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主题
导轨线冲切夹紧安全改善
改善前:
改善后:
现状叙述:
1.导轨线点焊机生产时脚踏操作;
2.脚踏作业存在安全隐患;
3.易出现夹伤手指的危险。
成果说明:
1.改善操作方法,由脚踏改为双手操作;
2.气动夹紧,取代手扶作业;
3.提高安全操作性。
改善案例
主题
YFC外水复押冷却水过滤改善
改善前:
改善后:
现状叙述:
1.原生产线没有过滤装置;
2.冷却水质量较差,影响产品品质;
3.管路易堵塞,故障较多。
成果说明:
1.改善后水质清澈见底;
2.有效地保证了产品冷却效果;
3.并增加了漏水报警提示,有效控制漏水现象。
4.可横向推广至其他线别
主题
560行李架长度防呆检测改善
改善前:
改善后:
现状叙述:
改善前作业时没有防呆、长度不易控制,不良易流出。
成果说明:
1.增加电子长度检测;
2.有效控制不良流出;
3.实现声、光、电报警提醒、及防呆。
改善案例
主题
导轨线点焊机实现双手启动
改善前:
改善后:
现状叙述:
改善前为脚踏启动,作业不匹配时易出现,压伤手指安全事故。
成果说明:
改善为双手启动,消除压伤手指的危险,提高安全操作性。
改善案例
主题
YFC外水切PVC角度设计缺陷整改
改善前:
改善后:
现状叙述:
1.改善前产品冲切完毕后角度变差影响装车造成客户抱怨;
2.冲切完毕后需要手工检修才可以交货。
成果说明:
1.对冲切模具进行整改;
2.角度偏差控制在合格范围内;
3.提高效率降低不良;
4.角度变换,突破技术难点
改善案例
主题
弯曲一线换模提高效率
改善前:
改善后:
现状叙述:
1.原结构为垫块,变形严重,使用不便;
2.安装调试困难,间隙晃动量较大;3.弯曲不稳定,易出现品质不良。。
成果说明:
1.改善为可旋转的压紧结构;
2.实现快速定位,准确、可靠;
3.减少调试时间。
无原图
主题
J44AC水切冲模毛刺改善
改善前:
改善后:
现状叙述:
J44AC冲模至移转以来,缺口冲切品质不良,经常出现毛刺,影响品质及生产达成
成果说明:
1.冲切结构突破原有限制,简单操作方便
2.提高品质,降低不良,提升效率
无原图
掘金专案名称:
项目
改善前
改善后
过程
改善前:因铁芯过重,引取机受力不均匀,有松有紧,导致产品有亮印,波浪,震痕。
掘金
价值
1.改善前无此动力装置及光电控制,改善后有电机带动,光电控制转速,与引取机同步,是引取机牵引不受力,保持匀速。
光电开关
▣ 品质改善案例
改善前
改善后
问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注塑(造成端部凹坑)
效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切.
端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效果比较显著。
设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋
产品中间部位凹坑
产品中间部位无变形
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已出现安全事故
2.夹头为整体拆装困难,导致换模时间较长.
已改善线别
1.夹重新设计,安全改善
2.夹头改善为分体,易换模具.只换取夹头内的小夹块即可.此方法应用于615L车顶、PLAND前风档、C301L车顶饰条
3、LMC弯曲线夹头存有安全隐患
4、FDC门框线
改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善
改善后夹头
此位置存有安全隐患
改善后夹头
改善后夹头
Diagram
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改善案例-(复押三线启动设备集中控制)
改善前
改善后
无图片
改善前问题点
改善后优点
1.生产开机时需要两人进行;
2.开机时操作人员需要前后跑动进行操作;
3.存在安全隐患,且效率较低。
1.增加集中控制功能
2.成型机.高周波.引取机三台主动力设备具备
远程,无需前后跑动开机
3.人员紧缺时可实现一人开机,一键停机
3. 减少开机报废
Diagram
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改善案例-(注塑半自动上料)
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
1.人工上料,效率低下;
2.等高作业安全隐患;
3.粒料与空气尘土结合,不能保证品质。
1.自动烘料、加料2台注塑机可自动进行切换;
2.减少上料时间,提高效率;
3.消除等高安全隐患;
4.较少粒料与空气尘土接触,提高品质。
Diagram
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改善案例-(安全改善)
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
生产时开启安全防护门,没有提示,存在安全隐患,易发生危险
1.在每扇门安装感应限位;
2.当安全门开启时报警器会发出蜂鸣声提示,及闪烁;
3.及时有效的进行提升,调高安全操作性。
关闭时
开启时
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改善案例-(复押二线防尘)
改善前
改善后
改善前问题点
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