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深圳宝安固戍污水处理厂砼裂缝QC成果.ppt

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深圳宝安固戍污水处理厂砼裂缝QC成果课件

一、课题简介 深圳宝安固戍污水处理厂工程位于深圳市宝安区,一期工程建设规模为24万立方米/日,占地约13万平方米。本工程前期经过10个月的软土地基处理,淤泥的固结度已达到设计要求的固结度,目前本工程实施的是主体结构施工,厂区1#雨水沉淀池和5#二次沉淀池是本工程最先开工的两个水处理构筑物,主体结构设计使用年限为50年,主体结构安全等级为二级,单个池体结构尺寸分别为73.2×22.28×4.0m和45×5m(φ×H),底板及池壁均采用S6抗渗混凝土。本单体工程开工日期2006年11月20日,计划竣工日期为2007年1月20日,以保证工期要求和工程施工质量,混凝土工序为本单位工程施工的一道重要的施工工序。成型后的池体如下: 二、选题理由 三、小组概况 1、小组成员表 深圳项目部QC小组成立于2005年8月,针对现场存在的各种问题,多次开展了QC活动,小组成员中有5人接受TQM教育达到48小时,有3人达到12小时。小组成员名单见下表: QC小组概况表 2、小组活动及获奖情况: 我们QC小组在本课题攻关活动中,充分运用全面质量管理知识和方法,按照PDCA循环的模式,吸取各方意见,充分讨论,坚持每月活动1-2次,活动情况见活动记录本。小组成立一年多来,最高奖项获得“2006年度全国工程建设优秀管理小组三等奖”的荣誉称号。 四、现状调查 1、我们通过QC小组讨论会,对于以往类似工程进行走访调查,针对剪力墙整体浇注混凝土的裂缝形式资料的收集、整理和分析,大家发表意见,收回68条信息,最后归纳出以下五类问题。 剪力墙整体现浇混凝土裂缝形式调查表 排列图 由排列图可以看出,剪力墙整体浇注混凝土收缩裂缝在A类区是裂缝的主要形式。 五、攻关目标 六、原因分析 针对上述主要质量缺陷,QC小组进行了全面的钻研分析,集思广益, QC小组综合个人的分析,汇总归纳的因果分析图如下: 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 实施一: 针对混凝土收缩产生拉应力造成裂缝,按规范要求,考虑砼收缩变形,超长结构每30m-40m应设一道后浇带,本二次沉淀池结构尺寸为45.5×5米的圆形池体,周长为142.87m,按设计规范的要求,至少要设定4道后浇带,由于后浇带施工麻烦,延长工期,而且留下渗水隐患,故我们采用UEA补偿收缩砼以膨胀加强带取代后浇带,进行砼连续浇注的施工工艺,为此我们收集一些理论数据资料,进行了加强带的理论设计。 正常砼每m3按水泥用量350kg计算,其干收缩值为0.04%-0.06%,使用UEA替代水泥用量10%-12%,对砼强度不影响,其膨胀ε=(2-3)*10-4,可在结构中建立0.2mPa-0.7mPa预应压力,这一应压力可以补偿砼在硬化过程中产生的干缩的拉应力,从而防止砼收缩裂缝,达到砼的连续浇注,、确保整体性。 在砼结构σmax地方给予砼较大的膨胀应力σc,在σmax两侧给予较小的膨胀应压力,从而全面补偿结构的收缩应压力,控制裂缝的产生 实施二: 针对砼剪力墙长度过大 在应力集中的σmax处设膨胀加强带,其宽度2m,加强带两侧使用小膨胀砼;如此可连续浇注砼依次完成。通过上述分析,我们制定了详细的施工方案。 a:确定加强带留置位置及施工走向:为避免浇注过程中砼提前进入初凝状态,由加强带开始,使用两台砼输送泵同时进行闭合浇注,每层厚度500mm。 b:明确工艺流程: 定位放线→钢筋绑扎→加强带定位→加强带钢筋网设置→模板支设→砼浇注→砼模板拆除、养护 c:为防止砼流入加强带,影响加强带质量,我们在加强带两侧设密钢丝网,并用Ф10@100立筋与结构主筋加以固定,在钢筋帮扎过程中予以完成,并通过验收方可支设模板。下图为增加加强带图: d:加强带砼配比为掺入水泥用量14%的UEA膨胀剂,小膨胀砼的配比为掺入水泥用量10%的UEA膨胀剂。采用普硅42.5水泥,粗细骨料采用中砂及1-3cm和0.5-2cm碎石并严格控制级配。由于砼浇注工程中,其配比交替变换,砼搅拌过程中设专人负责到厂家看护砼的配比,以免造成大膨胀和小膨胀部位砼混淆。 实施三: 针对水泥水化热大,我们选用增钙高效粉煤灰来替代30%的水泥用量,增钙粉煤灰含有较高的Cao,含量在20-25%之间,其中游离氧化钙(f-Cao)含量在6-8%具有一定的自凝性、自硬性对改善砼的可泵性和物理力学性能效果显著。由于砼中的水泥用量较少,因此大大降低了水泥的水化热。 实施四: 针对剪力墙总长较长、不易养护,我们在剪力墙砼浇注定后延迟拆模时间,一周后进行拆模,为避免拆模后剪力墙面积较大受温度影响大,水分蒸发快,在拆模后的对拉杆暂时不割除,再在上面满挂麻袋进

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