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新广水泥6000t调试总结课件
新广水泥6000t/d生产线调试总结
一、工厂概况
为解决广州市荔湾区西村一带水泥厂粉尘扰民问题,旧广水决定迁址华都区,并于2003年4月2日,新广州水泥厂各投资方在新址举行了迁建工程奠基典礼。新广州水泥厂位于花都区马溪工业园内,由德国海德堡水泥集团、广州越秀集团、广州水泥股份有限公司共同投资,中材建设有限公司总承包。工程范围包括新建一条日产6000吨熟料、年产230万吨高标号水泥的生产线及附属设施(包括矿山破碎及长皮带输送)。?
主机设备一览表:
设备名称 型号 主要参数/能力 破碎机 单段双转子,LPC1020D22 破碎粘土和石灰石的混合料1200t/h(dry) 堆取料机 堆:STKR27/1400取:BRIDGE SCRAPE引进德国BEDESCHI 堆:1400t/h取:520t/h(dry) 原料立磨 LM60.4引进德国LOESCHE GMBH 520t/h(dry)主电机功率:5000Kw 煤立磨 LM 35.3引进德国DLOESCHE GMBH 45t/h(dry) 大布袋 2×6 DPL 28×12/5.9 引进REDECAM GROUP 处理风量:1400000m3/h过滤风速:0.93m/s 出口气体含尘浓度:10mg/Nm3 预热器 WTPRLNZ7950/5 Pc引进德国KHD 双系列5级 分解炉:45m Ф5385, 2x15m Ф3735 回转窑 Ф5.2х70m引进德国KHD 能力:6000t/d斜度:3.5%转速范围:0.60~3.55r/min2档支撑 冷却机 HE9-1445R/1445R引进德国CP 总冷却面积:133.5m2冷却机效率:74 % ?原料磨、煤磨均采用立磨系统,立式辊磨集破碎、粉磨、烘干、选粉等工序于一体,流程简单,便于布置。与同规模的管磨系统比较,其优越性在于系统简单,电耗低,设备重量轻,占地少,系统投资低,噪音小,烘干能力强,整个系统漏天布置,省去了厂房,降低了投资。
篦冷机破碎机采用先进的辊式破,出篦冷机的熟料粒度在5~10mm;出篦冷机的废气经过接力风机、热交换器后,汇入窑尾的大布袋收尘器,降低了设备投资,减少了排尘点,同时采用高效率的布袋收尘器,粉尘排放浓度仅为17.25mg/Nm3左右,达到了欧洲先进水平。
二、各系统调试与测试?
将各系统调试的操作参数、调试中出现的问题及解决方法做一简单介绍,以飨读者。
1. ????? 原料磨系统的调试?
a.原料磨主要操作控制参数
喂料量 480~560t/h 为使设备不超负荷运转,喂料量控制在540~550 t/h 磨辊压力 90~115bar ? 主电机电流 280~320A ? 选粉机转速 1380~1450rpm 基本控制在1400rpm左右 磨机进口压力 -7~-9 mbar 可以通过循环风机入磨风管上阀门开度的PID自动调节来实现,入磨负压在-8mbar左右 磨内压差 95~103mbar ? 磨机进口温度 220℃左右 ? 磨机出口温度 90~105℃ ? 磨机振动 8~12mm/s ? ?对立磨的操作,我们本着稳定料层厚度、稳定磨机振动、稳定磨内压差、稳定产品细度的四稳原则,通过调整喂料量、调整风量、调整选粉机转速来实现高质、高产。
b.出现的问题及解决措施
台时产量这样高的单台磨机在国内尚属第一,在调试中也遇到了不少问题,列举如下:
故障点 原因 解决措施 磨辊轴承 由于厂家设计选型原因,磨辊轴承在运转不到2个月的时间里,均存在不同程度的磨损,影响了生产 厂家重新对磨辊轴承进行选型,更换初始磨辊轴承 液压系统 运转时间不长,检查液压缸内出现划痕 厂家更换液压缸 取料机 由于石灰石和粘土的混合料休止角受水分的影响,取料机取料能力受限,导致混合料仓空,致使磨机开不起。
在温度32℃,物料休止角受水分的影响如下(附图片):
水分1.48%? 混合料休止角37.4°
水分2.16%? 混合料休止角40.9°
水分3.95%? 混合料休止角82.2° 1.在混合料质量合格的情况下,降低粘土的掺加量,减少矿山破碎时的喷水量;
2.对料耙液压系统进行改造:更换电机,提高电机功率,使料耙运行速度由现场实测的0.07m/s提高到0.146m/s;增加料耙机构液压系统的冷却装置,避免油站长期连续工作时,油温温升过快,造成油站发热,影响取料机正常工作 成品细度 在选粉机转速最高的情况下,降低拉风,细度还是跑粗 磨内风速高引起选粉机导风叶片角度变化,致使磨内系统紊乱,整个系统工况不稳。适当调节喂料量、风量和选粉机转速,使三者能够相匹配。 C.达标达产
功夫不负有心人,经过CBMI工程技术人员的不懈努力及厂家的配合,取料机和原料磨均已圆满
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