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轧钢厂全年电气事故案例 维修车间事故台账学习与总结 2012年12月份 一棒K2电机掉转,脉冲板杯 值班电工:甲班 事故经过:2月25日,正在生产中,K2突然堆钢,4#台反映掉转,第一次,电工于是对功率柜内快熔与可控硅进行检查,检查无异常后,又过了一根钢,又掉转堆钢,第二次,又把快熔与可控硅进行检查后,并把码盘更换后仍然掉转;我赶到现场后,由于可控硅与快熔都已检查过,正常,于是用示波 观察电流波形,发现少两个波形,正常应该呈连续的脉冲波形,于是对脉冲板进行进行检查,其中有一个通道输出的脉冲电压较低,对其更换后正常。 事故分析:不结合用示波器来综合分析原因,同时观察脉冲板的指示灯的变化,一有问题只检查可控硅与快熔,是导致这起事故处理时间比较长的主要原因。 预防措施: 1.加强三班的业务学习,特别是自动化控制这一块,并对此案例进行全工段学习; 2.定期对脉冲板进行、检查、维护、更换,并学习掌握如何判断脉冲板的好坏。 二棒后区全部不动 事故经过: 2012年3月25日13点05分左右,五号台反映定尺挡板不落,接着又出现冷剪不剪切,后区整个不动作,发现后区模块整体没有输出,于是到三号电磁站查看主PLC,发现模块报通讯故障,然后就到上位机上查看,发现5号台远程I/0模块掉站,于是对通讯网线进行检查,通讯网线没有问题,可能是是通讯模块出现了问题,于是对通讯模块进行更换后,故障排除。 事故原因: 将下线的模块打开查看,发现模块电子板上有腐蚀氧化的现象,可能此模块以前潮气、水汽等进入模块造成此故障。 预防措施: 1、加强点检、清扫,做好防护,让模块在好的环境中工作。 2、加强学习,提高技能,缩短排查故障时间。 ⒃高线上料台架9电机烧 事故经过: 3月18日,早上8:00接班后,电工上线点检,8:10分左右,接通知上料台架不动作,电机冒烟,电工赶到现场后,就闻到一股电机绝缘烧坏的糊味,电机接线盒内有烟冒出,用手摸电机感到烫手,电工判断电机烧毁,于是通知调度上料台架停用,并去1#电磁站停电,到1#电磁站后发现一次空开烧粘,不能分断,电工就将二次拉下,检查电机,发现电机定、转子接地。 事故原因: 上料台架环境恶劣,温度高,床面钢坯重,电机满载运行,启动时电流300A左右,运行160A左右,造成电机经常在这种方式下运行,过热导致损坏烧毁。 预防措施: 1、加强对电机的点检,特别是电机的电流温度等,发现问题要及时处理。 2、对电机要加装保护装置。 3、减轻电机负载量。 4、对电机要定期维护、保养。 二棒出钢机电机励磁接地 一、 事故经过 4月11日凌晨2:38出钢机报故障,4#台通知电工过去检查。电工涂金柱到现场后发现6RA70装置报故障,电工在1#电磁站复位后,让2#台进行复位,2#台无法复位,电工对操作台检查后又到1#电磁站发现励磁空开跳闸,报FOO5故障。电工又到现场检查电机,发现电机上有油污和水。打开电机检查,发现电机内有油污和水,用摇表检查发现电机励磁线圈接地,随后对电机更换,至6:50更换完毕开始试车, 原因分析: 根据现场情况看,推钢机压辊液压缸油管爆,油管爆后电机风机将油污抽到电机内,造成电机进油致使励磁线圈接地。另外出钢机东侧轴流风机向西吹风也致使电机周围水汽大,风机将水汽抽进风机使电机受潮也是电机励磁线圈接地的另一原因。 一、 预防措施 1、 由于电机西侧有油管和冷却水,为防止油及水进入电机,将电机风机进风口方向改到西侧。 2、将2#台风机挪到北侧,防止将水吹到电机。 3、加强对电机的点检与维护,增强责任心 高线精轧机报541、543故障 事故经过:2012年5月2日~12日,精轧机在这期间不间断报故障,541与543,在刚开始几天,故障出现后可以复位进行消除故障,但是到5月12日后,故障复位不了,由于技术水平有限,不能判断具体故障的部位、原因及处理方法,通过公司协调,联系西门子总部技术人员 李工赶到现场后,对其进行检查,确定为Ⅰ系统、Ⅱ系统的脉冲分配板SAV21损坏,备件更换后精轧机恢复正常。 事故分析:由于主电室房间较大,要打扫地面卫生时,房间内的湿度较大,精轧机控制系统容易受到其影响,造成此故障;现在仍然如此,一报541与543,把电炉接上,风机启动后干燥半小时就故障可以消除。 预防措施:精轧机控制系统这一块,单独与主电室进行分开;同时室内安装抽湿机或者是可以制热的空调,作为除湿用,房间内安装湿度计,根据房间内的湿度情况来启动与停止空调。 高线精轧机报A200通讯故障 事故经过:2012年5月29日,高线精轧机报550故障,代码显示为A200接收不到A300信号,由于技术水平有限,不能判断具体故障的部位、原因及处理方法,通过公司协调,联系西门子总部技术人员王工赶到现场后,对其进行检查,确定为CPU的内
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