加强受控管理提高石蜡馏出口合格率.DOC

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加强受控管理提高石蜡馏出口合格率

优化操作与技术改造减少COD排放总量 潘世峰 林峰 历庆 (大庆石化公司炼油厂,大庆,163711) 摘要: 污水处理主要净化炼油生产装置含油废水,由于生产操作、冲击和曝气系统设备故障等综合性原因,导致氧化、分解有机污染物的污泥活性降低,菌胶团氧化、分解有机物的能力下降,产品水合格率降低,处理后水质COD含量升高,COD排放总量增大,严重时甚至超标。针对存在的问题,采取优化操作与技术改造等措施,使得处理后出水COD含量降低,外排COD总量减少,为下游装置深度水处理提供达标的源水的同时,也为我厂低碳环保目标的实现提供了保证条件。 关键词: 曝气系统;活性污泥;内源呼吸;达标;COD排放总量 1 污水处理装置生产运行现状 污水处理装置主要处理炼油生产装置外排的含油污水。曝气系统是装置中重要、关键及技术含量高的工序。其作用是好氧菌类与有机碳源发生生物化学反应达到氧化、分解含油污水中的溶解油类的目的。溶解油类有机物去除率高,说明活性污泥活性强,净化含油污水能力也强。处理后总排出水COD降低,COD排放总量减少,处理后污水达标率相应提高,实际运行中来水时常出现污染物超标等异常情况冲击曝气系统污泥,使其中毒并出现部分污泥死亡;菌类活性降低,没有及时采取优化操作调节等措施;曝气系统微孔曝气器破损超期服役,前置反硝化段搅拌器故障致使其间歇不正常运行现状等因素,造成处理后总排出水COD超标,严重时甚至影响到炼油厂在公司排名的KPI指标,针对此情况,我们对装置运行采取优化操作和技术改造等措施,解决出水水质超标及COD排放总量高的课题。 污水处理装置原则流程图 装置于2010年6月份检修改造后开车投产,运行后期曝气系统出现诸多问题,如时常出现南区、北区、硫磺净化水及“三升”来水进入系统硫化物、氨氮及不明组染物超高情况,有时是一路来水、有时是叠加出现冲击,发生曝气系统受冲击情况,池面上产生大量泡沫,泡沫层中大量泡沫在曝气池表面翻腾,阻碍氧气进入曝气池混合液,降低充氧效率,同时也会增加出水悬浮物含量而引起水质恶化。化验分析污泥浓度降低,污泥指数、污泥沉降比等数据不符合生产工艺指标要求,通过显微镜镜检检测,涌动的菌类活性不强,起氧化、分解有机污染物作用的菌胶团呈絮状散发、污泥中活性菌类大量死亡,活性菌类占污泥总菌数的百分比大幅降低,有机类污染物去除率下降,出现此情况,影响了处理后总排出水水质达标,同时外排水中COD含量呈上升趋势,不利于我厂节水减排任务的完成。 表一 采取系列对策前运行数据情况 时 间 段 2012年6月 2012年7月 2012年8月 总排出水综合合格率/% 86.8 90.3 91.2 总排出水COD含量平均值/(mg/L) 68.7 65.9 70.2 月份外排水量/T 323635 365380 346860 COD外排量/T 22.23 24.08 24.35 2 原因分析 2.1来水水质、水量呈动态变化影响工艺要求是主要原因 上游装置来水各组份含量是变化、呈动态的,24小时全分析仅一次,只能提供参考数据,带有很大的局限性。当来水异常发生冲击曝气系统情况时,不易被岗位员工巡检发现,会出现冲击曝气系统发生污泥中毒事件;另一方面,受到冲击后,污泥浓度、污泥指数及污泥沉降比等重要工艺参数发生变化,冲击负荷大、冲击时间长,超过了曝气系统生化处理工艺本身能承受的能力范围,就会影响处理效果:出水水质变差,严重时可能会导致曝气系统瘫痪,给我们的经验是恢复正常状态需要15~20天时间。 来水水质出现波动时,对曝气系统菌群类的生长及其活性造成很大影响,尤其是二级浮选出水油含量高、气温、气压及水温的交替变化均会影响生化反应菌群的生长及代谢;运行过程中工艺要求的PH值为弱酸性,如PH值出现不符合生产工艺要求,出现活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象:将会出现部分含油污水中有机物不能直接接触活性污泥的状况,那么含油污水中的一部分有机类有害物质就会出现不能被充分氧化、分解的情况,导致出水中有机类物质组份含量升高,也会影响总排出水达标和外排COD总量。 2.2设备及仪器等因素对生产的影响 2013年5月改造前曝气系统好氧区采用管式微孔曝气器,存在如下问题: 2.2.1使用寿命短 装置未改造时使用的是管式微孔曝气器,设计使用寿命2年,2010年6月检修改造至2013年5月检修改造运行时间段已超期服役,10~15%已脱落,鼓风机供给的风从脱落点大量释放溢出,管排布风不均;未脱落的曝气器很大程度上出现污堵情况,两种情况均不利于氧气与好氧菌充分接触、均匀混合,影响菌类代谢,同时脱落点大量供风逸出跑

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