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歧67-6H井套管事故处理.ppt

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歧67-6H井套管事故处理概要

* 2011年5月17日19:00开始下套管施工作业,下完浮鞋、浮箍并接完2#套管后,将套管串座卡在井口,根据安全规定,准备用小绞车吊B型大钳坠坨,使用外钳吊绳悬吊套服液压大钳。 歧67-6H井油套落井事故 * 一、发生经过 内钳工拖拽立管侧小绞车钩子通过转盘面时,小绞车钩子钩挂在井口卡瓦手柄上,由于小绞车操作者视线被钻台钻杆立柱遮挡,小绞车操作人员未能发现,继续起升小绞车造成套管卡瓦被勾出,井口的两根套管滑落井内。 歧67-6H井油套落井事故 * 一、发生经过 落鱼长度21.67m,鱼顶为2961.33m。 落鱼结构为:Φ140浮鞋×0.4m+Φ139.7套管×10.15m+Φ140浮箍×0.28m+Φ139.7套管×10.84m。 套管钢级为P110、壁厚为7.72mm。 歧67-6H井油套落井事故 * 一、发生经过 5月17日21:30配打捞钻具下钻。打捞钻具结构:Φ127mm打捞矛×0.93m+Φ127mm加重钻杆×165.88m+Φ127mm钻杆。5月18日2:00下钻至技术套管脚,2:20单凡尔开泵顶通,泵压5MPa。 歧67-6H井油套落井事故 * 二、处理过程 5:20下钻至鱼顶位置,5:50接方钻杆探鱼顶,6:00开始打捞落鱼,钻具原悬重84t,下压5t,反复下压3次后,试开泵泵压10MPa,上提下放无阻卡,2分钟后泵压逐渐降至8MPa,悬重无明显变化。6:30开始起钻,13:40起出落井套管事故解除。 歧67-6H井油套落井事故 * 二、处理过程 1、现场混乱,指挥人员与气动绞车操作人员不能进行紧密的沟通,未设立专人指挥,且绞车与井口视线受钻具阻挡,不能直接观察井口,使误操作不能及时制止。 歧67-6H井油套落井事故 * 三、原因分析 2、人员责任心不强,内钳工拖拽小绞车钩子时未对可能存在的挂碰风险存在认识,同时小绞车操作时未能精力集中对操作中可能存在的风险认识不足,由于视线不清更应该小心操作起升,防止挂碰其它物体。 歧67-6H井油套落井事故 * 三、原因分析 3、风险分析未到位,下套管前对下套管过程中可能存在的风险未能全面、有效的分析,对班组人员操作可能存在的隐患未进行全面有效地风险评估。 歧67-6H井油套落井事故 * 三、原因分析 4、工具存在缺陷,由于下套管初期悬重较轻,井口套管座卡不稳的现象是普遍存在的一个现象,当套管悬重较重或套管本体上有泥浆、霜、雨水等时时常有套管座卡不牢现象发生。 歧67-6H井油套落井事故 * 三、原因分析 * * *

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