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灰硫 2016年_1机组A修解体分析报告.doc

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灰硫 2016年_1机组A修解体分析报告

630MW火电机组检修(A修) 灰硫 专业解体分析报告 #1机组- A修 版次 日期 编写 审核 批准 A 2016.09.10 陈超 牟前锋 孙向华 2016年度#1机组A修_灰硫_专业解体报告 概述 设备解体开始时间: 2016 年 8 月 23 日 设备解体结束时间: 2016 年 9 月 13 日 设备解体历时天数: 22 天 本次A修共有 65 个项目,其中非标项目 2 项,技改项目 5 项,两措项目 / 项,标准项目 58 项。其中未开工 15 项。 解体过程中发现设备存在的问题、原因分析和处理方法 2.1浆液循环泵系统 上次检修:15年12月4号-15年12月9号:1A浆液循环泵外出维修,检查发现轴在做静力平衡时发现轴有弯曲,对其进行修复。 15年9月25号-15年10月10号:1B浆液循环泵检查发现叶轮磨损严重,更换新叶轮。 16年1月1号-16年1月4号:1C浆液循环泵检查发现叶轮磨损严重,更换新叶轮。 2.1.1发现问题:1A浆液循环泵解体检查,叶轮、轴承情况良好,联轴器膜片磨损;1B浆液循环泵解体检查,轴承老化、磨损严重,轴承箱内油泥积淤严重,联轴器防护罩变形,叶轮情况良好;1C浆液循环泵解体检查,轴承老化、磨损严重,叶轮磨损严重,进口管道陶瓷磨损有较深凹点,叶轮压帽磨损严重。检查发现1A出口膨胀节内部衬胶脱落;1A、1B、1C浆液泵护板磨损,1B、1C浆液泵泵壳磨损。 2.1.2原因分析:1B、1C浆液循环泵轴承长期运行,磨损严重,加速老化;1C叶轮因浆液冲刷使叶轮及叶轮压帽磨损严重;1A、1B、1C浆液泵叶轮护板因浆液长期冲刷(浆液具有腐蚀性),造成陶瓷磨损腐蚀脱落。 2.1.3处理方案:1A浆液循环泵更换磨损严重的联轴器膜片;1B浆液循环泵更换轴承,修复联轴器防护罩;1C浆液循环泵更换叶轮、轴承、叶轮压帽;1A、1B、1C浆液泵叶轮护板磨损严重,准备返厂维护,1B、1C浆液泵泵壳同样返厂维护;因浆液循环泵技术改造,现对1A、1B、1C浆液循环泵机封改造为水机封,需要对这1A、1B、1C泵的机封进行更换。 2.2气力输灰系统 上次检修:16年3月4号-16年3月10号:检查发现#1炉一电场一输输灰管道耐磨弯头磨损严重,对其进行更换。检查发现#1炉省煤器出口膨胀节磨损严重,对其进行更换。 2.2.1发现问题:检查发现一电场仓泵输灰管道磨损严重,管道补疤较多管内助吹管磨损严重;压缩空气管磨损严重;一、二电场硫化、助吹阀检查磨损严重(硫化阀32个、助吹阀12个),硫化组件检查磨损严重; 2.2.2原因分析:灰内颗粒多,输送压力较大,对输灰管道磨损较为严重。 2.2.3处理方案:更换一电场仓泵输灰管(双套管);更换主进气管道(不锈钢材质);更换一、二电场硫化、助吹阀;更换一、二电场硫化组件;#1脱硝仓泵出口输灰管道及助吹管道因在17米处对于检修不便,对其进行改造,将管道移位至9米层,并加装检修平台。 2.3捞渣机系统 2.3.1发现问题:#1炉捞渣机工业水补水管道漏点较多,管道内部锈蚀严重。(管道测厚均值2.4mm,原厚度3.5mm,磨损30%) 2.3.2原因分析:工业水水质较差,对铁的腐蚀性、磨损性较大。 2.3.3处理方案:更换#1捞渣机工业水补水管道。(更换为DN159的不锈钢) 2.4氧化风机系统 2.4.1 #1A、#1B氧化风机拆除,返厂维修 2.5 #1湿式球磨机 上次检修:16年4月20号至16年5月10号:检查发现#1湿式球磨机#1称重给料机下料口料斗腐蚀严重,对其进行更换。#1称重给料机清扫器链条损坏,对其进行更换。#1称重给料机清扫器减速机损坏,对其进行更换。 2.5.1 发现问题:#1湿式求磨机解体检查:检查发现#1磨机大小齿轮槽内油泥积淤严重,#1磨机磨头漏浆;油站内油质较差,回油管内杂质较多,冷油器内漏;#1A再循环泵检查发现泵壳砂眼漏浆,叶轮磨损严重;再循环箱搅拌器叶片磨损严重;#1磨机再循环泵出口母管至石灰石旋流器部分管道老化严重,腐蚀严重;#1称重给料机进口插板门插板损坏,皮带老化开裂,部分棍筒磨损严重(轴承不转动),石灰石旋流器底流箱老化穿孔漏浆;#1磨机出料端轴瓦磨损严重,小齿轮推力轴承间隙较大。 2.5.2 原因分析:大小齿轮槽内油泥积淤严重是#1磨机磨头漏浆,浆液流入齿轮槽内造成齿轮槽积淤,油站油冷却系统使油来回循环浆液顺着油进入油站内,造成油站及回油管积淤;#1称重给料机皮带老化,运输介质是石子更易磨损皮带使皮带磨损开裂,皮带辊筒轴承老化、磨损使其不动作;#1磨出料端轴瓦磨损是因为长期运行造成,小齿轮推力轴承长期运行使轴承间隙逐渐

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