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某4缸增压中冷柴油机气缸盖的失效分析及改进
EME
某4缸增压中冷柴油机气缸盖的失效分析及改进
程绍桐 王致钊
( 东风朝阳柴油机有限责任公司)
【摘要】文章针对某4缸增压中冷柴油机在研制过程中发生的失效,从结构和工作条件的变化、形貌和解剖
观察、化学成分、金相组织及应力诸方面进行失效分析,进而确定改进原则。用有限元计算进行比较,确定最
终改进方案。用应力测量验证改进效果,使问题得到完满解决,可靠性提高。
关键词:柴油机 气缸盖 失效分析 改进
1. 前言
某 4 缸柴油机已生产多年,缸盖一直未出现问题。在进行增压中冷机开发时,为确保喷油
器的可靠性,避免出现卡咀子等故障,加强对喷油器体的冷却,将喷油器的铸造加工安装孔改
为下铜套方式。在研制期间可靠性摸底试验中,连续两台机运行到 150 和 200 小时左右时,发
现在喷油器侧缸盖罩密封面上出现裂纹引起漏水。位置相同具有规律性。为此,综合运用失效
分析、应力测量和有限元计算等手段,找出失效原因,改进了设计。不仅使问题得到解决,可
靠性比原结构还有提高。
2. 失效分析
2.1 结构和工作条件的变化
该机增压中冷后,一是结构做局部改动,取消缸盖内腔的喷油器安装孔的柱体,而改为下
铜套。二是柴油机的最高爆发压力提高热负荷增加。这样,将使工作条件下的缸盖的应力大小、
应力梯度、主应力方向,甚至应力分布发生变化。
2.2 失效形貌观察和分析
观察两个缸盖均有两条裂纹,2、3 缸各有一条,分别从气缸中心对应处附近起相向发展,
相错而不相交,见图 1。
将失效缸盖解剖,发现裂纹源位于内腔导气槽的气缸中心对应处,并沿槽发展。观察槽的形
状与设计不符。设计此处有 R4.5 的圆弧,而实物为尖角,见图 2。尖角的存在不仅减薄了此处
的截面的厚度,削弱了强度和刚度,同时易造成应力集中而诱发出裂纹源并沿槽发展。
2.3 化学成分、金相组织和硬度的检测分析
化学成分仅对常规的 C、Si、Mn、P、S 5 项进行分析,两只缸盖的项次合格率很低。金相
组织在缸盖心部正常部位取样,珠光体含量 95%-98%,石墨片长及分布符合要求,硬度
176-180HB。而失效处距密封面 4mm范围的铁素体含量达 15%-20%,且晶粒粗大甚至肉眼可见。
根据珠光体含量与铸铁的抗拉、抗弯强度的关系曲线,珠光体含量从 80%到 95%性能发生急剧变
化,抗拉强度提高一倍以上,抗弯强度提高 35%还多。由于裂纹处铁素体含量过多,加之晶粒
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粗大,导致材料的机械性能严重下降。裂纹正是在铁素体密集处萌生。
图一 裂纹形貌
图二 解剖裂纹横截面状况
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2.4 应力测量和有限元分析
通过研究裂纹源区的应力变化规律和单位面积的应力梯度,可定量地说明结构改变和爆压
增大在力学上产生的影响。为此重新制造符合设计要求的原结构不下铜套和改为下铜套的两只
缸盖,同时进行应力测量。结果表明,下套与不下套相比,爆压提高主应力增大幅度不大,但
主应力方向发生偏转(约 11°),且应力梯度明显增大。
应力测量仅能测外表面的应力,且局限于失效部位及其附近。为全面了解缸盖整体上力的
变化趋势和内腔裂纹源处的应力情况,又对下套与不下套两种结构的缸盖进行拧紧缸盖螺栓的
预紧工况和最大爆压工况的有限元计算。计算表明,下套与不下套比应力水平相差不大,仅略
有上升。但缸盖顶板上表面的高应力区发生转移。不下套的高应力区位于喷油器孔处,下
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