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IGCC联产甲醇变换与燃气热回收工艺的选择.pdf
第34卷第 3期 化 工 设 计 通 讯 Vo1.34No.3
2008年 9月 ChemicalEngineeringDesignCommunications SeDt.2008
张 雷,鲁宜武,陆丽萍
(兖矿国泰化工有限公司,山东 滕州 277527)
摘 要:我公司IGCC联产甲醇工艺为国家863示范装置,自2005年 lO月投产
以来运行十分稳定,其中变换与燃气热回收工艺的选择,即权衡到了全气量变换的缺
点,又权衡到了一些甲醇生产厂扩产改造部分气量变换的缺点,由于其合理的选择,
对全系统的稳定运行起到了非常突出的作用。
关键词:变换;IGCC;COS;NHD;脱硫
中图分类号 :TQ223.12 1 文献标识码:A 文章编号:1003—649o(20o8)o3—0001—02
进入变换炉,再经余热回收后,送往脱硫脱碳合成甲
1 我公司变换与燃气热 回收工艺 醇;另一路进入中温有机硫水解槽,再经过余热回收
概述 后又分成两路,一路配入变换气中调节变换气中的
CO含量,另一路送往燃气脱硫,最后送入燃气发电
气化来水煤气先进入水煤气废锅回收部分热量, (如图1)。
然后进入水煤气分离器分离冷凝水后分成两路:一路
中温有机硫水解槽
图 1 变换与燃气热回收工艺流程图
收稿El期:2008—01—25
作者简介:张雷(1978~),男,山东曲阜人,长期从事燃气发电联产甲醇装置技术管理工作 ,现就职于兖矿国泰化工有限公司生产技术部。联
系电话 0632—2368180
2 化 工设 计 通 讯 第34卷
CO含量,从而消除全部气量变换的种种不利因素。
2 变换与燃气热回收的 目的 这就是大部分甲醇生产厂采用的部分气量变换工艺
的流程。但是这种工艺也有较大缺点,由于气化来煤
变换工序的主要 目的就是调节 H:C比,以满足 气中含有较高的COS(约含有 COS500×10 左右,
甲醇生产需要的H:C为 2.05—2.15之间,同时回收 在煤气经过变换炉的过程中一部分 COS水解生成
余热。 H2s和CO2,一般变换炉出口COS含量可降至 100×
IGCC循环联合发电,对于 目前来讲他的主要优 10I6以下),另外部分不经过变换炉的煤气进入后系
点在于环保和较高的总能回收,由于气化水洗塔之后 统,携带有较高 COS,又由于 NHD溶液对 COS的吸
的煤气温度大约在 200~C以上,NHD脱硫需要在常温 收率较低l3j,因此加重了NHD脱硫和后续精脱硫系
下进行,因此需要对气化来煤气进行余热回收,然后 统的负荷;另外不经过变换炉的这部分煤气由于没有
再经过 NHD脱硫 以后才送入到燃气发电系统。这部 经过变换催化剂床层的过滤作用,其携带的气化粉尘
分燃气同样也存在不需经过变换,由于变换是 CO和 也容易造成脱硫 NHD溶液中粉尘颗粒增加,容易造
水蒸汽反应生成 H 和 CO,会使燃气的热值大大降 成NHD溶液起泡、脱硫塔
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