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往年大修事故案例汇编
火灾、爆炸事故
措施不当 静电起火
一、事故经过:1995年11月7日下午DPG单元处于停工,10-C-701压力1.78bar,温度144℃。LT17506显示不准,玻璃板内可见汽液夹带,当班班长王某和岗位人员彭某通知仪表班后,到现场处理。王某站在塔旁电缆桥架上,关闭液位计根部阀,打开液位计底导淋(开了一半),用一个水桶接住放出的汽油,约5分钟后,桶快满了,突然“轰”一声,着火了,王某迅速关闭阀门,从桥架上跳下,彭某使用一个干粉灭火器扑灭了火灾。事件原因:汽油与铁桶壁摩擦积累静电导致火灾。四 1)任何系统进行放空处理应一定隔离;2)放空作业专人监护;3)劳保穿戴;4)冷分离区严禁放空;5)放空作业灭火器一定到位;6)外接轻质物料必须良好接地。1996年4月20日废碱氧化单元检修,需要割除被堵塞的管线,施工前,该管线已经置换,检测合格,但由于10-C-103塔在最后处理塔内壁油气进入V-801/802返103塔管线,油入管线保温中,十一化建在检修时火星,导致废碱氧化单元沟槽处汽油着火。着火约2分钟,在厂消防队员的扑救下,火被扑灭。
V-801/802和103相连的管线,管线较长,内有油气渗出,C-103塔底,沿管线进入废碱区,导致置换合格的区域内再次形成易燃物 1)动火部分相连管线较长时,要考虑最近处予以隔离或从导淋处通入N2或蒸汽保护。
2)动火前再次检测确认Ⅱ度烧伤。
二、事故原因:1)现场手阀内漏,造成可燃气在空间积聚,形成爆炸环境。
2)在作业过程中,王某站在聚酯面的桌子上,在拆卸过程中,身体摩擦产生静电,在放下工具,起身时,身上积聚的静电产生放电,引燃空间中积聚的可燃气体,发生闪爆。
3)厂房内通风不好,车间为防冻,关闭了大部分通风窗口,造成通风不畅。
作业不慎 脚部骨折
一、事故经过:1998年2月23日上午10:40左右,钳工车间职工地某在搬运乙炔瓶时,因阀盖脱落,身体失去平衡,乙炔瓶从身上滑下砸在右脚上,经医院检查,其右脚拇指末节基底部骨折。
二、事故原因:作业前没有进行认真检查,自我保护意识淡薄所致。
三、预防措施:作业前必须对作业环境、设备、机具进行认真的检查确认,及时发现和消除存在的隐患。
阀体回摆 作业人站位不当手臂被挤伤
一、事故经过:1998年5月28日上午11:00分,空分空压车间工艺一班职工顾某某与艾某某在更换4#泵出口止逆阀垫片,由于阀体较重,管线为竖直走向,必须拆下阀进行更换,为防止该阀落下,在其上部用倒链将阀吊住,在拆下上下法兰螺栓后,艾某某将该阀缓慢外移,当阀体离开下法兰面后,由于本身重力作用,阀体微微下沉,艾某某稍一松劲,阀体回摆,将其右手臂挤伤,送医院诊断为右手掌第二掌骨开放性骨折。
二、事故原因:阀体较重,在拆下一瞬间,由于重力作用,产生回摆,加之艾某某缺乏经验,操作位置不对,在取阀时,用力过猛,造成了事故的发生。
三、预防措施:今后此类作业必须制订安全预案,保证作业安全
作业不慎 腰部受伤
一、事故经过:1998年7月20日上午,原料车间干部申某某在G107罐进行拆卸工作时,因用力过猛,扳手打滑,身体失去平衡,腰部撞在G107罐混凝土脱水池壁上,造成其腰骶骼部软组织受伤。
二、事故原因:作业人在作业时,自我保护意识不强所致。
未交底检修 作业人受伤
一、事故经过:1999年1月4日下午17:00左右,乙烯装置电气维护班人员范某某在5#炉检修吹灰器时,因不知盘盖内充有空气,压力较大,在拆卸时,盘盖被冲开,砸在范某某头部,当即倒在地面,不省人事,送医院后。面部肿胀,伴有经常性头疼,诊断为头部外伤、脑震荡,双侧悬颌关节功能紊乱,软组织受伤。
二、事故原因:盘盖内以前未充空气,因处在潮湿环境下,电气设备受潮而无法正常工作,决定充入仪表风,但未及时通知电气车间,造成人员在不知道的情况下作业,发生事故。
三、预防措施:今后作业必须由车间设备管理人员向检修人员进行现场交底确认,开具检修作业票。
违章检修机泵 眼睛被油伤
一、事故经过:1999年12月28日下午,乙烯车间10-P-102B急冷油泵前端机封泄漏,车间设备技术员陆某通知值班长王某停10-P-102B泵,岗位人员马某将10-P-102B泵停后,对10-S-101、10-P-102B进行倒空,注洗油浸泡焦。12月29日,工艺三班当班,岗位操作工于某接班后,对10-P-102B泵进行检查,倒空阀全开,用手摸一下倒空线是冰凉的,但泵体有压力,于某认为压力是假象,按以往经验认为此泵已倒空,车间设备技术员陆某开出了设备检修作业票并通知钳工。11:00左右,钳工雷某、贾某、孔某三人到现场发现压力表有显示,压力0.8MPa,于是通过现场电话通知主控室派人来确认,岗位人员于某来后说:“泵体已凉,压力表显示为氮气压力,可以检修,钳工人员听此话
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