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FANUC弧焊机器人在车架焊接上的应用
奇瑞汽车股份有限公司 倪宝 吕家友
摘要:介绍了FANUC弧焊机器人系统在奇瑞车架焊接上的应用。从FANUC
弧焊机器人焊接控制系统硬件构成、程序框图、焊接指令、焊接参数般置以
及系统优点等方面进行了阐述。使用弧焊机器人对车架进行焊接,为提高焊
接质童、稳定性、工作效率,预防弧焊对人体的伤害创造了条件。弧焊机器
人在焊接领域的应用,大大推动了自动化悍接技术的发展。
文章编号:140209
FANUC弧焊机器人在车架焊接上的应用
Application of Fanuc arc welding robot on car frame
1 概述 2.5m,焊接时问400s,现场概况如图1所示。八台
弧焊技术是现代焊接技术的重要组成部分, FANUC焊机器人担负着P11车架纵梁总成的焊接任
其应用范围几乎涵盖了所有的焊接生产领域。在汽 务。焊接夹具油缸驱动采用液压控制,油缸的动作
车应用领域,传统车架的焊接一般采用人工CO2 顺序控制采用PLC控制。
保护焊,存在焊缝不稳定、焊接质量差、工作效率
低、对人体伤害大等缺点。近年来,随着市场竞争 2 弧焊机器人焊接系统硬件构成
的日趋激烈,提高焊接生产率、保证焊接质量、实 弧焊机器人焊接系统硬件主要由弧焊机器
现焊接生产自动化和智能化得到焊接生产企业的日 人、PLC、焊机系统、清枪器和安全控制系统组
益重视。其中弧焊机器人系统是实现自动化和智能 成。PLC与机器人之问采用PROIFBUS-DP通信方
化的主要手段,弧焊机器人在焊接领域的应用越来 式进行信号交换,实现PLC对机器人的控制。机器
越广泛。 人与弧焊机控制器之间采用DEVICENET通信方式
奇瑞公司P11焊装车间车架生产线共有两个机 进行数据交换,实现了机器人对弧焊机的控制机
器人弧焊工位,每个工位有四台弧焊机器人,左右 及弧焊机参数的设置。系统硬件构成框图如图2所
对称布置。每台机器人焊缝大约有15条,总长度约 示。
[相关链接]
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tech/detail.aspx?id=25117
图4 焊机系统实物 图6 清枪机实物图
机器人
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图1 FANUC弧焊机器人现场布置图 图2 系统硬件框图 图7 弧焊机器人系统PLC程序框图
为了更好地了解弧焊系统,现把框图的各个 焊接电源
部分作如下介绍。 焊枪
(1)PLC。采用西门子S7400系列PU414-C a.焊接电源:在车架焊接系统中选用林肯逆变
2DPPLC,该PLC为西门子高端PLCPU处理速度C, 电源PowerWaveF355i。
快,通信能力强,适用于大型控制系统。PLC采用 ①PowerWave焊接电源是模块式、多过程焊
接系统的一部分。依据不同的配置情况,它能支持
PROEIBUS-DP网路通讯(见图3)实现分布式控
制。PLC通过读取外部信号状态进行逻辑处理,驱 恒电流、恒电压和脉冲焊接模式。
动电磁阀动作,控制液压站的起停、控制弧焊机 ②PowerWave电源专门设计与PowerFeed送
器人的自动运行。PLC就像联络员,把夹具、机器 丝机配合使用。系统中的每一个元件具备与系统的
人、液压站、清枪器等设备一协调起来,实现有序 其他元件“交流”的特殊电路,这样每个元件(电
的自动化工作。 源、送丝机和机器人控制器)就能“知道”其他元
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