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提高转炉煤气回收量的措施.pdf

第39卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.39 No.2 2017年4月 Shandong Metallurgy April2017 节能减排节能减排 提高转炉煤气回收量的措施 杨凯峰,闫 栋,王红霞,楚士进 (石横特钢集团有限公司,山东 肥城271612) 摘 要:石横特钢集团有限公司炼钢厂为提高转炉煤气回收量,采取优化回收条件参数、降低烟罩、风机转速与二文环缝优 化匹配以及三通阀动作时间优化等措施,同时做好喷淋水水质的监督管理和定期点检、及时清淤等日常工作,提高转炉煤 气品质,降低了电耗,增加了煤气的回收量,吨钢可增加效益0.6元。 关键词:煤气回收;降罩操作;风机转速;防堵清淤 中中图分类号号:TF71 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2017)02-0059-03 随着对负能炼钢的深度挖潜,煤气回收成为每 续时间长短与原料条件、供氧强度有关;吹炼中期 个炼钢厂的研究重点。早期山东石横特钢集团炼 是煤气回收重要阶段,此阶段CO浓度越高,回收煤 钢厂三炼钢煤气回收量较低,不利于低成本炼钢。 气热值越高。 为此,优化设备参数,通过提高设备管理水平,以提 按理想条件计算含碳量4.0%的铁水,100%完 [1] [2] 高转炉煤气回收量 。 全回收,可得到标注热值的煤气的极限值 为吨钢 128.83m 。当前吨钢煤气回收为116m ,提高煤气3 3 1 设备现状及煤气回收可行性分析 回收有较大的潜力。 石横特钢集团炼钢厂三炼钢转炉烟气回收净 2 优化煤气回收措施 化系统采用塔文湿法除尘(OG法)技术。主要由喷 淋冷却塔、二文环缝、湿旋脱水器构成。除尘机理 为进一步提高煤气回收量,在煤气回收过程增 为:在主抽风机动力引导下,从转炉排出的高温烟 加了激光煤气分析仪,并通过应用软件将CO浓度 气经汽化冷却烟道冷却,温度降为约900 ℃,然后通 曲线、吹炼时的氧气流量、氧枪枪位曲线显示在一 过饱和喷淋冷却塔(一文)饱和冷却降温到72 ℃,进 个画面中,为查找供氧制度与提高煤气回收量之间 行粗除尘;烟气冷却后进入RSW洗涤器(二文),在 的关系提供了大量有效的数据基础。 喉口及扩张段人口都处于高速状态(100~120m/s), 2.1 煤气回收参数优化 与喷入RSW内的除尘水滴碰撞,水滴在高速气流冲 为了最大限度地延长煤气回收时间,通过逐步 击下进一步雾化成细小的水雾,此时气、液、固(尘 优化起始煤气回收的限制条件参数,在安全条件允 粒)三相的相对速度很大,尘粒与水雾能充分碰撞, 许的情况下,对CO起始回收浓度和氧含量进行了 并完全被水汽湿润,至扩张段末端,在扩散、惯性作 优化调整,以增加煤气回收量。 用下凝聚较大的含尘液滴,经湿旋脱水器精脱水, 最初煤气回收条件为CO含量≥

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