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中高锰铁水冶炼技术的探讨

第36卷 第2期 山 东 冶 金 V0l_36 No.2 2014年4月 Shandong Metallurgy April2014 中高锰铁水冶炼技术的探讨 靳 立 山 (济钢集团有限公司 生产部,山东 济南250101) 摘 要:转炉用高锰铁水冶炼存在金属喷溅、冶炼终点钢水余Mn含量偏低、冶炼操作不易控制等问题。通过充分利用终点 Mn与渣系碱度 、氧化铁间的关系特性,优化冶炼操作,达到提高冶炼余Mn含量、稳定冶炼操作的目的,终点余Mn含量由 0.125%提高到O.196%,提升了铁水中Mn的利用率,减少了后期合金化操作成本。 关键词:高锰铁水;冶炼技术 ;终点余Mn 中图分类号:TF703 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2014)02—0011-03 . [Mn]+(FeO)。 1 前 言 温度越高,还原出来的Mn量越大,即余“Mn”量 目前,高锰矿价格普遍处于低位 ,为钢企降低 高。在碱性和温度一定时,(MnO)含量越高,还原出 生产成本提供了良好契机。高锰铁水对炼钢生产 来的Mn也越多。可通过渣量的控制或向渣中加入 中的过程控制和终点控制会产生较大的影响,高Mn Mn矿达到提高(MnO)含量的目的n]。 铁水中的Mn在冶炼过程中会使转炉溢渣、喷溅加 2.2 转炉冶炼过程中炉渣变化 剧,若控制不当,Mn的利用率将无法保障,从而导致 对冶炼过程 中每 1/4吹炼时间的炉渣组成进行 棚 成本损失。供炼钢用铁水中的Mn含量一般在 了分析,其过程温度和部分炉渣组成见表 1。 挑 0.40%~1.O%之间,其中60%以上铁水的Mn含量在 表 1 冶炼过程炉渣温度及组成 ∞ 舵 0.60%以上 。经统计,在转炉终点C含量为0.067% ∞ 卯 阶篓段 /℃——— 塑 ¨ — CaOS/iO~ CaO Mg0 MnO SiO2 TFe FeO 时,其余Mn含量为0.125%(平均值)。如何提高铁 1.98 水中Mn的利用率,使余Mn尽可能多地留在钢水 2.44 中,减少后期合金化成本,是本研究讨论的核心。 加 埔 2.56 2.9O 2 高Mn铁水冶炼技术分析 n 对冶炼过程各个时期的炉渣做岩相分析,炉渣

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