品质事故案例培训教材2010-7-6.pptVIP

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浓烟滚滚 可怜的海鸟 可怜的海鸟 可怕的油污 墨西哥湾的油污 BP的新解释 一、投诉内容: 09年5月,某客户投诉我司生产的产品出货标签上少“Made in china”内容 二、主要原因: 技术员调整主机标签打印模版后,未进行打印览,且打印出的首件只检查 了印刷是否清晰、错位等,未对内容正确性进行检查,出货标签上少“Made in china”内容 三、事故后果: 造成约15000PCS的产品退回返工。损失成本增加,且给客户造成不好的印象。 四、正确作法或启发: 员工按规范作业,每次打印设置调整后,由技术员对设置模版进行打印预览, 并将调整后打印的第一个标签进行首件确认(技术员、班长、PQC三方确认签名), 确认内容包括内容完整性、正确性、印刷效果、条码扫描识别。 案例一:出货标签上少“Made in china”内容 一、投诉内容: 2010年4月,客户投诉某出货产品因防拆易碎贴破损及卡通箱封口贴有二次拆封 的痕迹。 二、主要原因: 4月 27日制造课在清尾该机型时,发现5000台包完还剩有网标1个。进行调查后发现, 生管课还有2个作业不良的网标,未换回好网标后补回生产线使用,即共3个网标漏贴。 工场内部商讨后决定5000PCS全部重新开箱返工。在返工过程中,拆箱时外箱正上方 封口处贴附的三张封口贴须报废,但因封口贴只有5K齐套料,没有多的封口贴可以 替换,当时正是27日晚上,经工场内部同意且电话联络直接客户,客户当时说如果 封口贴重新使用,表面看不出来二次使用就可以。故工场采用热风枪将外箱表面胶纸 完整取掉,并将完好的中箱防拆易碎贴剪切后再利用,导致中箱防拆易碎贴上有两层 胶纸。(由于间接客户(即直接客户的客户)不能接受此种现象,故此投诉卡通箱 封口贴有二次拆封的痕迹)。(工场返工后,共找出了三台漏贴网标的产品。) 三、事故后果: 间接客户拒收已发货的5000PCS。 四、正确作法或启发: 网标与IMEI号段应对应配套管理并建立台账跟进,物料需重复利用时,需考虑间接 客户乃至终端客户可否接受。一台机少网标,造成5000PCS的几次返工,花费比 平常多了N倍的人力、物力,实在是事倍功半。 案例二:防拆易碎贴破损及卡通箱封口贴有二次拆封的痕迹。 一、投诉内容: 2009年6月,某客户投诉某机种模块用错,应该用B模块,错用A模块,导致 3K主板无FM收音功能。 二、主要原因: 1、 计划员在调拨物料时直接COPY前次的调拨单,没有修改备注。 2、领料员没有依据BOM单或料位表开出领料单,而是直接以错误的调拨单领料。 3、晚班人员发现物料与BOM不符,但看见白班人员如此操作,故没有反馈上级 人员。 4、晚班QE已发现实物与BOM不符,电话询问前段QE,到底模块用A还是B,前 段QE凭记忆回答用A。 5、到后段测试的技术员发现与BOM不符,但想到品管课首件已判定OK,就依品 管的吧,也未向上级反馈。 三、事故后果: 3K主板已作成成品,终端客户退货,只有自行消化3K产品。 四、正确作法或启发: 1、严格按文件操作,发现不符及时向上级报告。 2、不能凭记忆判定,也不能以为经过各部门判定应该没有问题,任何时候发现 任何疑问要及时向上级报告。 案例三:模块用错,3K主板主板无FM收音功能 一、投诉内容: 2010年4月,客户反馈某产品二极管批量对调用错,导致产品不能识别USB。 二、主要原因: 1、技术员在修改程序(增加料位)后未与料位表进行核对,导致程序上的料位 与料位表上的料位排布不一致,造成两种二极管位置对调贴错; 2、PQC在判定异形件物料的丝印时,拿炉前生产的板作为异形件物料丝印 作判定依据,未拿机器料架上未贴装的物料核对丝印,致使首件VD300、VD301 位置与FV605位置对调贴错未能发现; 3、客户测试工艺未要求测试USB项目,故未能检测出该不良,导致批量流出。 4、生产时间为11月15日,发现错料时间12月16日,当时已出货2868PCS,客户产品 上线日期为2010年4月2日; 5、因客户提供的新软件,可以解决在错料的状态下无闹铃及关机充电状态下自动 开机现象,且客户表示发送新软件给组装厂更新,同时工场技术人员分析无其它特别 影响,故未通报客户对已出货的产品进行处理,同时也未向公司领导汇报。 案例四:二极管批量对调用错,导致产品不能识别USB 三、事故后果: 2868PCS批量不良品流向客户,龙旗表示整机部分将由龙康自行返工,返工选别出的 不良品退回光

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