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滤池常见故障原因分析及对策 过滤工艺概述 过滤是原水(或沉淀水)通过介质(如石英砂、无烟煤等滤料)以去除水中的悬浮杂质胶体等使水澄清的过程。 滤池的形式:普通快滤池、V型滤池、无阀滤池、虹吸滤池、移动罩滤池、压力滤池等。 滤池常见故障原因 1.滤层气阻 2 滤层产生泥球 3 跑砂漏砂 4 黏泥生长(或滤料磨损) 5 滤池水头损失增长过快和出水水质下降 滤层气阻 滤池过滤过程中,有时滤料中会积聚大量空气,特别是表层滤料层。滤层中气泡会增加过滤时的阻力,减少过滤的水量。在反冲洗时,气泡会随着水流带出,可以看到水面上有大量气泡冒出,这是滤层开裂、水质变坏的原因,上述现象在生产上称作气阻。气阻形成的原因主要有:①滤层上部水深不够,滤料层内产生负水头现象,使水中溶解的气体析出,应及时提高滤层上部水头;②滤池运行周期过长,滤层内发生厌氧分解,产生气体;③空气进入滤层,滤池发生滤干;④反冲洗塔内存水用完,空气进人滤层。相应的措施:①及时提高滤层上的水头,对于设计者来说应尽量抬高出水口的高度,若出水口高于滤层上表面,可以避免出现负水头现象;②在运行过程中滤池周期不易过长,一般在24小时左右,太长考虑增加滤池过滤速度来缩短过滤周期;③若发生滤池滤干情况,在进水时应考虑到排除滤料中的空气,如用清水缓慢地从下向上倒灌到滤池,以赶出滤料中的气体;④滤池反冲洗时应控制塔内的水位。 滤层产生泥球 滤层中出现泥球的情况经常见到,一旦泥球形成将会越长越大,有些水厂在滤池换砂时抡出的泥球个别的比鸡蛋还大。泥球是由细砂、矾花和泥土黏结而成,主要是由于滤池长期得不到合格的冲洗,或者冲洗强度不足,或是冲洗时间太短,以致使胶体状污泥相互黏结,尺寸越结越大,它的后果是使得滤料的级配混乱,过滤水水质容易浑浊,并因其主要成分是有机物,因此可能会腐化发臭。如果滤层中已经有泥球,多数情况下应该翻换滤料。更换滤料时应检查承托层是否层次分明,有无混杂,配水系统的孔眼有否堵塞等。如果暂时不换滤料,也可在滤池冲洗后暂时停止使用,放去存水到离砂面还有20一30cm处,然后按l l112滤池面积加lkg漂白粉或0. 3kg液氯,浸泡12h后再进行冲洗,这种方法主要是用氯来氧化泥球中的有机物。为了避免泥球的形成,首先应使滤池的冲洗达到规定的冲洗强度、冲洗历时和膨胀度,使得每次都能够冲洗干净。 跑砂漏砂 有时滤池运行过程中的滤层发生错动,有些滤料被过滤水带走。造成漏砂的原因有:①冲洗强度过大或反冲洗配水不均匀,使得承托层松动,应降低冲洗强度,及时检修或找到配水不均的原因;②滤池由于各种原因形成气阻,对滤层造成破坏,应检查消除气阻;③滤料级配不当,应及时更换或补充合格滤料。 黏泥生长 单层滤料的滤层中会有黏泥生长,最终会堵塞滤层而不能有效过滤,必要时可停止过滤,用氯去除黏泥。将池子里灌满氯水,浸泡一定时间,再经过多次反冲洗,清除黏泥。? ? 净水厂滤池的滤料,经过长期使用,冲洗时使得滤料磨损失去了明显的棱角;此外,经过长期使用,不断冲洗,冲洗过程中细小的砂不断随着反冲洗水流失,导致滤料层的有效尺寸增大,一般要求滤池的滤料使用大约七年左右应考虑更换。 ? 滤池出现各种各样问题时,首先要合理分析其原因——是由于运行不恰当还是滤池本身有问题。对于滤池滤料结块的问题,如果是由于氢氧化铝沉淀引起的,可在滤池中用浓度小于20%的碱性溶液浸泡滤料,以溶解氢氧化铝沉淀。如果滤池的滤料结块不严重时,或是只限于表面冲洗装置不能到达的部位时,采用空气冲洗液可以保持滤料清洁。待滤料恢复到原来状态后,应该试验是否可用原来的反冲洗强度、采用表面辅助反冲洗或水汽冲洗是否合适。如果清洗后的滤料还有滤料带出,或滤料还有结块现象,这时问题可能在于滤料或反冲洗设施,同时应该检查膨胀后的滤料表面与反冲洗排水槽的净距离是否足够。 在夏季水温高时,沉淀池中常有各种藻类坐长,特别是在斜管沉淀池中,藻类可以堵塞斜管的孔眼,其他还有水生生物的幼虫或虫卵,都可能随水流带到滤池中生长繁殖,往往使得滤料层的孔隙大为减少其后果是减少过滤面积,增加滤速,影响出水水质,并且缩短过滤周期。解决的办法是采用滤前加氯的方法,将较大的氯量加到浑水进水管中,以杀灭微生物。 滤池水头损失增长过快和出水水质下降 过滤时的水头损失增长过快的原因有:滤池冲洗效果长期不好、气阻现象、滤速控制不好、配水系统孔眼阻塞、滤料过细或滤料层过厚、矾花强度过大以致不能穿透滤料深层等。? ? 出水水质下降的原因有:滤池未能及时冲洗、气阻、滤速过高、滤层扰动、滤层中有泥球形成、滤料尺寸和滤料厚度不合适、滤料表层形成泥膜产生裂缝、因反冲洗时带走滤料而使
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