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主副井竣工报告
竣工报告
副井码头门竣工报告
煤矿主副立井掘砌工程竣工
报 告
第二井巷工程公司
驻 施工处
煤矿主副立井掘砌工程竣工
报 告
我部自2004年9月份进场,经过前期大量的准备工作,于本月29日破土开工。在业主和各方面的大力支持和帮助下,主副立井分别于10月1日正式开始掘砌,历经2005月11月,已全部竣工,在井筒竣工后,根据矿方要求,又陆续完成了马头门和管子巷等辅助工程的崛起任务,现主立井和副风井先后与2006年3月20日和2006年4月20日正式交付生产。工程质量,经自检和业主质检评定,主副风井主要检查项目合格率均达到98%,评定等级为优良,一般检查项目合格率主立井达93.9%和94.6%,副风井达93.5%和94.4%,均达到优良标准,取得了优异成绩,实现了质量承诺。
一、基本情况
主、副风井掘砌工程系新建项目,投资少,要求见效快。由于地质条件复杂,施工难度较大,我部本着少花钱多办事的原则,一进场就抓紧施工准备工作,动脑筋想办法,因陋就简,创造安全生产条件,主要施工设备当即进场到位,大型机具和三大材料先后调到井口,施工技术人员和各专业职工全部到岗,比较迅速地打开了施工局面,为了保证正常施工,我部又不惜代价增设多部绞车和多台排水设备,解除了后顾之忧。同时,抓紧重点工作,自制主、副风井金属井架和吊盘、吊桶各一套,完善了提升设施,并将水源井引到井口, 解决了施工用水问题,为主、副风井同时正常施工和完成掘砌任务,创造了先决条件。
二、施工方法
主、副井均采用简易金属井架,吊桶提升,单层吊盘作业,压入式通风,吊桶排水,正向掘进,砼永久支护,采用自上而下分段浇筑,每个分段自下而上进行,临时工作平台配合吊盘作业,钢井圈支模,钢组合模板衬底,机械搅拌,吊桶下料,自溜入仓,棒式振动器振捣,按规范操作,精心施工。
三、质量控制
开工前,我部制定了质量保证措施。施工中,认真贯彻执行,对主要工序和关键环节进行严格控制。
1、施工板样。按业主制定井位,在两条互相垂直直径上距离井筒中心10m处分别埋设四个固定点,控制井筒中心,同时将四个控制点引到并固定在锁口盘上,便于使用,为检测方便,将提升中心设置与井筒一致,易于保证井筒垂直度,避免较大偏差。经验收检测主、副井井筒中心线偏差少±50mm,符合规格要求。
2、控制断面。掘进时,按凿岩爆破设计书执行,布眼位置准确。尤其是周边眼必须按设计的方向、角度和深度打到位,杜绝欠挖,将超挖控制到最小限度。主、副井荒半径超挖量均﹤10cm(自然塌落超挖除外),其他控制较好。净断面主要用支模圈和横撑控制,为克服变形,支模内径预留5cm收缩量。经验收检查,主、副风井净直径分别为4.541m和3.536m,符合国家规定要求。
3、控制井壁垂直度。主要靠悬吊边垂线法。每次支模前,沿径向对称悬吊竖向边垂线,主力井悬吊12条,副风井悬吊8条,每条边垂线是井口边垂线的延长线,控制比较精确,既保证了井筒的垂直度,又保证了衬砌断面的水平度。通过纵横双向控制,取得了理想效果。
4、材料控制。材料进场后有专人负责验收,拒收劣质材料,严把质量关。水泥标号425#,均有合格证,符合业主要求,石子粒径2—4cm,中砂粗度模数﹥205,石子和砂子的含土率均﹤3%,符合质量要求。
5、砼质量控制。除控制砼材料的质量外,配料时,严格按实验给出的配合比配料,水泥量的误差不超过±2%,石子和砂子量的误差不超过±3%,操作精心,遇到超径石子和土块全部捡出。浇筑时,径向对称下料填仓,保证拱模稳定,不胀模、不漏浆。分层捣固密实,不漏振、不过振,消灭了较大蜂窝麻面,砼井壁圆顺光滑。施工时,有专人全过程监督检查质量,及时按规定做砼试块,共做11组试块,其中剔除1组伪值试块,剩余10组试验结果,全期28d的强度代表值为29.2MPa,达到设计强度的117%,超设计标准。
6、涌水控制。主、副风井裂隙涌水大。
主立井在垂深51.4米涌水,142米处涌水较大,造成井壁自然塌落严重。
副风井在垂深58.8米处涌水,64米处涌水,154米涌水较大,同样造成井壁自然塌落严重。
两井筒涌水量分别为每小时35m3—55m3
共购置排水大小设备30台,井筒水量较大,给掘进施工带来很大难度,延长施工进度,但我部克服一切困难,想尽办法,采取了有利堵水措施,使井壁无一处漏水,达到了国家规范要求。
四、安全控制
开工前,我部编制了“施工方案”、“安全技术措施”和“凿井掘砌施工作业规程”,并一一传达到每个工作人员中,我们牢固树立安全第一的思想,更强化安全意识教育,认真执行国家安全规程和各项安全制度,落实国家安全指令和文件学习。
1、组织措施。我部成立了安全领导小组,全面负责安全管理工作,由正副指挥长分别任组长、副组
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