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某轮副机曲轴断裂事故原因分析及预防措施.pdf

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某轮副机曲轴断裂事故原因分析及预防措施

维普资讯 12 中 国 修 船 2005年第5期 某轮副机 曲轴断裂事故原因分析及预防措施 卢恒荣,徐红明 (浙江交通职业技术学院 海运学院,浙江 杭州 311112) 摘要:文章结合柴油机曲轴的工作条件,对某轮副机曲轴断裂事故的内在和外在原因进行了 分析,并针对该事故的原因对柴油机曲轴的日常维护管理提出了建议。 关键词:柴油机 ;曲轴;断裂 中图分类号:U672.2 文献标识码:C 文章编号:1001—8328 (2005)05—0012—02 Abstract:Consideringtheworkingconditionofdieselenginecrankshaft,thispaperanalyzestheintemal and externalcausesoffractureofdieselenginecrankshaft,andgivessomesuggestionondailymaintenanceandmanage mentfordieselenginecrankshaft. Keywords:dieselengine;crankshaft;fracture 根据资料记载及二管轮 回忆 №3副机情况如 1 事故概况 下 。 某轮建造于 1989年,机舱配置 日本 YANMAR (1)该副机总运行时间约 35000h,距上次吊 (M200一SX)柴油发 电机 3台,型号 M200一SX, 缸时间为6629h。 功率为 485kW (660HP)。该轮在海上航行 中, (2)本次 吊缸结束,又进行了吊缸后的常规 发现No3副机因油压过低 (低于0.3MPa)而 自动 检查,空车运行和并车低负荷运行,一切正常后单 停车 。二管轮对该副机 的曲拐箱 内部进行了检查, 独运行 (负荷为 240~260kW),至该副机事故发 未发现明显异状,但发现机油预润油泵压力低于正 生,吊缸后实际连续运行约 100h。 常值 。先后对机油系统 (冷却器、滤器)进行了 (3) 吊缸 中进行了常规的检查、保养,包括 检查和清洗 ,并反复进行启动冲车,均无法正常启 主轴承间隙测量 (用塞尺),未发现异常,但所有 动,也一直未能找到故障原因。在最后一次冲车启 主轴承未拆开检查。 动并强制供油时,发现有不正常敲击声,打开导门 (4)该副机机油压力据说明书要求应在0.4 检查,发现曲轴整体断裂 (在第4缸 曲柄销偏第 4 MPa~0.45MPa,低压报警值设定为0.35MPa,自 道主轴瓦处)。 动停车设定为0.3MPa。报警系统经检查,功能正 经拆检,该副机有 5处损坏。 常。查该轮轮机 13志记录,3台副机原来机油压力 (1) 曲轴断裂,1~7道主轴颈表面有数量不 均在 0.44MPa~0.45MPa,但 自事发前的3个月, 等、深度不一的轴向裂纹。 No3副机机油压力降至0.43MPa,到 吊缸时压力逐 (2)第5道主轴承上压盖断裂。 渐降至0.4MPa。虽然吊缸时更换了机油,机油压 (3)1~7道主轴承不同程度损坏,第4、5道 力并无明显改变,并再次逐渐降至事发前的0.39 主轴承上下瓦严重变形移位 。 MPa。 (4)第 4、5道主轴承座严重磨损,下主轴承 (5)在发生因机

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