对油压铆钉窝材质及工艺的改造.PDF

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对油压铆钉窝材质及工艺的改造

维普资讯 对油压铆钉窝材质及工艺的改造 嚣道都武昌车辆工厂 毛莉王争 (邮政编码 430D62) 舶冰昧车中的中架、前后从板座及冲击座等配件,均用油压 铘钼机铆 接,是刊J_}J液压铆钉机上的铆董r窝,将加热至8oD~0OOC的铆钉挤压皇f}台而 成的。原使用的油压锑钉窝材蕊为Tl8铡,红硬性差,经受不了赢 i、高压 情况下工作,长期以来存在寿命蟾、用量大,供不应求的问题。 ’ 原来毒只铆钉禽挤压80~130颗怖钉即报废,铆一枉{中梁平均黹F三1~2 只铘钉窝,其失效形式主要是: (1)铘钉踌音fI呈啊叭状变形( 47 ) 这主要是T8锕红硬蛙差连1芷的。 (2)玎袋戥坏 (占32 ) 筏们观察了它的断口及回火组织,出j:f 锕 在舆氏体化j t于过热是十分戗感的,过热引起显微继织中品粒长大,形成 粗大马氏佧和大量的残泉奥氏体,导致栏具变脆,尤其是在稍确过托和止!H 不当的隋f址下更易断裂 此外由于回火太快,印谈具在回火时来达到沮虔均 匀,仍在进行转变,也会导致汕玉铆钉窝曲开裂 (毒)窝面牯氧化皮(占21%) 采用离子氮化工艺可解决此类问题 (在此 不多傲说疆)。 为提:铆钉脔的寿命,必须要提高红硬性和翻陛。 自1984年开贻,.我们 改用高述嫡W]SCr4v制作铆钉窝,并采用了非常规的热处理方法t不完 全 奥氏休淬火+商 回火+离子氯化。经多年的生产试验证明,获得了叨盟敛 槊,寿命比原来提高5O多倍,经济效益也有显著提高 一 、 试验过程 1.利科 试验用材料为WlgC*4v锕,其化学成分见表 l,A.为8‘2e℃,Ae。 1330。C。 袭 1 W18Cr4V钢证学成分 元素 l G 古 ( 0.70~D.8Ol7.50~l9.003.80~4.401.O0~j.40 ≤D.40 ≤D.D ≤D.0 ·57 · 维普资讯 2.工艺 如果高速锕按常规i卒火处理,只莪获得高硬度.高红硬性和低韧性 采 用这辛 规工艺淬火的高速钢铆钉窍,硬度HRc8o~64,基本上不能用 , 一 压呷裂。为此,我们对常规工艺进行丁改进,以使高速钢的红理性和知性 有较好的配台,既要保持其红硬性卫要提高奠韧性,从而获得两者兼优柏效 果 (1)工件尺寸 如图l所示,分大 号和小号两种 (2)工艺流程 锻遗毛坯+逞火+ 机械加工+不完全奥氏体淬火÷高温回火 ÷窝面抛光+离于氮化处理。 堵 ① 锻造 锻造比为5 (或反复镦粗 0蠡蕊。 @热处理具体工艺如图2,图3所 田 毛坯退^工 :: 冲击条件下工作二是考虑高 其韧性,以达蓟最佳的使用效果。 p (3)检验要求 硬度HRC50~ 嘣 53,晶粒度7~8圾,盎相组织为何火 马氏体+索氏体+残余奥氏体。 =,试验结果爰分析 对不同材质,按不同工艺进行试 圈3 摔倒火工艺曲线 裹 2 58 ‘ 维普资讯 验,其结果剐于表 2 经不完全奥氏体淬火的高速钢铘钉窝,现场使用记录,小号挪钉窝仕 a 寿命为压锎5250只铆钉后,窝面出现喇叭状变形,并有 1/s牯有氧化皮忭报 废处理,太号铆钉窝铆压5670只铆钉,仍无变形现象,窝面 粘有步量氧化 皮,经抛光后仍可继续使用。两种铆钉窝比原来使用寿命提高50特。 三,结柬语 实践

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