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QC降低鲁克沁油田玉中区块起下钻时效
降低鲁克沁油田玉中区块起下钻时效
小组名称:泥浆公司QC四小组
发 布 人: 韩永锋
单位名称:西部钻探吐哈钻井公司
二〇一二年十月
降低鲁克沁油田玉中区块起下钻时效
一、小组活动概况
1、小组及成员概况表
表1 QC小组概况
小组名称 吐哈钻井泥浆公司QC四小组 注册编号 THQ11-53 课题名称 降低鲁克沁油田玉
中区块起下钻时效 成立时间 2010.3.1 课题类型 问题解决型 活动时间 2012.3.1-10.20 小组人数
(≤10人) 6 当年活动次数 8 获奖情况 2007年获指挥部QC成果一等奖
2008年获吐哈钻井公司QC成果一等奖
2009年获钻井公司QC成果一定奖
2010年获钻井公司QC成果一等奖
2011年获钻井公司QC成果二等奖 表 2 QC小组成员概况
组内职务 姓 名 性别 年龄 文化程度 职称 TQM学时 组 长 马世清 男 43 大学 高级工程师 96小时 副组长 韩永锋 男 30 大学 工程师 85小时 组员 许尾 男 33 大学 工程师 80小时 王小勇 男 43 技校 高级技师 80小时 李益寿 男 35 大学 工程师 80小时 蒋军 男 34 大专 工程师 80小时 2、小组活动概况表
QC小组成立
活动目标 玉中区块起下钻时效降低20%
课题活动概况 活动时间:2012.3-10,活动次数:10,成员参加率:90%
①选择课题 ②现状调查 ③设定目标 ④分析原因 ⑤确定要因
⑥制定对策 ⑦实施对策 ⑧效果检验 ⑨巩固措施 ⑩总结打算 二、选题理由
鲁克沁区块是集团公司重点提速区块,其中80%的井集中在玉中区块,2011年起下钻时效为20%,占比例较高,通过优化钻井液性能,减少起下钻遇阻,减少短拉,缩短起下钻时间,降低起下钻时效比例,提高纯钻时间,缩短钻井周期,确保钻井提速。
三、现状调查
调查一:起下钻遇阻严重
统计了2011年该区块完成的11口井,盐膏段遇阻明显,其中?口井在盐膏段遇阻划眼,损失时间达?小时,其次是下部J1地层,油层盖子,起下钻或短拉遇阻严重,时效超过正常情况100%以上。
调查二:短拉及起下钻次数多时效较高
为保证井下安全,确保起下钻畅通,减少事故复杂发生,制定了长短拉技术措施,及时修整井壁,减少起下钻遇阻等复杂,全井短拉?次,长拉?次,起下钻3-5次,全井起下钻时效?小时,占总时效比例为?。
四、设定目标
1、目标值
经过讨论,减少2次短拉和一次长拉,并减少起下钻遇阻,保证顺畅,口井可以减少起下钻时效10:00以上,故目标值确定为平均口井减少起下钻时间10:00,时效降低比例为30%。
2、可行性分析
1)该区块地层稳定,不易坍塌,属于老区块,拥有成熟的工程、泥浆配套技术,为开展该工程提供了技术保证;
2)该区块长短拉较频繁,通过优化钻井液性能,提高井眼清洁性能,减少摩阻,可以进一步减少长短拉次数,从而降低起下钻时效。
3)进一步优化钻井液性能,加强流变性能控制,增加润滑性能,从而减少井壁粘附,降低摩阻,为减少长短拉、保证井下安全提供了条件。
4)玉?井、玉?井等几口井通过优化钻井液性能,减少长短拉次数,全井起下钻时效为?,
五、分析原因
小组通过对玉中区块短拉、起下钻情况进行分析,得出以下关联图
六、确定要因
1、设备因素
大部分井队设备状况良好,公司制定了科学的设备管理办法,有专门设备管理部门为井队提供服务,以满足安全快速钻井需要。非要因。
2、培训不够
公司及井队制定了比较科学的培训制度,新工人有合理的成长通道。虽然井队员工更替比较频繁,但骨干力量基本稳定,工作可以有条不紊的开展,非要因。
3、技术措施要求
技术措施的制定是为了满足井下状况的需要,随着科技的进步,井下安全性的进一步提高,技术措施会及时进行修改,以满足安全快速钻井的需要。该区块的技术措施满足目前井下安全的需要,非要因。
4、地层特性
地层特性属于自然属性,是客观因素,非要因。
5、密度控制不合理
该区块井壁稳定、地层压力正常,钻井过程中无坍塌掉块现象。工程设计最高密度为1.20g/cm3,为保护油气层、满足快速钻井需要,密度控制在合理范围内。非要因。
玉6-5井密度控制曲线图
6、排量不够
分析起下钻遇阻原因发现,因修泵等原因导致单泵打钻的井段遇阻最严重,其次,受机泵条件限制,钻进排量小的队伍,遇阻情况严重。统计了起下钻时效较长和较短的几口井发现,钻井排量存在明显差异。定为要因。
玉1-12井排量控制曲线图(?)
7、处理剂加量不合理
该区块处理剂加量差异较大。同类型井,不同井队,不同时期,处理剂加量差异大,其中,抑制剂加量最多的井与加量最少的井加量比例为3:1,钠盐加量比例为4:1,CM
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