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S101顶棚制程不良统计分析(9月) 编制:质量部/曾谋英 2016.10.20 目录: S101顶棚制程不良统计分析(9月) 由数据表现,整体的不良来看2-6月呈下降趋势,与改进前有明显的质量提升; 7-9月因为产品切边变更,工装、模具整改产生不良,主要拉手起皱、A柱起皱以及非天窗模具压紧边试制,稍微呈上升状态; 制成PPM整体来看未有达标,其中2-6月呈下降趋势,但7-9有反弹迹象;生产系统还需要持续改进、提升; 9月制程返修、让步主要表现在A柱表面起皱142件,拉手型面起皱492件,PU板基材成型破损返修531件;水切前挡多料返修55件(水切不稳定); 9月制程不良从数据分析来看,不良累积影响比例占80%的主要表现在:PU基材破损、拉手型面起皱、尺寸不良、凹凸不平、A柱起皱; 9月制程不良根据责任划分:影响比例最大主要表现在:分供方PU基材破损;模具设备、工装板块;工艺设计缺失;VAVE项目验证;生产系统管理的人员操作性问题等因素引起不良; 9月根据上月不良对比:9月凹凸不平、污渍、分层、偏软、表面划伤、A柱起皱等问题均有下降趋势;拉手型面起皱、PU板破损、尺寸不良等问题呈上升趋势; 序号 产品名称 不良现象 不良来源 发生日期 目前现状 措施执行情况 责任部门 备注 1 顶棚 A柱多料 客户 2015.8月 G 胎膜避空整改完成 生产/汪西荣 15年9月完成 2 顶棚 A柱缺料 客户 2015.9月 检验全检围堵 1、水切定位销与模具定位匹配性已整改,但需要改进,目前定位缺乏防错,操作容易放置不到位;新增计划2016.1.20 完成成型模定位销贯穿方案优化;(该项措施未采纳,水切不稳定目前)开班水切缺料,水切基准定位错位; 2、前档压紧工装架增加压块完成; 3、A柱水切胎膜破损未整改; 4、质量完成产品堆码验证,压制后采用单件工装架存放,产品尺寸相对稳定; 5、关于压制是否采用单件流的方案,目前工艺未有确定方案 工程部/王国华/李余传 目前水切基准不稳定,容易开班缺料 3 顶棚 A柱压制PU板破损 内部 2015.8月 临时返修 1、完成模具穿刺及A柱轮廓整改; 2、新线搬迁后取消工装穿刺送料,现采用模具周边进行穿刺,让A柱能够足够送料; 3、关于材质的碎性验证,采用自发的基材试制仍然出现破损,材质的设计标准未有方案; SQE/陶磊/工程部/朱永龙 供应商承担 4 顶棚 C柱间隙 客户 2015.10月 G 1、老模具间隙未整改,目前新增计划元旦期间完成整改; 2、模具老模具定位基准导向柱整改完成; 工程部/陈咏 已整改 5 顶棚 表面脏污、胶污 客户 2015.6月 中储、线边全检围堵 1、 生产现场现已区域定位管理,周转使用专用胎膜盛具架,脏污有所改善,该产品现已取消前档包边工序,减少了胶污,本月胶污不良4个 2、盛具维护板块物流部派专人每天对盛具进行清洁、维护,脏污有所改善,还需持续 物流/刘芳;生产/汪西荣 持续围堵 6 顶棚 表面压痕 客户 2015.6月 G 1、物流盛具整改支撑杆向下的问题,目前盛具未有全部整改,12月中储发现2次老盛具; 物流/刘芳 7 顶棚 分层、偏软 内部 2015.8月 临时返修 1、目前A柱、后档分层的情况已改进,但由于新线搬迁调试,产品出现周边局部分层,整体偏软等现象,3-6月不良现象有所下降; 2、喷水系统出水大小、喷水压力 无监控 3、关于模具局部温度不均问题,工艺继续推进对加热管的改进,目前无进展;4、人工喷红胶不均需要进行喷胶线路固化; 工程部/王国华;生产/汪西荣 目前分层偏软有明显改善,3-6月呈下降趋势,人工喷胶不均,时间不受控,7月上升,9月下降; 序号 产品名称 不良现象 不良
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