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分解炉、篦冷机故障处理二则.pdf
一 56一 渗c~tlliNlr 2008.NO.1
分解炉、篦冷机故障处理二则
李林峰
(新乡平原同力水泥有限责任公司,河南 新乡 453011)
中图分类号:TQ172.622.26;TQ172.622.4 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2008)01—0056二02
我公司5000t/d熟料生产线的喂煤系统采用2 改造前后助流装置见图1。
台菲斯特转子秤进行计量分别向窑头、窑尾供应煤
粉。储存煤粉设备为2个qb4400mm煤粉仓,单个储
存量为70t。在煤粉仓锥体部位装有2套压缩空气强
制助流装置。配置的TC一12108型篦冷机篦床分成三
段进行传动,每段篦床由位于篦床两侧的两个液压缸
带动篦床传动轴实现液压传动,传动行程由固定于液
改造前 改造后
压缸底座基础上的两个行程开关和固定于篦床传动
轴端部轴承座上的两个可调限位铁块进行控制。 图1 助流装置示意
1 分解炉断煤的解决办法 注:1~3.带电磁阀和三通分支的支管;4~5.直接接吹气软管的支管
1.3 运行效果
1.1 出现的问题
改造后,经过几个月试运行,效果良好,未再出现
为了增加高价电避峰时间,我公司2006年11月
尾煤断煤现象,稳定了热工制度,保证了回转窑的正
份对尾煤仓进行了改造以增大储存量。改造后尾煤仓
常煅烧。连续吹气点的数量不宜过多,否则,易造成冒
规格为qb5 600mm,储存量为90t,仓体总高度未变。
煤粉现象。
尾煤仓增大后,锥体部位强制助流装置供气量不
足,致使煤粉聚集于锥体部位,极易结拱,造成下料不 2 篦冷机液压传动压力过高的处理措施
畅,形成尾煤断煤现象。断煤时间为几分钟到十几分 2.1 故障经过
钟,现场岗位工要不停地敲打尾煤仓锥体和下料管才 2007年9月 12日7:00左右,回转窑巡检工发现
能维持生产。2007年4月尾煤断煤现象更加频繁,严 篦冷机二段液压传动压力过高,最高已达25MPa(正
重影响回转窑的正常煅烧。 常压力为10MPa左右),现场观察,发现二段篦床两
侧液压缸体晃动剧烈,液压缸底座基础已有局部开
1.2 解决办法
尾煤仓原有助流装置为压缩空气,经固定于锥体 焊,高压油管管夹也有少数被震坏,油管接头多处松
动并开始漏油。接头被紧固几分钟后,再次被震松,漏
外部的一个环形主管道(内径qb60mm)后分成三股气
流,分别进入接于主管道上装有电磁阀和三通分支的 油现象越来越严重,再不处理,将会造成设备的严重
3个支管中,再通过电磁阀下的三通分支接3根软管 损坏,给维修工作带来较大的难度。
分别引至锥体不同部位进行助流吹气,这样的吹气量 2.2 处理措施
不能满足下料需要。为了增大吹气量,我们改造了下 1)从设备本身着手,先通过篦室观察孔仔细观
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