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炉管表面除垢剂在常减压蒸馏装置中的应用.pdf

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炉管表面除垢剂在常减压蒸馏装置中的应用

第29卷 第 3期 石 化 技 术 与 应 用 V01.29 NO.3 2011年 5月 PetrochemicalTechnology& Application Mav2011 工业技术 (255—257) 炉管表面除垢剂在常减压蒸馏装置中的应用 黄本琴 (中国石化广州分公司 炼油一部,广东 广州 510726) 摘要 :改造后的中国石化广州分公司蒸馏装置存在加热炉炉管表面积灰、结垢严重 的问题 ,为此使 用炉管表面除垢剂对加热炉辐射段炉管进行在线清灰处理 。结果表 明,采用除垢剂后 ,加热炉的炉膛温 度降幅达到 70~110℃,2台常压加热炉负荷共提高 6O一86t/h,装置处理量增加 1400~2100t/d。 关键词 :常减压蒸馏装置 .力Ⅱ热炉 ;除垢剂 ;清灰 中图分类号 :TE624.2 文献标识码 :B 文章编号 :1009—0045(2011)03—0255—03 中国石化广 州分 公 司原油蒸 馏装 置 于 者质量分数之和大于50%。 1978年建成投产 ,经过改造 ,装置 原油处理能力 表 1 辐射段炉管管壁垢样组成 % 达到 5.2Mt/a。装置最初 以胜利原油为原料 ,经 组成质量分数 过加工含酸原油适应性改造后 ,目前具备加工酸 V2O5 值 (KOH)不大于2.0ITIg/g原油 的能力 。装置包 NiO 括2台常压加 热炉 (F101,F1101)、1台减压加 SO 热炉 (F102)及轻烃 回收系统 。其 中,F101炉管 Fe2O3 m 9 2 2 传热面积为1150In。,二层和三层平 台各有 16个 AI2O3 Si0 看火 窗 ;F102上述各值依 次为606m ,12个 ; CaO F1101炉管传热面积为706m ,二层 、三层平台看 9 2 2 Co3O4 火窗分别为 16,1个 。 残 留(925℃) 2008年 12月前 ,装置加热炉所用燃料为 自 产减压渣油、系统中压 瓦斯油 以及 自产低压 瓦斯 7 4 4 2 H 油 (均未经脱硫处理),之后燃料油改 由罐 区集 中 1.2 燃料油性质 供应。至 2009年2月,装置改造后连续运行500 加热炉前期所用燃料油为经过深拔的 自产 多天时,加热炉炉管表面积灰 、结垢严重 ,炉膛温 减压渣油 ,其主要性质见表 2。后期为罐区燃料 度逐渐升高至设计值上限(800oC)。当时装置负 油 ,其 中含硫和灰分质量分数分别为 1.259%, 荷控制在75%,需大幅度降低减压加热炉 出口温 0.079%。由此可知 ,自产减压渣油黏度和重金属 度才能保证炉膛温度不会超标 ,这样制约了操作 含量高 ,罐区燃料油的硫和灰分含量亦较高。灰 负荷的提高。为此 ,装置于2009年3月使用炉管 垢与原油中重金属含量有关 ,表 明造成炉管表面 表面除垢剂 ,对加热炉辐射段炉管外

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