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明特法水渣在唐钢炼铁厂南区3200高炉的应用
明特法水渣在唐钢炼铁厂南区3200高炉的应用
李翠荣 段新民
(唐钢炼铁厂南区新高炉一车间)
摘要 唐钢3200高炉采用明特法渣处理系统,于07年9月8日开炉后,一次投产成功,并在生产中根据实际采用措施应对。
关键词 高炉 渣处理系统
1 概述
在高炉炼铁生产中,炉渣的处理主要采用水力冲渣方式进行,仅在事故应急处理时才采用干渣处理方式。主要处理工艺方法有:底滤法、拉萨法、因巴法、图拉法、明特等。唐钢炼铁厂南区3200高炉选取渣处理系统时,明特法水渣处理系统因投资少、占地面积小等优点选用。其工作原理是利用冲制箱将高炉熔渣冲制成水渣混合物,由搅笼机将水渣混合物中渣分离出,并脱水成干渣,外运销售。冲渣水经过过滤器过滤成干净水,供冲渣循环给冲制箱循环使用。
2 明特法水渣处理系统工艺参数及流程
2.1 主要参数
表1 唐钢炼铁厂南区3200m3高炉主要参数
高炉容积 3200m3 利用系数 最大(2.5t/(m3.d)) 铁口数 4个 渣铁比 320kg/t 出铁次数 14~15次/d 出铁(渣)时间 55~80min/次 日产渣量 最大3000t/d 渣水比 1:6-8 外部管网补充新水能力 650t/天 出渣速度 平均3.6 t/min;最大6t/min 水渣粒度 0~10mm 冲渣循环水量 2400t/h 水渣处理能力 240~480t/h 2.2 唐钢明特法水渣处理系统流程图
工艺流程图见图1:
图1 唐钢明特法水渣处理系统流程图
2.3 工艺特点
唐钢炼铁厂南区3200 m3高炉有4个出铁口,采用2套明特法水渣处理装置,东西两场各一套,东西各两个铁口分别由各自的熔渣沟连通到炉台边缘,最后汇成一条熔渣沟并由设在炉台边缘的冲制箱粒化成水渣,再由一条水渣沟输送到明特法水渣处理装置中,完成渣水分离。 东西两场各设一个干渣坑,作为生产备用。
3 现场使用过程中出现的问题及应对措施:
唐钢炼铁厂南区3200 m3高炉于07年9月8日开炉,开炉初期因大风机未到,使用AV40小风机送风。第1次铁有20t熔渣进入干渣坑后就开始冲制水渣,水渣系统一次投产成功,高炉日产生铁4000t,渣量1280t/日左右。10月6日大风机投入使用,日产6600t铁左右,渣铁比320kg/t。
现场使用过程中出现的问题及应对措施:
3.1 高温渣、泡沫渣应对
本套明特法水渣处理系统在搅笼池的溢流口安装了迷宫式浮渣挡墙,防止搅笼池里的高温渣、泡沫渣从溢流口进入过滤器,高温渣、泡沫渣留在搅笼池里,由搅笼机从水中分离出并随水渣一起脱水后由渣皮带机运走。此渣处理系统当水温过高,水压过大时容易产生浮渣,分析浮渣产生的原因,是由于冲渣水温过高,和冲渣时水压过大,冲渣水量低,表面活性物质含量高的条件下产生的。如高炉温,低碱度,炉渣中含有TiO2,CaF2,等成分时容易产生浮渣,采用以下措施:
1)增设冷却塔,在实际操作中采取措施,降低水温。
①利用冷却塔,多次循环水,降低水温至45℃。
冷却塔3000m3/h,冷却塔内置冲渣水节流装置,调节冷却塔所用水压、水量,满足上塔泵压力、排量需要。冷却冲渣水在冷却塔设计最大流量范围内,降温能力Δt=45℃,可保证进水温度90℃±5%,出水温度45℃±5%。冷却后的冲渣水流入储水池。
②对冲制箱沟头喷淋,减少水蒸汽。
2)优化工艺设计,进行设备改造
①粒化器水箱体上加喷头打水,降低熔渣温度
②回水沟上加溢流槽
③适当减少冲渣水量。
3.2 过滤器堵塞、磨损问题应对
在投产初期,东场过滤器有在生产中停机的事故,经过研究和观察,是由于过滤器筛网清洗不净,造成过滤器电机负荷过大所致。由此看出过滤器顶部一排喷嘴,不能满足清扫过滤器筛网的目的,我们对设备进行改造,在过滤器侧面增加一排喷水嘴。
这排喷水嘴安装完毕,过滤器筛网上粘有的渣棉和污垢明显减少,过滤器电机运转正常,无停机事故发生。同时增设了高压清洗机,用来定期对过滤器滤网进行清洗,去掉过滤网上粘有的渣棉、污垢,这样较好的保护了过滤器,延长了使用寿命。
3.3 渣棉应对
冲渣水经过过滤器过滤成干净水进入储水池,虽然已是清澈水,但仍有少量细颗粒渣和渣棉未被过滤掉,流入储水池里形成沉淀。由于冲渣水的循环很大,长此以往,储水池里的沉淀物越来越多形成板结,影响储水池的有效容积。同时,由于渣棉的增多,对冲渣管道和冲渣泵的使用寿命也有严重的影响。
在贮水池前方设一个沉淀池。冲渣水进入贮水池前,先进入沉淀池沉淀悬浮物,并安装气力提升机将较大颗粒沉淀物返回搅笼池二次处理。
4 结语
1)生产实践证明,明特法渣处理系统在3000级高炉可以成熟应用。
2)合理的工艺设计,是保证系统运行的关键。
3)明特法渣处理系统,具有投资少占地面积小;备件消耗少,维护费用低
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