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稳定脱硫操作的经验与措施.pdf

维普资讯 燃 料 与 化 工 Fuel& ChemicalProcesses J8n2oo7 Vo】.38No.1 稳定脱硫操作的经验与措施 赵佳顺 张宝会 李志刚 宁艺雄 周立奎 (唐钢炼焦制气厂,唐山 063039) 我厂现有 6座焦炉 ,年产冶金焦炭 274万 t。 钢轧钢厂,剩余煤气约8.0xlOSm3/d再进入老系统 包括新、老2套系统。其中1~4号焦炉 (5.5m、4x 碱法脱硫。 36孔)及 回收系统是老系统 ,年产焦炭 144万 t, 2 脱硫工艺的改进 煤气发生量为6.9xl04m3/h,采用改 良ADA法脱硫, 煤气供市民使用,煤气中H2S含量要求小于20rag/ 2.1 新脱硫系统 m。2004年投产的5~6号焦炉 (5.5m、2x65孔)及 新系统鼓风机后煤气温度偏高,而且波动较大 回收系统属新系统,年产焦炭 130万t,煤气发生 (40-48℃),为防止煤气中的水进入脱硫母液中. 量为 6.2x10m3/h,采用 HPF法脱硫 ,煤气供唐 山 我们保持母液的温度比煤气的温度高 3—5℃。但是 钢铁公司轧钢厂使用,煤气中H2s含量要求小于 提高了脱硫母液的温度 ,氨的挥发随之增大.母液 400mg/m,但实际运行效果并不理想,存在如下问 中氨的浓度降低,也会影响脱硫效果。为保证脱硫 题 。 效果,对新系统的脱硫工艺进行了改进 。 (1)老系统煤气中H2S含量超标。脱硫装置因 l号、2号塔仍采用氨法脱硫。3号塔改为碱法 长期超负荷运转而使脱硫效果降低,煤气中H2s的 脱硫,并增加了母液预热器。由于碱法脱硫的效果 含量过大。居民反映强烈。 好而且调节方便、快捷,当煤气的温度和氨水的浓 (2)新系统煤气中H2S的含量基本合格,但存 度影响脱硫效果时,可以通过3号塔来调节,更重 在脱硫废液偏多的问题。新系统设计有 3台脱硫 要的是,母液温度提高后,脱硫过程中的水平衡得 塔,由于回收系统的煤气直冷塔和电捕焦油器运行 到了改善。 效果一直不理想。致使煤气温度偏高。煤气夹带焦 2.2 更新再生喷嘴 油及萘偏多且波动较大,影响了脱硫效果。而且脱 为了保证再生器内有足够的空气量,我们借鉴 硫母液不断增加,恶化了脱硫操作。为解决这一问 邯钢焦化厂等单位的经验,改进了再生喷嘴在槽内 题,我们进行了技术改造,同时加强了操作管理。 的插入深度,并采用了儿 型双级液气喷射脱硫装 稳定脱硫效果。 置,既能较好的改善喷嘴堵塞的问题,也提高了脱 硫液的再生效率,改善了脱硫操作。 1 煤气分流 2-3 使用新型脱硫剂 按照设计,新、老2套系统是分开运行的,分 老系统原设计是改 良ADA法脱硫工艺.由于 别进行煤气脱硫。老系统煤气发生量约一半回焦炉 副盐增长快 。脱硫工艺中必须设 1套副盐提取装 加热,一半经脱硫后进煤气公司的管网向市民供 置,否则,为了保证脱硫效果,防止堵塞,每天必 气;新系统煤气发生量约一半回焦炉加热 。一半经 须排出大量的脱硫母液。2004年薪脱硫系统投产 脱硫后向唐钢轧

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