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王月菊技术总结.doc

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王月菊技术总结课件

技术总结 (王月菊) 中国铝业青海分公司 机修厂机加车间 技术总结 本人从事机加工作15年以上,2002年获得高级车工证书,多年来在本岗位努力学习,刻苦钻研,虚心向老师傅请教,不断充实自己,积累了许多工作经验,解决了不少生产中的难题。在工作中针对备品备件加工过程中发现的问题,本着低消耗高产出的原则进行技术革新,不仅保证了备件的加工质量,还降低了劳动强度,提高了劳动生产率。 在加工炭素厂成型车间沥青泵转子套孔时,其转子套内外圈尺寸公差精度要求较高,转子套外圆的尺寸Φ157 0-0.04比较容易加工,但内圈尺寸因转子套壁厚仅为3mm,如果采用传统的三爪卡盘加紧车削方式,容易出现变形,无法保证内圈尺寸Φ151 0-0.063公差与套外圆Φ157 0-0.04 的同轴度,零件成品会出现转子套偏心现象,为保证工件质量,设计制作出一种专业胎具,从而保证了工件的加工质量,生产效率也大大提高,此项目还获得了分公司“五小活动”奖励。 在加工电解塞子杆时,工件比较长,装夹后伸出车床主轴孔后端约800mm左右,如果采用传统的装夹方法,车床主轴转速最高不能超过250r/min,主轴超过此转速,伸出主轴后端的部分容易在离心力作用下甩弯,采用此转速工件的加工质量达不到要求,且生产效率低,为解决这个问题,加工出专用工具,将专用工具固定于车床主轴后端,并随车床主轴一起旋转,对伸出主轴后端的工件起到支撑作用,从而保证了工件的加工质量,主轴转速也从250r/min,提高到900r/min大大提高了生产效率,此项技术革新获得分公司技术革新奖励,并在车间内广泛推广。 塞子杆零件图 在加工电解厂的长螺杆时,工件的直径较小,并且较长,非常不利于装夹,如果采用一次装夹,加工完毕后直接切断,在车削螺纹时工件中间刚性差,容易变形弯曲,出现让刀现象,同时也容易出现振动,加剧车刀磨损,工件加工质量也无法保证,为解决这一问题,保证加工质量,从如何改善螺纹表面在卡盘中的装卡入手,制作了专用夹具,即可夹紧工件又不会夹伤螺纹,同时采用调头车削法使工件刚性有了很大提高,加工时先将稍长于工件1/2的螺纹加工好,然后调头利用专用夹具夹在工件螺纹中部,夹紧后按已经加工好的螺纹牙型对刀,车削剩余部分螺纹,从而保证了工件的加工质量。 长螺杆零件图 在加工混捏机盒盖螺栓时,工件形状不规则,后端呈扁圆形,三爪卡盘难以夹持,用四爪卡盘加工找正费时费力,经过多次试制,设计制作了专用胎具,将专用胎具装夹在三爪卡盘,然后将盒盖螺栓后端卡在胎具内进行加工,缩短了工件的装夹找正时间,提高了生产效率。 在加工摇篮架接头时(铸铁件),由于工件一端的内圆弧较大Ф50mm,一般的刀具难以加工,用中、小拖板赶刀难以达到技术要求,又很费力,经过多次试验利用报废的切刀刀体,经刃磨、淬火,硬度达到HRC40~50,直接可以加工出所要求的圆弧尺寸。 在加工大孔法兰时,内孔为Ф150mm,采用常规的加工方法钻、镗的孔加工方法,加工余量大,费时费力。后经反复刃磨刀具,采取了端切割的方法,可直接加工出内孔尺寸(留1~2mm余量精车),不仅降低了劳动强度,切割下来的余料还可做其他的工件。 由于本人平时注重技术的学习,在工作中利用废料进行再次加工,废刀体再次使用,配合车间母线加工技术改造,在实际生产工作中,通过改进的技术革新还有不少,许多技术革新在生产中被广泛的采用,取得了很好的效果,2006年在《通用机械》上发表论文一篇,在分公司举办的技术比武练兵中,曾多次获得“技术能手”称号,2009年获分公司先进生产者称号,工作中严格要求自己,工作作风严谨细致,积极配合参与车间QC小组活动,成为车间的主要技术力量。 综合推荐材料 一、自然状况 王月菊,女,汉族,党员,1966年1月出生,山东东明县人,技校毕业,1988年7月参加工作,现在中国铝业青海分公司机修厂机加车间从事车工工作,为机加一班班长。 二、工作简历 1988年7月~1989年8月,青海铝厂机修厂金工车间钳工; 1989年8月~1993年10月,在青铝机修厂团总支任团支部书记; 1993年10月~1997年7月,在青铝机修厂大修车间从事机械加工; 1997年7月~2009年4月,在中铝青海分公司机修厂机加车间从事车工工作; 2009年4月至今在机修厂机加车间从事车工工作,曾担任机加一班班长。 三、工作业绩 该同志现为机修厂机加车间一名车工,具有较高的思想觉悟和良好的职业道德,并具备过硬的专业操作技能。自参加工作以来,工作作风细致严谨,对工作兢兢业业、任劳任怨,勇于创新,能够保质、保量超额完成车间下达的各项生产任务。在日常工作中,爱岗敬业,乐于奉献,能积极学习专业知识,钻研生产中的技术难题,不断提高自身的综合素质,使自己的理论水平和实际操作技能也达到了较高的水平

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