有效控制。 6、化学驱试验综合调整 实施增注增浓、解堵、分注等调控措施,有效改善了注采状况 14口井见到明显效果,日产油由48.3吨上升至89.2吨,上升了40.9吨。含水从93.6%降到92.3%,下降1.3%。 实施液量调整、补层、侧钻等措施26井次,保证了油井生产能力 边部井实施提液引效10口,有效8口,日产液从451方提高到703方,日产油从28.9吨上升到43.1吨,上升了14.2吨。 451 日产液 703 28.9 43.1 日产油 93.6 含水 92.3 48.3 89.2 日产油 (3)及时动态调控,

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