DJI效率提升改善案.pptx

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DJI效率提升改善案概要

无人机包装段效率提升改善案 备注: 1、本改善案为了避免泄露公司相关信息,全部以文字等简单的格式整理, 2、本改善主要针对无人机解决方案主流供应商包装段的改善 全新产品上市,订单量急剧增长 目前产能不能满足订单需求 目前产能不能满足订单需求 二﹑问题描述 单位:PCS 实际产能和订单量差异较大 二﹑问题描述 三﹑原因分析 人员士气不高 作业不熟练 拆包装花费时间 物料数点法花费时间 物料搬运花费时间 残料处理花费时间 独立作业台密集,有压抑感 部分作业工位亮度不够 物流路线不合理 Layout规划不合理 没有使用双手作业 工序拍配不合理 没有使用工装 工装容易坏掉 离线作业浪费时间 新员工较多 四﹑改善历程—人员 四﹑改善历程—自动化及工装治具 序号 主要问题 改善对策 改善点 1 说明书,信息卡以及贴纸等9-13种资料摆放混乱,不利于取放 制作物料摆放架子,分类分层摆放 效率,质量 2 测试用Ipad平放在桌面上,不利于观察测试数据 制作ipad放置架子 效率,人本 3 原来人工点胶,效率低且不利于质量控制 更改为半自动的点胶机,有利于控制质量和提高效率 效率、质量 4 封箱工位外箱贴纸放置地面,取放费时 制作贴纸悬挂架,从天花上垂下 效率 5 电批没有悬挂的地方 制作专门的电批悬挂架子 效率 四﹑改善历程—物料 序号 类别 主要问题 改善对策 改善点 1 原来未包装或者包装不符合我司装配方式的, 桨叶来料是散装的, 和供应商确认改善为4个一包的 效率,质量 2 减震泡棉,质量需要数点法控制, 需要更改为四个或者4的倍数一排 效率,人本 3 原来过度包装的 SD卡来料为独立包装的SD卡,拆包装非常费时, 更改为散装盘状来料 效率、质量 4 云台卡键来料每个带有独立包装,评估散装不影响产品质量, 后请供应商改善为散装来料 效率 5 原来残料未处理干净的 贴纸中间带孔的贴纸,供应商处理不好,容易带起残料, 请供应商改善直接把残料去掉 效率 6 彩盒把手孔位残料未处理干净,员工需要处理残料花费时间, 请供应商改善,来料把残料处理干净 四﹑改善历程—方法 序号 主要问题 改善对策 改善点 1 前段测试贴帖纸较多, 需要贴纸的工位整合为一个贴纸,显示不同工序,完成工序后直接直接标记, 效率,质量 2 贴纸撕揭费时费力,难易 贴帖纸时,不完全贴上,靠棱角处,漏出一点,容易撕揭 效率,人本 3 贴几个同样的标签时,分别取之贴之 由每次取一个贴一个,改善为一次取4个分别贴纸 效率、质量 4 所有岗位都有离线作业,取放花费时间 针对精度要求不高的工位(帖贴纸,放置附件的等)采用在线作业方式 效率 5 包装段和组装以及飞行测试段重复测试项目较多 统计质量数据,对良率较高的项目,取消重复测试 效率 四﹑改善历程—环境 序号 主要问题 改善对策 改善点 1 独立作业工作台,比较密集,环境压抑,不利于观察员工作业状态 带灯架的独立作业平台,取消灯架,只保留放置作业指导书高度大约1.3M左右高度,降低作业整体高度,减少员工的压抑感,增强员工舒畅感; 效率,人本 2 独立作业台变更后,天花照明亮度不够 照明由原来的作业台独立照明更换为LED天花照明 效率,人本 四﹑改善历程—layout及物流路线 序号 主要问题 改善对策 改善点 1 纸箱,彩盒以及纸托等大型物料,产线空间有限,放置较远,员工取放物料费时费力 带优化layout布置,将纸箱,彩盒、泡棉等原来放置较远的物料,放置到生产线上作业员旁边,减少物流跑动及时间浪费 效率,人本 2 拉长和助拉送料检验,距离较远,且OQC效率较低 OQC由独立的检测位置和平台更改为在线检测; 效率,人本 3 维修离线作业,效率较低,搬运不良品费时费力 维修由独立的平台改善为在线维修,同时评估不良率,一条线维修2-3条线的内容,减少空间占用 四﹑效益评估 成本节约计算: 按照月度3条拉线,70k计算,工时费用约为20RMB/h计算 则:年度节约 (78000/2.43-78000/4.84)* 20RMB/h *12(月)=3835935RMB/年, 月度节约319661RMB/M UPH HC UPPH 平衡率 CT 改善前 90 37 2.43 80% 1300 改善后 120 33 3.63 92% 920 提升 33.33% -4 49.4% 12% -380 五﹑手法汇总 ECRS原则 鱼骨图 生产线平衡 动作经济原则 程序分析 防呆法 一个流的精益思想 六﹑改善心得 改善是永恒的,永无止境的; 众多小改善,累积为大改善; 改善可以自上而下,也可以自下而上; 人人参与,改善多多,收益多多;

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