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抽油机井-三节点-节能管理试验.pdf

张建达:抽油机井 “三节点”节能管理试验 第7卷第3期 抽油机井 “三节点”节能管理试验 张建达 (大庆油田有限责任公司第五采油厂) 摘要:为了提高节能效果,以油井平衡率、皮带、盘根为 “三节点”,开展了机采节能现场 实践。根据扭矩递减趋势确定合理的盘根维护周期为6天,合理的扭矩值为40~70Nm;六型机 合理皮带按压为8~12kg、十型机为22~25kg时抽油机能耗低;通过功率测试仪取代电流表指 导平衡调整,消除电动机作负功的问题,降低能耗。通过消除负功调平衡、松紧定压调皮带、 4 扭矩量化调盘根共实施800井次,累计节电53.4×10 kWh,创经济效益 32万元。 关键词:抽油机;盘根 ;节点 DOI:10 .3969 /j.issn.2095-1493 .2017 .03 .002 在举升高度相当的情况下,外围油田单井日产 负功的调整实验。 液量比老区采油厂低,导致系统效率低,机采单耗 当上冲程作负功时,曲柄方向释放的能量大于 [1] 相对较高 。近几年某厂从技术措施和管理措施入 举升杆柱、液柱需要的能量,而带动电动机做负 手,采取了大量的节电措施,使机采综合单耗控制 功;当下冲程作负功时,载荷方向释放的能量大于 在8 kWh/t左右,目前节能电动机的应用率达90% 举升曲柄、平衡块所需要的能量,带动电动机做负 以上,节能控制箱应用率达95%以上,为了降低抽 功。选取上冲程作负功试验井A和下冲程作负功试 油机井能耗,以油井平衡率、皮带、盘根为能耗治 验井B,通过调整平衡偏置角消除负功,调整后机 理点 (图1),通过试验,以寻求合理工况下节电最 械能转换效率提高,负功基本消失 (图2、图3), [2] 大化 。 有功能耗下降 (表1)。 表1 A井、B井调整前后效果对比 日产液/ 有功功率/ 日耗电/ 吨液耗电/ 节电率/ 井号 对比 t kW kWh kWh % 调整前 22.6 12.475 299.4 13.25 A 调整后 22.4 11.800 283.2 12.64 4.60 差值 -0.2 -0.675 -16.2 -0.61 调整前 19.5 11.470 275.28 14.12 B 调整后 18.9 10.555 253.32 13.40 5.10 图1 “三节点”示意图 差值 -0.6 -0.915 -21.96 -0.72 1 消除负功调平衡

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