石灰窑石灰回转窑型号大全河南宏科.docVIP

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石灰窑石灰回转窑型号大全 浅淡石灰回转窑煤粉输送系统的稳定 同时结合本矿回转窑喷煤工艺出现的问题及 现象,分析了原因,介绍了处理措施,提出了煤粉输送系统设计时需要考虑的问题。 关键词回转窑煤粉输送系统稳定 随着钢铁行业的发展壮大,越来越多的钢铁企业采 用高质量的活性石灰作为炼钢的脱硫造渣剂,几乎淘汰 了传统机械立窑煅烧的冶金石灰,因为传统立窑煅烧的 石灰质量差,活性度低、硫含量偏高,生过烧大,脱硫效果 差,钢水收得率低,吹炼时问长,且石灰的消耗量大。目前 各大钢厂生产活性石灰几乎全部是回转窑和引进国外的 气烧或煤烧竖窑,而回转窑因为产量高、质量好、且容易 控制得到广‘泛应用。回转窑生产石灰所用的燃料主要有 焦炉煤气、高炉煤气、煤粉及煤粉煤气混烧,以气体为燃 料的同转窑具有质量好。町利用企业生产的低热值煤气, 回转窑结圈少的特点得到企业青睐,但其产量受炼焦和 高炉生产影响较大,常凶煤气不足和压力不稳定而减产, 全部或部分以煤粉为燃料的回转窑弥补了这一缺陷,另 外还町以将生产线建在矿山,缓解环保和运输的压力,得 到了,各大钢厂认可,如太钢、济钢、武钢等。在以煤粉为燃 料石灰回转窑的下艺系统中,煤粉的输送和稳定燃烧对 产品的质量、产量及能耗有相当大的影响,本文就煤粉的 输送和稳定燃烧做一浅显的介绍。 一、当前常见的回转窑喷煤及计量工艺 1、直接燃烧系统:直接燃烧是指在采用烘干兼粉磨 的煤粉制备系统时,煤粉的制备和输送是一步完成的。煤 磨系统的风机同时承担着把煤粉吹送入回转窑任务,没 有收俸器和煤粉仓,出磨煤粉直接被风机送入窑内煅烧。 其优点是』二艺流程简单,基建投资省,能耗少。缺点是回 转窑的一次风量大,燃烧器静压低。在大多数情况下火焰 的形成和形状不良,火焰本身调整范围小,另外风机的叶 轮磨损大,影响设备的安伞运转。因煤磨和回转窑联动, 当煤粉制备系统出现问题时,没有中间仓储存煤粉,回转 窑必须停窑,影响生产。另外在煤粉的计量靠入磨原煤计 王泽健、张娴、徐丽:武钢矿业公司鸟龙采矿,430213,武汉市江夏区 量控制,计量精度低,且受磨内循环量影响,喷煤波动大, 如太钢东III矿就是采用这种工艺。 2、间接燃烧系统:间接燃烧系统的特点是煤粉设备 系统作为一个独立的机组,煤粉的粉磨和储存是单独进 行的。煤粉经储存仓供回转窑使用。其优点是火焰可在较 大的范围内调整,可以用高静压、低一次风量吹送煤粉, 火焰比较理想。目前多采用这种系统,特别是对供煤点较 多生产线来说,采用这种系统有利于火焰及用煤量的灵 活调节,从而有利于窑系统的热T制度稳定和延长耐火 材料使用寿命。由于有煤粉仓,磨机系统出故障时可暂时 不影响回转窑的生产。这种的煤粉计量上艺有如下几种: 垦坠坠曼 1、双管螺旋输送机2、单管螺旋输送机3、去燃烧器 4、冲板流量计5、供给机6、环状天平7、柔性密封 二、我单位喷煤工艺出现的问题及现象 我单位于2007年底和2008年上了两条日产750吨 回转窑,采用的是相同的生产工艺,煤粉的计量和输送系 统采用转子称计量系统,两条生产线出现了相同的问题, 主要表现在: l、喷煤量波动大。从窑头看火孔看,燃烧器的黑火头 时长时短,窑头负压力不稳定,经常从窑头冒出大量的粉 尘,窑头出现明显的气体抽吸现象。 2、当喷煤最加到一定量时,喷煤的波动量更大,有时 根本没有煤粉喷出,回转窑只有在低产量上运行,产晶的 产量和质量受到影响。 3、当喷煤量加大时,窑尾间断性的火苗外窜,预热器 系统冒黑烟,时间间隔5~30分钟不等.喷煤量越大,间隔 时间越短,除尘系统收尘灰呈黑色或深灰色。 4、输送煤粉的罗茨风机发热,煤粉输送管道温度高, 134 第f。=届巾同石灰石白云石矿业年会暨交流大会论文集 2009年1 1月 部分位置达到120度,电机的电流波动大。 根据上述现象,我们从煤粉的细度、水分、多通道燃 烧器调整,一、二次风的配合等多方面做了大量的工作和 多方面调整,上述现象没有得至Ⅱ根本改善。从窑尾频繁出 现黑焰的现象看应该是煤粉燃烧不充分,存在后燃烧现 象,根本原因是使煤粉输送不均匀所致。通过采取如下措 施,以上现象得到根本解决,喷煤鼍町以随意控制,窑尾 消除了窜火现象,煤粉燃烧完全,回转窑产量质量得到明 显提高。 三、原因分析及处理措施 1、煤粉输送管道内直径缩小。按照一般工艺设计煤 粉输送管道内风煤混合物的气体流速应大于25m/min,我 们煤粉输送管道为直径219ram钢管,配置的罗茨风机的 风量为43.6m3/min,压力为58.8KPA,经计算管道流速在 19.3m/s,低于下限。一般煤粉在管道内部输送存在三种状 态:稀相流、两相流、浓相流和栓寒流状态,当管道内流速 变慢时煤粉会在管道内分层,上面稀下面浓,形成两相输 送,

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