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冶金铸造起重机卷筒轴裂纹分析
莱钢科技 2013年 2月
1)对卷筒模型进行简化,假设卷筒是圆柱薄 作用下,裂纹首先从焊脚根部起始,经过长时间的
壳,材料均质且各向同性,同一绳圈中的张力为常 疲劳扩展,最后在工作状态的载荷下,由于轴的联
数,压力均匀分布在卷筒容绳宽度上,忽略卷筒所 接部位塑性失稳造成轴强度不够而发生断裂失效。
受的扭转和弯曲应力,只在卷筒表面施加径向外 因此取消加强筋设计 ,将支座转轴材质设计为
压。 . · 合金钢,普通碳钢屈服强度为355MPa,采用合金
2)卷筒 的基 本参数:钢丝绳 直径 d= 钢热处理后最小屈服强度可达700MPa,通过提高
8mm,绳槽节距 t=22mm,卷筒总长 1890mm, 材料屈服强度,采用相同约束及静载荷加载分析,
卷筒直径 01018mm,卷筒材料 16Mn,屈服应力 安全系数由2.1提高到6.54,有效提高了设备运
350MPa,钢丝绳拉力71200N。 行安全性。
卷筒外压力 P=2S/dt=71200×2/(1.018×
3 结语
0.022)=6.36(MPa)
采用 COSMOSXpress对卷筒进行静载荷分析, 综上所述,卷筒轴与腹板之间的焊接型式、金
选取材料为普碳钢 ,在卷筒端部加约束,通过分析 属结构的刚度设计及卷筒轴加工材料等方面都存在
发现 ,加筋板前安全系数为2.16971,加筋板后安 着一定缺陷,造成了冶金起重机的先天不足,是在
全系数为2.17401,未有明显变化。 用冶金起重机卷筒发生断轴事故的主要原因。因
此,只有通过优化设计,提高质量检验手段及检查
2 卷筒结构优化设计
措施,才能有效避免设备事故发生。
支座转轴与腹板采用加强筋进行联接 ,不能够
参考文献
有效提高卷筒轴安全系数,同时该卷筒主要联接部
位 “轴与腹板”通过焊接结构成形,焊接工艺为 [1]顾迪民.起重机械事故分析与对策 [M].北京:人
不加垫板单面焊,由于焊接工艺中间隙过大,内部 民交通 出版社 .2001.
焊缝根部存在咬边缺陷,且该设计不利于该缺陷的 [2]王福锦.起重机械技术检验 [M].北京:学苑出版
社 。2000.
检测,焊后焊脚根部,为应力严重集中部位,当卷
特邀编辑:陈显著
筒轴主要受到拉应力、剪切力,同时在扭矩的综合
AnalysisonCracksintheRoHerBearingShaftofLadleCranes
DuShouhu,JiaCongjie,ZhuChao,MaBo,SunGuangze
(TheSteelmakingPlant)
Abstract:From structureandmaterialaspects,thena alysisonthereasonscausingthecracksinroller
bearingshaftiscarriedout,andaimingatthereasonscausingcracks,theoptimizationandimprovement
in struct
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