防止汽轮机大轴弯曲.ppt

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防止汽轮机大轴弯曲课件

反事故技术措施讨论 疏水系统 汽轮机疏水系统设计除按美国ASME TDP-1-1980(1998)的建议、原国家电力公司“二十五项重点要求”的具体规定和行业标准DL/T 834-2003外,还应结合机组的具体情况和运行、起动方式,做出最优处理。 反事故技术措施讨论 疏水系统启闭控制 目前大型中间再热机组疏水系统典型的控制方式是:停机过程在30%、20%和10%负荷下分别由DEH(DCS)程序控制开启低、中和高压缸疏水及相应管道疏水,升负荷相反按次关闭。 哈汽和上汽引进型300MW高、中压缸合缸机组以再热主汽阀为界,分为上、下游两部分,包括了系统管道和汽缸本体疏水。控制方式为:启动向轴封供汽前,全部疏水开启;升负荷至10%、20%分别由DEH(DCS)程序控制关闭上、下游各疏水;减负荷停机时顺序相反,停机后疏水阀一直开启直至完全冷却为止。 反事故技术措施讨论 疏水系统启闭控制 实践表明,停机过程汽缸疏水及有关管道疏水开启过早,尤其是排汽缸内余汽凝结,形成负压导致冷汽进入汽缸,加上疏水系统的设计不完善,容易造成汽缸上、下缸温差或内外壁温差增大。 国内引进前苏联210MW机组则存在另一个流派,认为若高压缸金属温度高于300℃而中压缸高于250℃,汽缸疏水可以不打开或: 冲转前开启3~5min;停机后,汽缸温度降至150℃前,汽缸和导汽管上的疏水和排放阀不予开启。这样可以避免对高温金属产生急剧冷却和在其表面形成氧化皮。 反事故技术措施讨论 疏水系统启闭控制 汽温下降开启疏水。正常运行当主、再热蒸汽温度下降至520℃时,普遍认为是蒸汽带水的象征,作为紧急处理,许多电厂运行规程规定要开启本体及主蒸汽管道疏水。 实际上,汽温下降可能的因素很多,如锅炉燃料调整或煤质波动,若为该类原因,开启疏水增加了锅炉换热面蒸汽流量和换热情况,进一步使汽温下降;另一方面,此时汽机仍接带较高的负荷,由于蒸汽流速很高(40~60m/s),开启疏水的作用不大,还容易使疏水扩容器过负荷,带来负面的影响。 因而建议此时,并不需要开启疏水,按规程减负荷即可。 反事故技术措施讨论 疏水系统启闭控制 采取“闷缸”措施,可以消除转子的热弯曲,成功避免许多机组由于各种原因可能发生的大轴永久性弯曲。 即使在正常停机没有其他意外的情况下,宜对运行规程或DEH(DCS)的逻辑进行修改,“负荷在30%、20%和10%时开启相应管道和抽汽逆止门后疏水,但保持汽缸本体疏水直至盘车停用,高压上缸内壁达150℃后开启”。机组再次起动,抽真空前开启各疏水阀充分疏水一次。冲转前,或冲转后立即开启全部汽缸本体疏水。 反事故技术措施讨论 闷缸 近年来,转子弯曲事故仍不断出现,由于未能正确投入盘车和采取必要的措施,导致了多起转子发生永久弯曲事故。重点强调并重申,当盘车盘不动时,决不能采用吊车强行盘车,以免造成通流部分进一步损坏。同时可采取以下闷缸措施,以清除转子热弯曲。 1) 尽快恢复润滑油系统向轴瓦供油。 2) 迅速破坏真空,停止快冷。 3) 隔离汽轮机本体的内、外冷源,消除缸内冷源。 4) 关闭进入汽轮机所有汽门以及所有汽轮机本体、抽汽管道疏水门,进行闷缸。 5) 严密监视和记录汽缸各部分的温度、温差和转子晃动随时间的变化情况。 6) 当汽缸上、下温差小于50℃时,可手动试盘车,若转子能盘动,可盘转180°进行自重法校直转子,温度越高越好。 7 )转子多次180°盘转,当转子晃动值及方向回到原始状态时,可投连续盘车。 8) 开启顶轴油泵。 9) 在不盘车时,不允许向轴封送汽。 闷缸效果 目前,通过采取闷缸措施,已成功避免了多起转子发生永久弯曲。 如:1995年青岛电厂一台300MW机组,发生油系统断油,机组被迫紧急停机。停机后大部分轴承钨金熔化,电动连续盘车盘不动,用吊车强行盘车也盘不动,之后采取闷缸措施,从而避免了转子发生永久弯曲。 如:1996年山东胜利发电厂一台200MW机组,汽轮机进水、振动超标,紧急停机后盘车投不上,随后果断采用闷缸措施,机组再次起动后,一切正常,证明转子未产生永久弯曲。 又如:2006年台山电厂一台600MW机组,发生油系统断油,机组被迫紧急停机。停机后1、2、3、4、11号轴承钨金烧毁,并且高压缸油挡漏油,不能投盘车。之后采取闷缸措施,从而避免了转子发生永久弯曲。 闷缸效果 又如:1997年十里泉电厂一台300MW机组在试运期间,因两台小汽轮机故障而跳闸。再起动时,因高压旁路减温水逆止门不严,使汽轮机进水,振动超标,被迫打闸停机。停机后,电动盘车投不上,采用吊车强行盘车,钢丝绳被拉断,此时高、中压缸内缸上、下温差已大于180℃。之后采用闷缸措施,机组再次起动后,一切正常,也证明转子未产生永久弯曲。 再如:2000年珠海电厂2×700MW机组1号机,

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