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23队工况管理现状与躺井分析(2011.10.18)
强化资料分析 提高采油时率;围绕工况,控躺井开展工作; 采油23队位于孤东油田西部, 管理着6座计量站,3座配水间,1座掺水间;目前油井开油井42口,水井开井15口,其中8型机16台,10型机12台,12型抽油机12台,高原皮带机2台,螺杆泵井3口。 2011年配产量4.8万吨,其中新井配产3000吨,目前日油水平132t/d,1-9月份我们通过强化生产运行,提高开采时率,保持了原油产量平稳运行,生产原油35759吨,完成全年计划的74.5 % 。;围绕工况,控躺井开展工作;各类指标完成情况;概况;2011年1-9月工况汇总表:; 2010年3月机采井开井 36口,上图井23口,上图率63.8%,合理区井数18口;断脱漏失区井数3口;供液不足区0口;参数偏小区1口,待落实区1口。断脱漏失区所占比例为13%;供液不足区所占比例0%;参数偏小区所占比例4.34%,待落实区所占比例4.34%,工作重点是治理断脱漏失区和潜力区油井。 ; 注重日常维护工作,加强特殊井管理,消除供液不足区、漏失区、潜力区三个区域油井的不合理因素,多措并举使合理区边缘油井最优化,改善油井生产工况,确保油井正常生产。; 在对断脱漏失区油井2-4-39进行作业效处理时,针对该井的现状分析:层位馆上41+2层,生产参数∮56*801.5*3*9,液42t/d, 油2.4t/d ,含水94.3%,电流51/41,生产周期为4423天。该井于2011年5月5日油管漏关。本次由211队作业,解剖原井抽油杆节箍有偏磨、本体腐蚀严重、泵上第46根油管本体有洞、密插胶皮坏、检测油管报废和降级油管28根。 在作业过程中全井更换∮22新抽油杆73根、更换∮76新油管61根。作业后生产参数∮83*602.8*3*6,液84.6t/d,油4.3t/d,含水94.8%,2011.5.12日开正常至2011.10.8。工况图位置合理。;围绕工况,控躺井开展工作;
通过作业监督中发现整改问题,分析躺井原因,及时采取措施,提高作业治理效果,控制躺井发生,杜绝影响井正常因素的发生,避免作业问题引发的不成功井现象,提高检泵质量。作业开井优化参数8口,延长检泵周期。;序号; 2)潜力区:
对于能量充足,但油井工作参数偏小,供排关系不合理,生产潜力未完全发挥出来,我们通过完善注采井网,以注水井为中心,把???好水注效益水放在首尾,围绕注水井展开工作。实施油水井归位、扶长停、转注力度,提高注采对应率;对存水率高,地层能量充足的区域实施群扶提液措施,改善平面流线分布状况,促使油井尽早见效。
治理措施:转注1口,2-7N39通过作业实施油井转注,补充地层能量。
GD63本次进入潜力区的主要原因是8型抽油机冲程过小,目前 2.7*6开抽,曲柄销3.0米孔已损坏,导致冲程提不上去,冲程损失大, 建议下步更换大10型抽油机, 4.2米冲程开抽。
同时需更换12型抽油机的还有2-7-43; ; GOGD63是典型的抽油机上行载荷增大异常的示功图,通过示功图分析,我们认为上行时井内管柱存在偏磨现象,在2011年5月18日-20日作业解剖过程中发现,油管第120根丝扣偏磨漏失,抽油杆存在偏磨现象。 ; 2011年1-10月份我们严格执行采油矿事不过夜的原则,抢开新井7口 ( 828平3 828平2 GD511-11 GD511-12 GD552-1c GD51X13 GD51X14),扶长停1口GD511-5; 对于新开GD51块油井,目前开发主力油层N,附近无对应水井,管理好这类油井直接关系到我队全年原油任务的完成。 针对这一现状我们采取隔天测液面,每日量油化验,控井口回压,控制含水上升的方法确保油井正常生产。; 在不断完善新井的同时,我们将工作的重点围绕治理断块挖潜老区,控制自然递减展开。自开展技术知识下基层以来,我们运用真正实用分析方法和高效率的科学的管理技术指导生产,提高机采效率取得明显效果。
3)参数偏大区:
对于能量不足,液量低,含水低,液面低的油井存在生产参过大,供排关系不合理,我们及时采取措施,注重日常资料录取准确性,对同一天内录取的各项资料整理比对,分析工况图,示功图指导油井生产;
;序号; GD51-10生产层位42.3.4生产参数57*1104*4.2*6,正常生产时,经常会发生上部抽油杆断,烧皮带现象,我们在四月份采取换大皮带轮、上变频柜优化参数措施。 效果对比:示功图显示供排关系明显趋于合理,最大载荷由60KN降至35KN,下行时偏磨明显减轻,液油变化不大,日节电80度
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