300kta铜冶炼烟气制酸Ⅲ热交换器大修技术总结.pdf

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2015年第 1期 尹品云,等.大型磷炉渣口小套结构数理分析与改进 ·37 · 300kt/a铜冶炼烟气制酸Ⅲ热交换器大修技术总结 盛 强 (铜陵有色金属集团控股有限公司金昌冶炼厂,安徽铜陵 244101) 摘 要:第Ⅲ热交一换器在硫酸生产中表现出:热交换能力显著不足;烟气流通阻力大;在下花板处 的部分换热管的底部已腐蚀烂通,出现渗漏痕迹和壳程向管程 串气的内泄漏现象。通过采取将大量换 热管由缩放管改为光管的检修措施,使生产 中出现的问题基本得到解决。此外,还对在本次检修作业 中,拆和装换热管时遇到的检修 困难及针对困难尝试 自行设计制作吊管工具也作 了介绍。 关键词 :硫酸生产;第Ⅲ热交换器;问题 ;换热管更换;制作吊具 中图分类号:TQ111.16 文献标识码:B 文章编号:1009—1904(2015)01—0037—05 温度为405℃左右。另一方面还同步出现了去第一 1 概述 吸收塔的烟气温度也长期偏高 (达到270℃),比标 金昌冶炼厂300kt/a铜冶炼烟气制酸装置采用 准值约偏高 100cIC。并且,热交换器还存在壳程 向 “3+1”两转两吸工艺流程和 “Ⅳ,Ⅱ,I。一Ⅲ,I”转 管程串气的可能,其原因在于转化四段转化率长期 化换热流程。该套铜冶炼烟气制酸装置的设计总转 偏低 ,只有65%左右 。 化率达到 99.5% ~99.8%,设计硫 的总吸收率 此外 ,由于第一吸收塔顶部除雾器的除雾元 为 100%。 件已经使用了4年,估计其除雾能力已有较大幅 该制酸装置的转化工序工艺流程如图1所示。 度的下降。其根据是第一吸收塔烟气 出口管道 虽然本套硫酸装置是2005年建成投入生产运 和Ⅲ热交换器壳程底部烟气进 口部位 的钢板 已 行的,到 目前已连续生产运行达 10年,但是转化换 有多处腐蚀烂通 ,出现往外 冒烟和喷酸雾 的现 热流程中第Ⅲ热交换器是 2011年4月份花费 100 象。虽然在生产中已多次采取在外面贴补钢板 多万元新建的,到2014年 3月份停产检修时,仅仅 焊接堵漏 ,但是仍难 以根治。所 以更换第一吸收 使用了3年,就在生产中出现了烟气流通阻力大,热 塔顶部除雾元件和停产检修Ⅲ热交换器 已迫在 交换能力显著下降,不能满足转化换热二次 S0 烟 眉 睫。 气 自热平衡的需要,长期依赖挂带 2电加热炉3—4 组电加热元件补热,才能维持转化四段入 口烟气 2 Ⅲ热交换器结构和规格 Ⅲ冷热交换器采用通用的立式管壳式结构,其 [4] 孙志立.多电极制磷电炉生产运行故障分析[J].硫磷设计与 管程走一次转化气从上往下流动,壳程走二次 SO 粉体工程 ,2009(5):29—32. 烟气从下往上流动。外壳尺寸为 64400mm× [5] 魏诗榴.流体力学、风机及泵 [M].北京:中国建筑 出版社, 1980:53~58. 15000mm,采用 12mm厚的Q235钢板卷制后焊接 而成。换热管束是由3850根缩放管组成的,其换 作者简介:尹品云(1960一),男,云南宣威人,高级工程师,主 热面积为6020m 。每根缩放管的长度均为 10m, 任工程师,长期从事磷

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