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ML20MnTiB钢丝球化退火工艺的研究
ML20MnTiB 钢丝球化退火工艺的研究
摘 要:ML20MnTiB 钢丝球化退火试生产过程中,通过多次试验制订出了球化退火工
艺;分析了试验中所遇到的问题的产生原因。试验表明:本工艺解决了试制中遇到的问
题,用户对试制的产品满意。
关键词:钢丝 球化退火 组织
1、前言
ML20MnTiB 冷墩钢丝常用作汽车及拖拉机用紧固件的生产原料。由于紧固件生产
有着广阔的市场,属劳动密集型企业,设备投资不大,所需的场地也不多,80 年代初
开始,我国沿海开放地区率先批量引进紧固件生产线,现已扩展带内陆各地区,在国内
形成较大的紧固件生产规模。因此,生产加工紧固件用冷墩钢丝有着很好的发展前景。
ML20MnTiB 铆螺钢丝主要用来生产变形量大、形状复杂且又要求一定强度和扭力
的螺钉或螺母,因此镦头前要求钢丝有足够的变形能力和良好的塑性,通常需要对钢丝
进行球化退火。球化退火的目的是得到球化体组织,这是任何一种钢具有最佳塑性和最
低硬度的一种组织,良好的塑性是由于有一个连续的、塑性好的铁素体基体,而钢的其
他组织形态的塑性就相对较差,在珠光体中,片状渗碳体将铁素体分割开,从而有效地
组织形变,因而,珠光体的硬度较高,塑性较低,不利于变形。球化体组织的良好塑性
对于低碳钢和中碳钢的冷成形非常重要。另外,通过球化退火使钢获得弥散分布于铁素
体基体上的细粒状(球状)碳化物组织还能够减小淬火时的变形开裂倾向性,使钢件得
到相当均匀的最终性能。球化体组织也是钢中最稳定的组织,因为球状渗碳体的单位体
积界面能最小,因而具有最低的界面能。因此,球化退火应用很广泛,也非常重要。
我公司自2002 年 5 月份开始为一些汽车用紧固件生产厂家生产加工ML20MnTiB
材料,进行一系列的球化退火加工生产试验,取得了一定的成果。现就试验过程中遇到
的主要问题的解决作一论述。
2 、初步工艺的制订
我公司使用辊底式短周期热处理炉(以下简称 STC 炉)来对材料进行球化退火加
工生产。采用吸热式保护气氛,其目的是为了防止材料的氧化和脱碳。试验选取 3 根
ML20MnTiB 钢丝试样,试样经过拉拔处理,具备一定的形变能。初步生产中,在生产
其他钢种材料时,放入所选试样用炉进行热处理。试验结束后,通过金相组织显示为粗
片状珠光体+极少量粒状珠光体,几乎未形成球化,达不到生产要求。
在球化退火工艺中,加热保温温度是决定球化成功与否的关键因素。当加热温度偏
低时,会残留未熔片层状碳化物,在随后的冷却过程中这些未熔的片层状碳化物仍然保
留,使得球化不完全;而当加热温度偏高时,钢中碳化物未溶解数量较少甚至完全溶解,
奥氏体晶粒较大,而且其中的碳含量分布也较均匀,因而不利于球化过程的进行,冷却
后也会得到片层状碳化物,在此种状态下得到的片层状碳化物相对较粗。
通过对退火前盘条试样和退火后盘条试样进行显微金相组织观察,发现退火前盘条
试样中片层状碳化物比退火后盘条试样中片层状碳化物细,说明是由于球化退火工艺中
的加热保温温度偏高从而造成退火后的金相组织不合格。
3、工艺的改进及最终确定
按照常规制定热处理工艺的方法,查得ML20MnTiB 钢加热开始形成奥氏体的温度
(Ac1 点)为715 ;所有铁素体均转变为奥氏体的温度(Ac3 点)为843;高温奥氏体化
后冷却时,奥氏体分解为铁素体和珠光体的温度(Arl 点)为 625 。采用缓慢冷却球化
退火(即一次球化退火)方式来进行球化退火处理。参考我公司其他钢种钢丝已稳定的
球化退火工艺,将加热温度设定在Acl 点以上稍许温度,为节约生产时间以降低生产成
本,保温一定时间后,缓慢冷却到Arl 点以上较高的温度,切断电热,随炉冷却到一定
温度出炉。本次试验所选试样状态与前试验试样状态相同,同时放人前试验试样,对其
再次进行球化退火处理。
通过显微金相组织观察分析发现,经过两次球化退火后试样的金相组织显示基本为
粒状珠光体,但局部有积聚现象,球化效果不太理想,但基本已经能达到生产要求。而
本次所选试验试样(只经一次球化退火处理)的球化效果虽较上一次理想,但球化仍不
充分,不能达到生产的要求。
分析认为,本次球化效果不佳是由于Arl 点以上温度时切断电热,随炉冷却出炉,
冷却速度过大,而这一段碳化物正是形成球状的最佳时间。对于经过两次球化退火的试
验式样,再次球化时虽然冷却速度同样很快,但仍能得到较好的球化组织。
前面所使用的
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