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改善课题集(汇编案)·4工装设备改善类要点
四、工装、设备改善类 * 49J2-414翻转夹具改善 1.选题理由: (1)操作时需要90°大弯腰,劳动强度大,近几年造成4名员工腰椎间盘损伤; (2) 重体力作业,人工翻转,生产效率低; (3)同类翻转夹具多,推广意义重大。 2.现状调查: 生产瓶颈 每加工一件,须90度弯腰两次,每 天按80件活计算,累计弯腰160 次,人机工程评价为重度困难作业。 (2)有效作业时间比例调查; (3)人机工程评价分析。 有效作业时间只有6小时 3.原因分析: 翻转过程中,动作多,要停歇,翻转时间长影响了作业节拍。 4.对策实施: 从根本上改变人工翻转方式,实现夹具自动翻转: (1)改进夹具本身结构; (2)增加自动控制部分; (3)选择合适的动力源; (4)动力源和夹具之间的传动装置。 采用电机、减速器,齿轮齿环结构。 相关电气控制 5.改善效果: (1)改善后使作业节拍由4.2分钟降到2.35分钟,达成目标; (2)改善后使90度弯腰作业降到“零”,作业用力减为0.5公斤以下,消除了重体力作业。 改善前翻转过程:重体力90度弯腰 改善后翻转过程:轻松按按钮实现翻转 N22 装进排气门 节拍10.52分钟 dCi 11装配线进排气门工位翻转机输送改善 1.选题理由: (1) 商用车“863”计划 (2) dCi 11装配线提产能 (3)降低员工的作业强度。 2.现状调查: (1)各工序节拍比较,此处是瓶颈 2.现状调查: (2)将此道工序的各个要素作业进行比较,得出“翻转缸盖”占用的时间最长 (3)将“翻转缸盖”进行作业步骤分解: 吊具下降-夹紧托盘-吊起托盘-翻转托盘-于缸盖对接-松开吊具-工件进入翻转机 -翻转机翻转,拉回吊具-搬回托盘 3.原因分析: 通过关联图分析,查找到两个要因: (1)吊具操作困难,影响操作效率; (2)使用吊具操作产生许多无附加价值作业步骤。 4.对策实施: 吊具的作用:翻转托盘、提升托盘、与缸盖对接。 (1)取消吊具,使这一系列操作在翻转机内完成; (2)要使原本无动作的翻转机能升降托盘并实现对接。 因此,再改进设计中,加入了升降气 缸,实现托盘升降;加入了拉爪和锁 簧,实现定位准确。 后工序托盘 拉爪 机动滚轮 气缸 工件流出翻转机(翻转机复位) 将装好气门的缸盖推入翻转机(同时定位) 自动导入托盘 翻转180度 活动机架带动托盘抬起 活动机架带动托盘下降与缸盖对接 翻转机反转180度 方案模拟 方案模拟动画演示 改善前 大量的手动动作 改善后 基本上全自动工作 5.改善效果: (1) 操作方式和时间对比: (2) 节拍提升 “翻转缸盖”节拍从175秒降低至42秒,整个工位节拍从10.52分降低至8.46分; 单班产能从36台提升至50台。 凸轮轴器具柔性改善 1.选题理由: (1)现场空间狭小,新增EQ491和4H凸轮轴混流生产; (2)在制品太多,库存资金超指标; (3)器具设计不合理,造成取低排零件大幅弯腰。 100 -- 1250 1280 1300 1200 1250 1300 高 (MM) 4 -- 11 12 12 13 12 15 钩子间 距离 106辆 380 20 20 240 200 7 种 计 0 360 51 20 -- -- 新品4H凸轮轴 7 15 400(下) 50(上) 40 500 700 EQ491凸轮轴 6 4 670 53 20 700 970 EQ6102凸轮轴 5 20 650 52 20 700 980 EQ6100凸轮轴 4 22 306 50 20 650 750 Cummins 4B 3 23 660 70 20 700 930 Cummins 6B 2 22 686 (下) 65 (上) 20 740 900 Cummins 6C 1 现有器 具数量 后端支撑 尺寸 前端支撑 尺寸 SNP 宽 (MM) 长 (MM) 产品名称 序 ■凸轮轴器具现状调查 491 6C 6B 现状器具 图 示 4B 6100 6102 2.现状把握 器具占地面积大 需要识别器具 轴向尺寸不同 维修费用高 各种器具存放区 作业空间狭小 凸轮轴器具问题 新品需增器具 转岗人员多 转岗人员培训 器具品种多 结构不合理 弯腰动作900 厂房面积有限 器具不通用 挂钩间距离小 增加491混流生产 增加4H混流生产 工序在制品多 器具SNP大 人员变动频繁 3.原因分析 环 法 料 人 机 要因验证: 最后,确认出“轴向尺寸不统一”为要因。 在解决活动支撑架的固定问题上,经反复试验:以钳口方式固定活动支架方便可行。工序器具一端为固定的支撑架,另一端设置为活动的支撑架,根据不同规格型号的凸轮轴,选用定位钳口,决定存放品
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