管板堆焊层开裂的成因分析及处理措施.pdf

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管板堆焊层开裂的成因分析及处理措施 黄荣杰。杨朝瑞,胡 林,王建明,常治平 (四JllJll润股份有限公司,四川 自贡 643000) 摘 要:Q345R钢基体上用A042(E309MoL一16)和A022(E316L一16)焊条堆焊后经过620oC/ 4h处理,其弯曲试验在熔合线附近出现大量的宏观裂纹。通过金相及 SEM分析认为热处理参数 选择导致大量ro相析出是造成开裂的主要原因,变更热处理温度,从而避免了脆性相的产生。 关键词:堆焊层开裂;成因分析;措施 中图分类号:THI31.2;TG142.33 文献标识码:B 文章编号:1001—4837(2012)05~0066—05 doi:10.3969/j.issn.1001—4837.2012.05.013 AnalysisonCrackCauseandTreatmentM easureofTubesheet SurfacingLayer HUANGRong—jie,YANGChao—rui,HULin,WANGJian—ming,CHANGZhi—ping (SichuanCRUNCo.,Ltd.,Zigong643000,China) Abstract:TheweldingelectrodeA042(E309MoL一16)andA022(E316L一16)onQ345Rsteel,after resurfacingwelding.itisdonebendtestthrough620℃ /4hannealing.Theresultshowsthattherearelots ofmacrocracksnearfusionline.AftermetallographieandSEM analysis,itiSconsideredthemainreason tocausecracksislotsof phaseseparatingoutduetoheattreatmentparameterselection.Itadoptsre— ducingheattreatmenttemperaturetoavoidbrittlephase. Key words:surfacinglayercrack;analysisofcause;treatmentmeasures 曲试验时,结果在过渡层与基层熔合线上出现大 0 引言 量的宏观裂纹(见图1),裂纹向过渡层扩展,长度 3~5mm 为此对开裂的原因进行探究。 某公司制造 的一台氧化碳缓冲罐(设计参数 见表 】),简体为 Q345R+316L复合板,规格 1 原 因分析 03306mm×(50+3)mm,其接管需堆焊 3mm的 316L耐腐蚀层,技术要求设备进行整体焊后热处 1.1 基层焊接性分析 理。工艺方案采用焊条进行管子 内侧堆焊。做焊 Q345R是锅炉压力容器常用 c—Mn系钢种., 条堆焊评定时,在厚度为 82O的Q345R钢板上堆 其焊接性 良好(化学成分见表4),但接管较厚。 焊过 渡层 A042 (E309MoL一16),面层 A022 为了避免堆焊后基体热影响区产生淬硬组 (E316L一16),化学成分见表 2,3。过渡层、面层 织、出现剥离现象,堆焊试样采取了预热(100oC) 堆焊后,试样经过620℃/4h去应力退火后做弯 及焊后消除应力 (620oC/4h)的措施。 . 66 ·

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