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二、五千熄焦输灰系统的优化

≤曩 柳 钼0祷 蒎 曩 ◇0≮ 0 ll奎6年第警期i 二、五千熄焦输灰系统的优化 吕雄兵 (焦化厂) 摘 要:分析了二、五干熄焦气力输灰装置故障多发原因,介绍了改造与优化措施及其效果。 关键词:干熄焦;除尘灰;气力输送装置 OptimizationofNo.2andNo.5CDQDustConveyingSystem LVXiongbin (CokingPlant) Abstract:ThecausesoffrequentfailuresofNo.2andNo.5CDQdustconveyingsystemwereanalyzed, andthetransformationandoptimizationmeasuresaswellasitseffectswereintroduced. KeyWords:CDQ;Dust;PneumaticConveyingUnit 1 问题的提出 (2)输灰管选材不当。原设计虽然采用 中12mm的厚壁管 ,但在 “沙蚀效应”下,输 焦化厂二、五干熄焦因场地过小,总灰仓 灰管常被蚀穿而成为泄压点和粉尘跑漏点 ,严 设在离一、二次除尘器较远的位置 ,焦粉通过 重恶化作业环境和输灰工况。此外 ,对输灰管 气力输送至总灰仓。该气力输送系统由排灰阀、 隐藏于缓冲储灰罐内的进 口段,受到双面夹蚀 , 缓冲储灰罐、长约80m的输灰管和压缩空气增 寿命更短且检修不便。 压管等组成;压缩空气增压管与输灰管平行安 (3)输灰管路设计、制作不当。①输灰管 装,输灰管附设增压阀组 (约按 10m间距 1个 全程过多使用弯头,弯头既是 “沙蚀效应”的 沿管线梳形布置);输灰过程中易发堵塞、设施 敏感点 ,也是阻力损失的集中点。②段问采用 坏损等故障而且排查故障困难,常影响生产。 焊接方式连接 ,焊缝处成为腐蚀脆弱点 ;特别 本文总结整改措施 。 是对 内衬陶瓷管,焊接时易造成胶水变质而至 2 分析与改进 内衬脱落甚至接 口处陶瓷崩裂。③当输灰管堵 2.1 原因分析 灰时,常需分段开孔检查,非常麻烦 ,而且开 孔复原处又成为新的脆弱点。 (1)气动排灰阀设计不合理。该阀为闸阀型 (4)增压阀及安装控制方式设计缺陷。① 式,在闸板与闸槽配合处容易积存焦粉,导致闸 增压阀因进出口侧无内衬陶瓷,其中与输灰管 板关不到位,形成泄压点,一方面,排灰时难以 对接侧也容易蚀穿,使用寿命短。②8个增压阀 增压,另一方面,压缩空气经气动排灰阀反窜至

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