C8051F350在工业仪器仪表中的应用.PDF

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C8051F350在工业仪器仪表中的应用

口应用实例 口 仪器仪表用户 稳定性差。采用DCS控制,能够采用先进的控制策略,保证全 流,冲击辅助蒸汽管路 ,引起事故,在主汽源阀打开前必须关 工况下,吹灰系统的稳定运行。而且当系统发生故障时,利用 闭辅助蒸汽汽源阀。 DCS历史数据能够进行更加完善的分析。 2)如果发现长吹灰器卡塞,不能紧急退出时,必须立即切 断电源 ,将吹灰器拉出。炉膛的高温将迅速把吹灰器烧弯甚 2 与 PLC比较后的优点 至烧断,引起严重的事故。 目前,国内电厂吹灰多数采用PLC控制。而随着 “控制集 3)由于每一个吹灰器每次吹灰时间不同,采用每一组吹 中,操作分散”理念的进一步深入,采用 DCS控制吹灰无疑进 灰器进到位、退到位信号来表征一个行程结束 ,从而触发下一 一 步体现了集散控制,相对PLC控制,具有以下优点: 组吹灰器运行,但是由于机械及接线等原因,会引起反馈信号 1)节省设备 ,降低成本。 不到位使程序无法 自动进行下去;另外逻辑中设置进退超时 PLC吹灰监控系统一般由接 口单元OIU(上位机)、吹灰设 自动退功能,防止卡塞过流过载,但是冷态热态时间偏差较 备接 口单元BIU(下位机)、动力驱动单元 MCC(执行部分)组 大,不容易把握时间,需反复尝试。 成 ;而采用 DCS控制 ,将信号接人DCS,通过工程师站、操作员 4)一般不允许 1组以上吹灰器运行,吹灰对主汽温度压 站操作管理,OIU、BIU、MCC都不需要。 力影响较大 ,降低一定的经济性。 2)操作方便、控制分散。 5)电源空气开关容量一定要稍大,并且有较好的质量保 PLC吹灰监控系统只能在 PLC上位机操作,PLC上位机 证 ,如果在运行过程中突然失电,吹灰器肯定会发生卡塞,处 一 般安装在电子室,对运行人员操作吹灰程序来说,很不方 理相对困难,甚至容易引起停机等严重后果。 便 ;而采用DCS控制吹灰系统时,任何一台操作员站都可以对 任何吹灰器进行操作,并且用户界面更完善,与其它系统链接 4 结束语 更快捷,可分成多张画面同时控制,可以根据实际需要控制。 采用DCS控制吹灰系统在调试过程中得到 良好运用,控 3)控制集中、修改方便。 制逻辑也不断完善,实现了一键吹灰,对电厂运行经济稳定性、 采用DCS控制方式,逻辑控制由工程师站统一管理,可以 集中化管理起到重要作用。吹灰系统进入 DCS系统在浙能兰 根据实际需要随时优化。比如吹灰器每次进退过程中时问都 溪发电厂的运用,对其他同类型超临界机组 的吹灰系统的设 会稍有不同,可以根据就地行程时间修改。 计调试具有一定的借鉴作用。口 4)仿真方便。 参考文献 逻辑中可以进行一定的仿真,便于检查出逻辑中的不足, [1]金维强,涂仲光.电厂锅炉 [M].水利电力出版社,2000:86 对逻辑进行优化。 — 91. 5)与PLC控制比较,DCS控制组态相对复杂。 [2]刘刚.燃煤电站锅炉优化吹灰系统研究[D].中国优秀

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