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宣钢单喷镁铁水脱硫技术应用与实践
宣钢单喷镁铁水脱硫技术应用与实践
门志刚 贾学猛 张 浩 王建忠 蔡 飞
宣化钢铁公司,河北宣化, 075100
摘 要 本文介绍了宣钢炼钢厂采用单喷颗粒镁铁水脱硫工艺,改善了转炉冶炼原料铁水条件,同时对镁在铁水中的脱硫机理作了简要的叙述。该工艺在生产实践中不断优化,使铁水经过预处理后终点硫均达到0.010%以下,最低终点硫含量达到0.003%,基本满足了炼钢铁水要求。
关键词 炼钢;脱硫;钝化镁;铁水预处理
1引言
宣钢炼钢厂百吨炉区装配有两座110t顶底复吹转炉,一座120t顶底复吹转炉,一座90tLF精炼炉,一座130tLF精炼炉,两台8机8流方坯连铸机,一台12机12流方坯连铸机,产品主要为焊丝钢、高牌号优质碳素结构钢、合金结构钢、预应力钢、冷镦钢等50多个钢种,这些钢种对硫的要求都非常严格。目前钢铁产业发展异常迅速,各大钢厂都在进行扩大产能的改造,这就导致低硫灰石和焦炭资源日趋紧张,在炼钢铁水及生铁硫不断恶化的条件下,为保证铁水含硫量符合炼钢生产要求,我厂于2004年底引进并建成单喷颗粒镁铁水脱硫站,年处理铁水能力可达到110万吨。该工艺于2005年1月投入生产后,对喷枪枪位,喷镁速度及镁粉的选型和扒渣机的改进等各项工艺参数进行了优化,很好地满足了炼钢生产要求,为减轻转炉脱硫负担,增加转炉品种比例起到积极作用,对推动公司品种开发,提高产品质量作出了很大贡献。
2 单喷颗粒镁工艺与其它预脱硫工艺相比的优点
目前,国内进行铁水脱硫的方法很多,如转鼓法、摇包法、KR法、喷吹法等。铁水脱硫的趋势主要有以下几个方面:采用全量铁水脱硫工艺;趋向在铁水包内进行脱硫;脱硫方法以喷吹法为主;用金属镁做脱硫剂的趋势不断增大。喷吹脱硫法具有脱硫反应速度快、效率高、操作灵活方便,处理铁水量大,设备投资少等优点。喷
吹法主要分为单喷颗粒镁及复喷石灰和颗粒镁法。通过比较,单喷颗粒镁法具有粉剂消耗小、能够深度脱硫、渣量小、铁水温降低等优点。
3 单喷颗粒镁铁水预脱硫设备工作原理及工艺机理
3.1 单喷颗粒镁设备的基本结构及原理
3.1.1 单喷颗粒镁设备基本结构
本套铁水脱硫设备主要是采用顶喷吹工艺,主要由喷吹系统、扒渣系统、除尘系统等组成。主要设备有储料罐,喷吹罐,喷枪,粉料输道(流态化送料),气源为氮气;储粉器,喷粉器都设有计量仪表,根据铁水重量、原始硫含量及目标硫含量来计算喷镁量,实现全自动喷吹,年处理能力为110万吨铁水。
3.1.2 单喷颗粒镁铁水脱硫原理
利用气力输送的原理,通过一系列装置,将符合一定要求的颗粒镁均匀连续地通过管路和喷枪喷射到铁水中,通过镁粒的汽化,以气态镁为主的脱硫剂与铁水中的硫反应生成硫化物,上浮到渣中,经过扒渣去除,最终将铁水中的初始硫含量降至预定的目标硫含量。整套脱硫站是在喷吹工艺、各设备系统、自动控制及仪表监测、脱硫剂等综合作用下完成预定的工艺目标。
3.2 单喷颗粒镁工艺机理
颗粒镁在铁水中的脱硫反应有如下两种方式:
⑴ Mg[g] + [S] = MgS(s)
⑵ Mg[g] = [Mg]
[Mg] + [S] = MgS(s)
在实际生产中,铁水脱硫主要以第 ⑵ 种形式进行,颗粒镁进入铁水后汽化,镁蒸气熔解于铁水中再与铁水中硫反应生成MgS。
4 单喷颗粒镁铁水预脱硫工艺
4.1 工艺流程
转炉冶炼工艺根据原料条件采取两种工艺流程方案。
⑴ 硫高(S≥0.04%)铁水入600吨混铁炉走铁水预处理后再入转炉冶炼。
⑵ 硫低铁水入900吨混铁炉直接入转炉冶炼。
铁水预处理工艺流程图如下:
600吨混铁炉 —— 铁水称量 —— 第一次扒渣 —— 测温取样 —— 喷镁脱硫 —— 测温取样 —— 二次扒渣 —— 转炉冶炼
4.2 铁水条件
铁水及生铁块条件如表1:4.3结果及分析
根据以上铁水条件,结合生产实践以满足转炉平衡在生产组织中铁水,生铁及废钢比基本为82:16:2的装入量配比方式。可以计算出各项带入转炉熔池中的硫量及所占比例。如表2
表1 铁水及生铁块条件
种 类 C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) 带渣量 铁 水 >4.2 0.49 0.24 0.097 0.047 8‰ 生铁块 >4.1 0.54 0.21 0.104 0.063 — 废 钢 0.18 0.23 0.43 0.024 0.029 — 表2 转炉熔池中各种物料带入硫的比例
硫收入项的物料种类 未脱硫铁水 脱硫铁水 重量(kg/炉) 比例(%) 重量(kg/炉) 比例(%) 铁水中硫 3.854 62.2 1.066 50 铁块中硫 1.008 16.3 1.008 47.3 废钢中硫 0.058
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