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提高玻璃来料检验准确率课件
深圳创维-RGB电子有限公司
彩电事业本部QCC注册登记表
小组名称 模范生 注册登记号 RGB-QC-153 小组成立日期 2012-12 小组所在单位 中试部模组线 课题名称 提高玻璃来料检验准确率 课题类型 □攻关型 □管理型 □现场型 □服务型 □创新型 小组组成 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 组长 王 悦 中试部 工艺员 凌 智 中试部 IQC 小组成员 王斌斌 中试部 实验员 陈小贝 中试部 光学测试 黄 磊 中试部 QC 赵英杰 中试部 试验员 问题描述 一.选题理由:
随着中试部模组线订单量的增多,玻璃在模组线的使用率也大大加强,随之而来就是使用过程中出现的各种问题。近期QC作业员频繁反应模组成品检验时会发现玻璃来料检验漏检的问题,给QC和生产作业带来了巨大的困扰,也增加了自身承担玻璃来料不良的风险。
现状调查:
玻璃属于贵重物料,与玻璃厂家在不良复判过程中发现,一旦已撕膜使用的玻璃,哪怕是来料不良也存在很多争议,甚至不予以退换,这样就我们就承担了原本不属于自身的问题。另外,在玻璃不良复判过程中也耗费了大量的时间,大大降低了我们的工作效率。
下表是我们对2015年11月份玻璃来料不良统计,可见单月玻璃的来料不良共计20pcs,但其中已使用后才发现的就有7PCS,占到了35%,严重影响了各岗位作业。
2015年11月玻璃来料不良统计
玻璃厂家
不良数量
未使用
已使用
已使用占比
LG
9PCS
5PCS
4PCS
44.4%
奇美
2PCS
2PCS
0
0
BOE
6PCS
4PCS
2PCS
33.3%
熊猫
3PCS
2PCS
1PCS
33.3%
共计
20PCS
13PCS
7PCS
35%
目标设定 三、目标设定:
根据11月模组玻璃来料不良中已使用后才发现的不良占比高达35%可见,我们目前玻璃来料的检验的准确率仅为65%,对各个岗位的困扰明显且突出,解决问题迫在眉睫了。经过小组全员讨论,结合实际情况我们将目标设定为玻璃来料检验准确率由65%提高至95% 。
原因分析 经过小组成员的调查和讨论发现,导致玻璃来料检验准确率低的问题有以下原因:
原因一:目前玻璃画检所使用的检验台背光辉度较低,导致作业员在覆盖玻璃检验时肉眼观察的整体亮度低,这样就造成了作业员的检验环境的不理想,以致于部分细微不良无法检验到,漏检状况就会频繁发生。下图经专业测量发现检验台背光辉度仅4360nit。
原因二:因玻璃来料检验员每次检验玻璃的时间较长,这样导致其在这长时间的检验过程中很容易就会出现视觉疲劳,从而造成部分细微不良容易漏检。
改善对策 改善对策一:提高玻璃检验台背光的辉度。经过拆解发现检验台的光源与模组的背光光源一致,那我们就可以采用替换光源的方式的来进行改造,不仅能提高亮度还能将模组的报废灯条废物利用。
①更换背光的光源——灯条。
使用目前自制模组65G8310的高亮度24V的报废灯条,该灯条的LENS为凹面LENS(如下右图),使光能更加均匀的分布混光腔体里,有效的提升整体的发光率,另外,白反则使用的事65G8310报废呆料拼装而成。
凸lens变凹lens,让光源散布四周使其更均匀
因更换灯条或将导致整体白反与其不匹配,我们使用65G8310的报废白反拼接而成,使其光更好的反射到背光源上。
白反及灯条更换前后对比图
②改善膜片架构。
原检验台的背光膜片架构为两张扩散片+一张聚光片,其中使用的下扩散片在光的传递中,因其本身雾度高,灯条光被扩散掉导致亮度低,因此,我们将其膜片架构更换为一张上扩散片+两张聚光片,H聚光片+V聚光片的架构会更加有效的将光聚拢的正面发光,而上扩散片则可以有效的杜绝单聚光而产生的炫光的视效问题。
③增大背光源供电电流。
将检验台的背光供电电流通过电源板的调节,使其达到灯条能够承受范围内的尽可能大的电流,这样就能是灯条最大效用的发光。达到更加高的亮度。
在完成检验台的所有改造后,我们对检验台的辉度进行了再次测量,下图是前后对比的数值,测量明显可见,整改后的辉度增长率高达:( 8084-4360 )/4360 = 85.4% 。
整改前4360 nit 整改后8084 nit
改善对策二:针对检验员的检验视力疲劳问题,我们借鉴模组QC检验中用到的检验墨镜,佩戴后可以避免因强光长时间照射而产生的视力疲劳。
效果确认 我们对改善后的玻璃检验台进行了试用,要求作业员对2016年1月的玻璃来料不良进行了再次汇总,如下图:
2016年1月玻璃来料不良统计
玻璃厂家
不良数量
未使用
已使用
已使用占比
L
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