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XXXX电厂#1机组电除尘器
灰斗蒸汽伴热管管道试压方案
批准:
审核:
编制:
XXXX环保工程有限公司
2016年11月
1、工程概况
本项目管线自锅炉房辅汽联箱起,供应蒸汽到#1机组电除尘灰斗蒸汽伴热管对灰斗提供加热,灰斗蒸汽伴热管疏水接引至凝汽器、疏水扩容器,并可根据需要直接排至地沟。该管线蒸汽主管及疏水主管为Φ89管道,电除尘器底部支母管为Φ57管道,灰斗蒸汽盘管为Φ38管。
2、编制依据
1、#1电除尘灰斗蒸汽伴热管管道及阀门安装示意图
2、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004)
3、《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇) (2000年版)
4、《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002
5、《强制性条文》
经研究及施工单位协商为能确保现场施工可正常进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。
第一段:#1电除尘器A侧灰斗蒸汽伴热管;
第二段:#1电除尘器B侧灰斗蒸汽伴热管;
4、施工组织
4.1人员
项目经理:XXX
现场调试负责人:XXX
现场施工负责人:XXX
安全负责人:XXX
技术工人:6人
4.2试验设备配备
打压泵1台、水管100米、压力表2个、对讲机2台等。管道试压用水由业主提供,水源接口为11石灰石供浆泵轴封水。
4.3试验时间
约1周
5、施工方法
本工程采用水压试验法对管道强度及严密性进行试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试验压力1.2-1.5Mpa(管道日常运行压力约0.7Mpa)。
5.1管道试压前须做好以下工作:
①对管道、节点、接口等外观进行认真检查。
②对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、灰斗盘管的进出口阀门、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启,应关闭的及时关闭,主管该加装堵板的加装堵板。
③确保流量计等需采取保护措施的仪表已拆除,替换短管已安装完毕。
④对管道及管道支架进行检查,其一检查管道有无未固定的现象,其二检查管道支架的牢固性。
⑤试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。
⑥对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。
⑦试验如发生管道漏水等突发现象,是否有应急措施。
⑧试验所需的水源是否落实,水质及压力是否符合试验要求,做好水源引接及排水疏导路线工作。
5.2闭水试验:
①在试验管段进汽管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。
②将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从进汽端缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或水锤。
③如发现管段堵板上预留注水管管口有水冒出,目测无气泡带出时,视注水完成,试验管段注满水后,在无压情况下充分浸泡后再试压。
④试验管段管道充分浸泡后,用打压水泵加压,加压时应分级升压,逐级缓升,每升一级(0.1Mpa)应检查法兰接口、管身及管道接口有无异常现象,当无异常时,再继续升压,并填写管道闭水试验记录表,如有异常现象且影响压力上升时应停止加压先进行处理,如不影响压力继续增加可做好标记待查完所有漏点后一并处理。
⑤水压升至试验压力(1.2-1.5 Mpa)后,保持恒压30分钟,检查管道接口及管身有无渗漏破损,如无破损、漏水及异常现象后,管道强度试验为合格。管道闭水试验必须经由现场监理工程师检查并验收,签认后方可进行下一步工序施工,否则需重新再做试验,直至签认合格为止。
⑥管道强度试压合格后,将压力缓慢降至设计压力0.7MPa,保压30min,无泄漏、降压为合格。
⑦管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护,防止管内进入杂物、老鼠或其它小动物将管道堵死,将来导致闸、阀等管件失去使用功能并因小动物的腐烂面而造成污染水质。
⑧如果管道初试明显不合格,则可能是管道沿线部位有跑漏现象,此种现象最好解决,处理办法是停止试压,采用重新加堵板、换管件、补焊等快速处理措施。如是管件有砂眼,渗漏现象不明显,则需从试压管段沿线进行认真排查,进行详细的检查,直至找到渗漏源头为止,其余按5.1-5.2条重复进行,直到合格为止。
5.3、结束试验
水压试验完成后及时排除系统内存水。由于地埋段管路地势低,所以采用小型水泵将管内的大部分水排出,再用一根橡胶管根据虹吸原理将剩余的水排出。地上部分排到就近的地沟或雨水井内。割除临时管道,系统恢复。
5.4、水压注意事项
严禁敲打带压管道、设备;严禁带压进行管道、设备消缺工作;
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